简介:宽厚板厂的轧辊磨床使用初期,静压系统经常出现故障,通过分析故障原因,提出改进措施并实施,取得了很好效果。
简介:本文针对酒钢焦化厂弗萨姆法生产无水氨工艺装置位于HPF法脱硫工段之后容易引发的解析系统堵塞问题进行了分析,并阐述了相应的改进措施。
简介:介绍了铁水车心盘结构、磨损现象、产生原因及对车辆安全的影响,并针对不同原因提出改进措施。
简介:简要介绍了钩舌销的功能、技术要求、组装情况及使用现状,分析了钩舌销断裂的原因,并提出了改进措施及建议。
简介:分析了85mm厚Q345R钢板超声波探伤不合格的原因,探讨了钢板中心裂纹的形成机理,并就冶炼和轧钢工艺提出了改进措施。
简介:本文介绍我厂出现的过电压保护器在运行中发生炸裂的事件,通过现场的检查和处理并对发生的原因进行分析,提出预防措施以避免该类缺陷的再次发生。
简介:通过对易切削钢SUM23HS热轧线材表面裂纹的金相、电镜分析,该裂纹由连铸过程保护渣卷渣所致.通过加强连铸工艺过程控制,能有效的避免该类缺陷的产生。
简介:根据中厚板卷厂连铸宽板坯投产以来的生产实践,包晶钢的纵裂纹发生率远高于其它钢种。通过分析包晶钢纵裂纹形成的原因,并采取相应的措施,使包晶钢的纵裂纹得到有效控制。
简介:为解决棒二线14#机出口翘头问题,减少轧制中废,从孔型、轧辊、冷却水管等方面进行原因分析,通过轧型优化、轧辊配型、冷却水管改造等相关措施的实施,有效提高了成材率和作业率。
简介:本文主要论述了干熄焦排出旋转密封阀常见故障的原因和改进建议。
简介:本文通过对造成锅炉热损失原因的分析提出降低锅炉热损失的对策。
简介:宽厚板厂精轧机上的机架辊装置,投产初期故障多,使用周期短,通过分析机架辊缺陷并加以改进,故障大大减少。
简介:冶金规范是一个冶金产品的生产技术组合方案,是一些作业指令的组合,这些作业指令包括产品的生产工艺路径、检化验要求、用户的特殊要求等。每一个作业指令集合用一个索引码表示,
简介:针对炼钢厂小方坯铸坯裂纹产生的原因,从钢水成分、工艺操作、结晶器状况,保护渣的性能等几方面进行分析,采取了相应的措施,取得一定效果。
简介:针对带钢材料在淬火处理后出现的变形及硬度偏低的情况,从其生产工艺、化学成分,及金相组织方面,分析了其产生的原因,结果表明,造成此情况的原因是原材料的脱碳。
简介:本文从质量异议的角度,指出了控制热轧带钢厂带钢产品拉窄问题的重要性。通过对带钢拉窄问题进行分析,查找要因,提出了控制拉窄的解决方法,实施后取得了一定的效果。
简介:为满足开发新规格及提高产品质量的需要,对辊系配备及关键孔型进行了重新设计,使辊系以及孔型组合达到最佳状态,效益突出,设备运转更加安全可靠。
简介:介绍混匀车间平铺电气联锁改造设施方案,并就试车中存在的问题加以改进。
简介:分析中厚板卷厂RH炉浸渍管使用寿命低的原因,通过优化RH炉浸渍管耐材的理化指标、浸渍管喷补料及喷补工艺,改进顶渣设备及优化烘烤制度等措施的实施,浸渍管平均使用寿命由2007年投产初期的32炉提高到2009年的72炉,RH炉真空钢月生产量由2万吨提高到8.3万吨。
简介:移动分料小车位于高架料仓,主要进行物料的分料工作,实际生产中发现移动分料小车经常出现物料堵塞现象,必须停机处理。通过对故障原因进行分析,采取了对下料斗结构进行整改、头部改向滚筒移位和安装高分子耐磨衬板等措施,取得了较好效果。
轧辊磨床静压故障原因及改进措施
无水氨系统堵塞原因分析及改进措施
铁水车心盘磨损原因及改进措施
车辆钩舌销断裂的原因分析及改进措施
Q345R钢板探伤不合格原因及改进措施
过电压保护器炸裂损坏原因分析及应用改进
易切削钢表面裂纹原因分析与改进
宽板坯包晶钢裂纹的原因分析与改进措施
棒二线14#机出口翘头原因分析与改进措施
旋转密封阀故障分析及改进
锅炉热损失的原因及对策
轧机机架辊的缺陷分析及改进
冶金规范实施现状及改进建议
小方坯裂纹原因分析及对策措施
带钢淬火变形及硬度偏低原因浅析
带钢拉窄的原因及控制方法
辊系配备及关键孔型改进设计与应用
原料厂混匀车间平铺电气联锁及改进
RH炉浸渍管使用寿命分析及改进
移动分料小车堵料故障分析及改进