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28 个结果
  • 简介:贵溪冶炼厂(以下简称贵冶)铜阳极成分复杂,最初设计的工艺流程不适应,经过不断的科技创新和技术攻关,不仅探索出了具有特色的处理工艺,而且在充分使用原设备的基础上使生产能力与工厂主工艺生产能力同步提高.本文就贵冶阳极生产近十年来发展作一简述.

  • 标签: 炼铜 铜阳极泥 湿法处理 工艺流程 科技创新 生产发展
  • 简介:文章通过对某厂铟阳极成份的分析,以及对铟阳极硫酸浸出、溶液净化、P204萃取、火法提铋的试验研究,提出了实际可行的铟阳极处理工艺,实现了铟阳极中主要有价元素In、Bi的分离,In回收率可达95%,Bi回收率可达80%,解决了某厂铟阳极资金积压问题。

  • 标签: 浸出 净化 萃取 火法炼铋
  • 简介:采用硅氟酸溶液浸出铅阳极,介绍了试验原理及过程,以铅浸出率为考察指标,在试验基础上探讨温度、时间、硅氟酸浓度、液固比、搅拌速度、循环次数对铅浸出率的影响.试验结果表明:在温度60℃、时间60min、硅氟酸浓度93.6g/L、液固比10:1、转速为500r/min、酸液循环15次条件下,铅浸出率可稳定在68%以上,浸出液经净化处理后制备的硫酸铅纯度可高达99%以上.

  • 标签: 铅浸出率 硅氟酸 循环浸出 硫酸铅
  • 简介:本文建立了一种测定铜阳极中硒量的分析方法,对测定酸度,陈化时间等测定参数进行了优化,在6mol/L盐酸溶液中,用盐酸羟胺还原析出单体硒,过滤与其他大部分杂质分离,单体硒用酸溶解,用硫代硫酸钠标准溶液滴定。方法加标回收率为95.80%-101.3%,测定相对标准偏差(RSD)为0.049-1.40%。

  • 标签: 铜阳极泥 碘量法
  • 简介:本文简要地介绍了漂塘钨矿为了提高钼铋的分选指标,适应市场的需要,坚持从黑钨重选尾矿和细中回收钼铋的试验,两次改进生产流程,获得了较好的技术经济指标。

  • 标签: 重选尾矿 细泥 钼铋分选
  • 简介:5月,中国铝业山西分公司第一氧化铝厂发挥创新串联法工艺优势,持续优化工艺流程,不断加强内部操作,提高拜耳法赤配吃量,单月配吃量42424m3,比2014年月平均水平提高55.7%,占第二氧化铝厂外排赤量的25%,相当于回收11152t矿石和4522t纯碱,降本增效224.6万元,创单月历史最高纪录。

  • 标签: 科技创新 中铝山西分公司 回收量 赤泥 中国铝业山西分公司 氧化铝厂
  • 简介:西藏地区某氧化铜矿含高、氧化率高、铜矿物种类多、嵌布粒度极细、回收难度大。根据矿石性质特点采用硫氧混合浮选的原则工艺流程回收铜,在61.3%-74μm的细度条件下,硫化钠作为活化剂,戊黄药+苯甲羟肟酸作为捕收剂,2#油作为起泡剂,闭路试验获得铜精矿含铜29.89%,铜回收率64.20%的选矿指标。

  • 标签: 高泥质 低浓度 氧化铜 混合浮选
  • 简介:平果铝土矿氧化铝赤中回收铁精矿的设计与生产实践证明,采用一粗一精的磁选生产流程在提取铁精矿过程中各作业易实现自动控制,流程结构简单,操作维护方便,产品质量有保证。能够有效减少尾矿赤的排放,实现资源综合利用,为企业创造较好的经济效益。

  • 标签: 氧化铝 赤泥 磁选 铁精矿
  • 简介:主要以锌电积过程中产生的锌阳极为原料,采用全湿法工艺流程,开展对锌阳极综合回收处理,先经酸洗,然后在硫酸介质中进行还原浸出,浸出液经净化、合成等工序,生产出更具应用与市场前景的锰产品。试验结果表明:锌阳极通过酸洗,锌的脱除率达90%以上,再经还原浸出,锰的浸出率超过92%,合成得到的锰产品符合国家标准要求,锰回收率在90%以上。浸出渣为铅银渣,渣中铅、银含量较锌阳极富集了3~4倍,利于后续铅银等贵金属的回收利用。

  • 标签: 冶金技术 锌阳极泥 综合回收 还原浸出 碳酸锰
  • 简介:通过研究样品制备时的酸度、时间等引起硅酸凝聚的条件以及光度测定条件的重新试验,确立了拜尔赤中二氧化硅的钼兰光度法测定条件.试验结果表明:方法相对标准偏差小于0.75%,加标回收率在98%~101%.

  • 标签: 拜尔法 赤泥 氧化铝 二氧化硅 钼兰光度法 测定
  • 简介:介绍了一种抑制"喷液"结晶堵管的工艺,详细分析了这一工艺形成、发展的过程,并对现有赤过滤机"喷液"添加方式进行改造.改造后,不仅解决了生产难题,而且实现了对赤泥浆的均化.

  • 标签: 喷液 赤泥浆 过滤机
  • 简介:本文着重对我厂高压溶出32台煮器搅拌用三相异步电动机,由△型连接改为Y型连接(总装机容量1440kW)的实际效果,作一综合分析,通过改造,进一步证明了三相异步电动机在轻负载时,采用△型连接改为Y型连接可以节电.

  • 标签: △型连接 Y型连接 负载率 功率因数 节能 氧化铝
  • 简介:从常见的钢筋混凝土薄壁池体的爆破拆除工程出发,指出了水压爆破和钻眼爆破法的缺陷,提出了更适合于薄壁池体的新方法——水土围爆破;同时对如何确定爆破参数进行了较详尽的论述。通过工程实例,进一步证明了该方法的可行性。

  • 标签: 水土围压 拆除爆破 薄壁池体
  • 简介:自动控制系统是裂返排液处理系统的核心系统之一,借助于功能强大的Labview软件和MATLAB软件建立了裂返排液处理控制模块的虚拟样机,对裂返排液处理系统的测试功能、数据储存功能、显示功能进行模拟仿真与结果分析,便于及时发现控制系统的漏洞,及时完善系统,提高了现场控制系统的可靠度。

  • 标签: 压裂返排液 自动控制系统 LABVIEW软件 虚拟样机
  • 简介:采用氧浸出工艺探讨了浸出剂用量、浸出时间、浸出温度、氧分压等工艺条件对炼铜烟灰铜、锌浸出率的影响。结果表明:在硫酸加入量20mL,浸出时间120min,浸出温度170℃,氧分压0.8MPa工艺条件下,Cu、Zn浸出率分别达到97.12%和99%。

  • 标签: 炼铜烟灰 氧压浸出 浸出剂 浸出时间 浸出温度 浸出率
  • 简介:对株冶电解锌阳极开展了用PbS做还原剂硫酸还原浸出二氧化锰的试验研究,纯PbS矿物样还原浸出试验考察了PbS颗粒细度、PbS与MnO2摩尔比、硫酸与MnO2摩尔比、浸出反应温度、浸出反应时间等因素对锰浸出率的影响,试验结果表明,PbS颗粒越细,其与MnO2接触的表面积就越大,锰浸出速度就越快;PbS与MnO2摩尔比、硫酸与MnO2摩尔比、浸出反应温度、浸出反应时间等对锰的浸出速度有很大影响,在采用0.037~0.074mm的纯PbS条件下,试验获得的最佳浸出条件是PbS:MnO2摩尔比〉0.5,H2SO4:MnO2摩尔比3,浸出反应温度90℃,时问2h。在较佳条件下用0.037-0.074mm纯方铅矿样做还原剂可获得锰浸出率85%以上的试验指标,在同样条件下用实际硫化铅浮选精矿样做还原剂可获得锰浸出率93%以上的试验指标。实际PbS浮选精矿样还原浸出试验表明ZnS和Fes2等其它硫化矿物对二氧化锰存在协同还原浸出作用,协同还原浸出作用造成浸出液含杂升高,浸出渣中铅含量降低。因此,如果需要利用含Mn^2+浸出液制备高纯的锰产品,同时为了便于浸出渣配料人炉冶炼,宜采用品位较高的PbS浮选精矿样做还原剂。

  • 标签: 锌阳极泥 二氧化锰 硫化铅 硫酸铅 还原浸出 硫酸浸出
  • 简介:分析了汽轮机出力不足、效率偏低的原因,提出了汽轮机调节级结构及轴封结构等的改造方案,实施后效果良好,为同类型老机组的改造提供了经验.

  • 标签: 背压式汽轮机 改造 效率 汽耗率