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  • 简介:桥式双斗取料机斗取料部分的故障多、运行不平稳,一直影响取料机的作业效率。通过对取料部分进行精密调整,并将技术要求制度化、标准化,提高了取料机的工作性能和效率。

  • 标签: 桥式取料机 调整 圆弧轨道 支撑轮
  • 简介:针对推钢机定位不准导致待锯钢材推翻、推斜的现象,通过分析发现是由于动力不均及无法同步等原因造成的。通过对现有部分设备进行改造,并优化控制程序,实现了较高的控制精度,减少了锯切周期,进一步提高了热锯锯切能力。

  • 标签: 推钢机 电磁阀 位移传感器 脉冲信号 PLC
  • 简介:2013年12月28日,南钢第一条按特钢理念建设的中生产线顺利建成并开始试生产,这不仅意味着南钢可增产80万吨/年优特钢材,更标志着提升材产品竞争力项目的顺利实施。

  • 标签: 产品竞争力 核心竞争力 棒材 试生产 生产线 特钢
  • 简介:漏磁检测技术是一种检测效率较高、准确性高的无损检测技术。本文介绍了漏磁探伤的基本原理、组成和检测时的影响因素。并结合该技术在南钢弹簧材产品检测中的应用,针对影响现场漏磁检测结果的因素进行分析和研究,以期得到更准确的检测结果,使漏磁检测技术更好的服务于材的检测。

  • 标签: 漏磁检测 无损检测 缺陷 弹簧钢棒
  • 简介:本文详细论述了"系"中定轴系、周转轮系(行星系、差动轮系)的识别及各自速比计算的方法、技巧与注意事项,阐述了混合系速比的解题方法与步骤。

  • 标签: 定轴轮系 周转轮系 速比计算
  • 简介:本文介绍了材厂冷床裙板升降调整问题、16^#轧机下垮问题、弹簧扁钢拔钢器画线问题、冷剪系列问题的现象、原因和处理方法,并对某些设备问题提出了一些建议。

  • 标签: 设备故障 现象 分析 处理
  • 简介:本文叙述了材厂二车间大规格圆钢的工艺选择、孔型及导卫设计的基本情况,同时分析了试轧过程存在的问题及改进措施。

  • 标签: 大规格圆钢 轧制 实践
  • 简介:精整厂A线探伤工位前期通过人工使用悬臂吊和绳带完成样的存取,劳动强度大、工作效率低,并且存在一定的安全隐患。精整厂通过增上A线样存取管理机器人系统,提高了设备自动化程度,消除了人工吊运时的安全隐患及对样的损伤风险,实现了样的智能检索匹配和自动上下料,提升了探伤样信息的综合管理水平。

  • 标签: 样棒 探伤 桁架机器人 样棒库管理系统
  • 简介:本文根据公司目前转炉煤气回收和使用的实际情况及现有数据,对材厂加热炉由油气混烧改为全烧煤气的可行性进行了分析,并提出解决办法。

  • 标签: 转炉煤气 棒材厂 可行性分析 轧钢加热炉
  • 简介:1前言自90年代初,我国钢铁工业大规模的扩建,从各大中型轧钢企业率先淘汰旧的横列式、复二重、棋盘式布置轧机,到许多乡镇、私企、外商合资形式的连轧材项目,形成了目前材连轧生产线70多条,产能3500万吨以上的规模。

  • 标签: 连轧棒材 生产设备 棒材连轧生产线 技术 钢铁工业 轧钢企业
  • 简介:为了达到两段冷床的同步运行,常规方法是利用PLC计算冷床转动的角度来给定速度来实现,但这种方法由于冷床角度的计算不准,时常造成冷床的错位,影响了正常生产。在酒钢100万吨生产线建设中我们对冷床的同步控制采用了一种全新的同步控制方法:将1#冷床电机为主,2#冷床电机为从,在传动中做主从位置跟随系统,更好的实现了冷床的同步控制。本文主要论述的是冷床的同步控制方法。

  • 标签: 冷床 同步 码盘脉冲 工艺调节器
  • 简介:我厂新建5~#高炉首次引入了底式水冲渣工艺。和传统的自然沉淀法相比,它采用了循环水和断续供水制,水量消耗和污染问题大大降低。但这种新工艺、新设备投产后暴露出的问题,使水冲渣系统的正常生产面临

  • 标签: 高炉 冲渣工艺 过滤池 水冲渣系统 循环水 工字钢
  • 简介:介绍了斗取料机平衡系统的工作原理,改造的思路、原理及方案,技改后所取得的成效及其独创性。

  • 标签: 斗轮取料机 力矩 接地压力
  • 简介:通过对世界特殊钢主要生产国家的材生产品种、规模、坯料断面、产品质量和发展方向等研究,对我国特殊钢厂的引进和改造提出建议

  • 标签: 棒线材 特殊钢 发展
  • 简介:通过对线工序一高线材上料系统及PDA数据采集和分析系统的介绍,对材上料系统各种检测信号结合实际使用情况做了详细的说明,为材精整区域设备故障的原因分析及预防起到了积极的作用。

  • 标签: 高速上料系统 PDA数据采集和分析系统