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  • 简介:固定床问歇制气因其原料(无烟块煤)易得,以空气为气化剂,常压工作的特点,设备制造容易,在所有制气:[艺中投资最少,是中小型氨厂的主要制气工艺。当前,随着我国市场经济的逐步完善,现有的中、小氮肥企业要继续生存下去,必须要依靠科技进步,采刚先进的技术降低能源消耗和成本。

  • 标签: 气化技术 合成氨 富氧 制气工艺 小氮肥企业 无烟块煤
  • 简介:1概述型煤氧连续气化技术是一项综合了粉煤成型技术、固定床煤气炉技术和空气分离制氧技术为一体的系统工程技术。它把粉煤成型用于气化,使企业避开了以优质块煤焦为原料的独木桥,走上了以本地粉煤为原料,成本低、资源丰富的广阔大道。同时,也避开了采用国外粉煤气化技术,投资大、消化期长、见效慢的曲折道路。

  • 标签: 粉煤气化技术 富氧 型煤 系统工程技术 固定床煤气炉 粉煤成型
  • 简介:我国是缺油、少气、煤炭资源相对比较丰富的国家,如何利用我国煤炭资源的优势发展煤气化,成为大家关心的话题。目前我国应用的几种煤气化技术状况如下:

  • 标签: 煤气化技术 富氧 型煤 煤炭资源
  • 简介:双筒煤气炉是笔者几年前提出的专利技术,其基本运行过程是吹风时A、B炉同时吹风放空,制气时蒸汽和加氮空气先从A炉下部进入作上吹,而后通过A、B炉上部联通管到B炉作下吹,煤气从B炉下部出来去废热锅炉。反过来,蒸汽和加氮空气先从B炉下部进去作上吹,然后到A炉作下吹,周而复始。

  • 标签: 煤气发生炉 富氧连续气化 专利技术 运行过程 废热锅炉 煤气炉
  • 简介:1项目概况我公司现有9台由2610造气炉,其中4台是由巾2400炉夹套加大改为的巾2610造气炉,2009年生产合成氨11万吨,尿素15万吨,甲醇1.5万吨。造气原料煤为2/3山西粉煤+1/3湖南粉煤,使用腐植酸钠烘干煤棒,吨氨耗煤1.7~2.0吨。

  • 标签: 运行总结 富氧制气 造气炉 腐植酸钠 合成氨 粉煤
  • 简介:造气工序是合成氨生产的首要环节,该过程长期以来主要采用间歇式气化工艺,单台炉系统生产能力低、消耗高。而采用氧连续气化,不但大大增加生产能力,且最主要的是可使用籽煤,显著降低成本。

  • 标签: 富氧连续气化 造气工序 控制 生产能力 合成氨生产
  • 简介:简述了我公司老合成氨系统生产原料的情况,重点介绍了利用煤粉加工成型煤,采用氧气化技术生产煤气的工艺特点,以及与采用中块焦、白煤、小块白煤生产的成本对比情况,同时针对煤气中氮气含量不足的特点,创新地把空分装置的放空氮气引入系统中用于生产,为降低总氨生产成本起到了很好的作用。

  • 标签: 富氧气化技术 型煤 烧煤球专用炉箅 成本比较 补氮工艺
  • 简介:1前言氧连续气化技术始于20世纪60年代,是在原间歇式固定床气化设备和工艺技术的基础上调整改造而成的,它是一种介于粉煤气化和传统间歇固定床气化之间的煤气化技术。经多年的发展改进,其实用性和经济效益得到进一步体现,有其独特的技术和经济价值。

  • 标签: 最佳经济效益 富氧技术 间歇式固定床 煤气化技术 发掘 固定床气化
  • 简介:近十年来,原料煤价格不断提高,对于以煤为原料的氮肥企业来说,生存压力越来越大,迫使企业需要对间歇式造气技术来一次革命。同时,近年来我国新上的壳牌、灰粘聚、德士古等一系列粉煤气化技术,没有取得想象中的效果。而随着变压吸附、空分等制氧技术的很大提高,使氧的制造成本下降到0.3元/m^3,于是被我们遗忘了几十年的氧连续气化技术又回到我们的视线中,并在一些厂家取得了非常不错的效果。

  • 标签: 富氧气化 造气技术 成本比较 间歇气化 粉煤气化技术 能耗
  • 简介:当前氮肥行业迫切需要发展高附加值,具有市场需求潜力,并且可大规模生产的新型肥料,为尿素行业注入新的活力,以增效尿素为代表的新型肥料的发展与推广势在必行。山东金正大生态工程股份有限公司近期推出了增效尿素新产品朗生物能尿素。该产品在通常的增效尿素基础上进行了创新,

  • 标签: 生物能 尿素 增效 产品 金正 氮肥行业
  • 简介:1概述型煤氧连续气化是一项综合了粉煤成型技术、固定床煤气炉技术和空气分离制氧技术为一体的系统工程。它将粉煤成型用于气化,使煤气化企业避开了以优质块煤焦为原料的独木桥,走上了以本地粉煤为气化原料,成本低、资源丰富的广阔大道。同时,也避开了采用国外粉煤气化技术,投资大、消化期长、见效慢的曲折道路。特别是型煤氧连续气化技术是一项可以在众多煤气化企业现有装置的基础上进行设备改造和技术提升后即可实现的技术。它是由多项已用于生产实践的成熟技术的组合,基本上不承担太大风险。此外,我国目前用于煤气化的众多常压间歇煤气炉,

  • 标签: 粉煤气化技术 富氧连续气化 型煤 固定床煤气炉 粉煤成型 气化原料
  • 简介:2010年1月我公司造气分厂把固定床煤气炉由传统间歇制气模式转为氧连续制气模式。经过3年多的操作探索与经验总结,由2010年刚转氧连续制气时半水煤气CO2含量≥20%至2013年半水煤气C02含量在13%-15%,大大提高了半水煤气有效气体CO+H2含量,由63%提高到70%~72%,从而提高了单机出力,又进一步降低了吨氨成本。

  • 标签: 富氧制气 CO2含量 半水煤气 成分 固定床煤气炉 间歇制气
  • 简介:1前言1.1技术来源柳化一合成氨系统造气分厂原采用传统的固定床间歇制气法生产半水煤气,随着块煤价格得不断攀升,为了降低生产成本,公司采用价格低廉的煤粉制作成型煤来取代块煤进行生产。由于型煤机械强度及活性都比块煤低,用传统的间歇制气法生产,煤气炉产能大大降低。为了保证高负荷生产、降低消耗、消除污染、降低合成氨生产成本,2008年我公司经过技术调研,决定采用比较先进环保的氧连续气化技术来代替传统的间歇制气技术。

  • 标签: 节能降耗技术 富氧连续气化 合成氨系统 造气炉 固定层 生产成本