简介:在常温下具有奥氏体组织的不锈钢。钢中含Cr约18%、Ni8%~10%、C约0.1%时,具有稳定的奥氏体组织。奥氏体铬镍不锈钢包括著名的18Cr-8Ni钢和在此基础上增加Cr、Ni含量并加入Mo、Cu、Si、Nb、Ti等元素发展起来的高Cr—Ni系列钢。奥氏体不锈钢无磁性而且具有高韧性和塑性,但强度较低,不可能通过相变使之强化,仅能通过冷加工进行强化。
简介:"十三五"期间,包钢集团将实现以稀土为重心的发展战略转型,立足于包钢稀土资源优势,以产品性能和质量为保障,大力推进稀土钢品牌建设,重点突出稀土产品应用特色,立足用户使用性能需求,用稀土包装产品,把包钢"钢中天然含稀土"的产品性能优势转化为市场营销和效益优势。近年来,
简介:本文对热电厂固体粉仓料位测量难题即针对固体粉仓料位计选用的优劣特点进行了归纳总结,并在此基础上提出了解决思路及方法。
简介:介绍了钢球的应用状况,供应方式,影响钢球消耗的因素及降低钢球消耗的途径.
简介:针对朔州煤矸石电厂煤场封闭工程,根据煤堆外形和场地条件,设计一个结构体系为落地空间的钢网格结构储煤棚。通过验算表明:此钢网格结构适用于各种煤场对储煤空间、堆放及运输的要求,其结构受力合理,可以很好地满足各荷载工况下的受力要求。
简介:采用ARL3460直读光谱仪、金相显微镜和扫描电镜及能谱仪对45圆钢齿条裂纹样进行分析。由化学成分及组织分析结果表明,齿条裂纹属于沿原奥氏体晶界形成的沿晶裂纹,是在加工热处理过程中由于淬火工艺不当产生的淬火内应力过大而形成的沿晶裂纹。由此得出结论:要生产质量合格的齿条,应合理地控制好淬火温度并严格控制好保温时间和冷却速度。
简介:论述了珠光体的形成机理及Al和热处理制度对其的影响,表明适当的热处理制度可以细化LZ50钢的晶粒.
简介:通过对硬线盘条进行成分及力学性能检测、非金属夹杂物评级、高倍图片电镜分析等,发现硬线钢拔丝断裂来源于钢材心部的孔洞,主要是由于铸坯中心部位存在严重的偏析及疏松现象。通过保证精炼软吹时间、降低中包过热度和控制轧制吐丝温度等措施的实施,拔丝断裂现象得到明显改善。
简介:基于文献研究,结合唐钢SPHC的生产实践,分析低碳铝镇静钢SPHC的冶炼过程的成分控制、精炼过程的控制以及保护浇注的控制。分析表明:经过钢包吹氩处理,钢水中的夹杂物数量有所下降;优化吹氩工艺,可促进夹杂去除。
简介:从铁水预处理概念入手,以凌钢KR法铁水脱硫工程为案例,对该工程的工艺流程、设备组成及各种设备形式的优缺点进行了论述,为KR法铁水脱硫的设计提供了经验。
简介:在满足工艺与生产的条件下,应用EXCEL表格中的规划求解的方法,对汉钢烧结配料优化进行探索。结果表明:烧结配料中引入规划求解的方式,可快速得出满足烧结生产工艺且烧结成本优于实际配比的组合方案。
简介:分析了国内中板生产和消费等情况,提出了临钢中板轧机改造中轧钢机选择和总体布局方案的建议.
简介:钢屋架在工业厂房中的应用愈来愈普遍,而设计中如何较好的结合实际去合理选材、制定结构方案、尽量节约钢材,做到“安全、适用、经济、保证质量”便成为结构设计人员力求达到的目标。笔者结合近年来由我院承担设计的工业项目中钢屋架的应用实例,来浅谈钢屋架在工业厂房中的应用点滴,以供同行参考、交流、学习。
简介:通过对304不锈钢生产工艺研究,解决了304不锈钢冷轧板抛光性能差的问题。抛光时间由原来的40~90min缩短至15~20min,抛光后成品粗糙度降低至0.02~0.045μm,使304不锈钢冷轧板抛光性能得到改善,抛光效率得以提高。
简介:降低不锈钢制造成本,是当前发展国内不锈钢生产的关键所在。采用转炉冶炼不锈钢是降低炼钢工序成本的合理选择。国内外已进行了大量的开发,日本川崎公司K—BOP顶底复吹转炉炼不锈钢已投入生产,太钢K—OBM转炉冶炼不锈钢在技术上是可行的。
简介:对首钢长钢8号高炉处理失常炉况进行总结。通过对失常炉况的原因、处理措施、恢复过程进行分析,为避免类似事故发生及在发生失常事故后如何避免事故扩大化提供经验。
简介:本文报导一种不锈钢轧制中镍的回收方法。首先在室温下用2:1H2SO4和1:1HCl混合酸浸取,镍的浸出率为95.50%;然后,用正交实验方法研究了从浸出液中沉淀镍的最好条件为:Na2S过量50%,pH值为3.1,沉淀时间为6h,沉淀温度35℃。分离出的NiS可返回冶炼过程或制备镍的其它化合物。
简介:阐述了长钢烧结厂小球烧结工艺技术改造的主要项目,并总结了其应用效果.
简介:本文试验研究了30SiMnCrMoVA钢的表面裂纹断裂韧度Kie,给出了常规热处理状态下的Kie值,并对影响Kie的一些因素进行了探讨。
简介:工具钢的淬火开裂时常发生,通过制定不同热处理工艺,应用扫描电子显微镜、光学金相显微镜及洛氏硬度计探讨了不同淬火介质及淬火工艺对T8钢淬火开裂的影响。结果表明:如果采用盐水作为淬火介质,要将淬火加热温度控制在不大于800℃;在盐水淬火前对T8钢进行合适的球化退火,可以避免淬火开裂;油的冷却能力小,淬火后不能得到全马氏体组织,残余奥氏体较多,造成力学性能下降,所以尽管油这种冷却介质在淬火加热温度为950℃以下避免T8钢开裂,但是这种介质在实际生产中是不建议使用的。
奥氏体不锈钢
深挖稀土钢需求潜力 推进稀土钢创新能力——稀土钢研究进展与产业化应用
电厂粉仓料位测量方法的改进及应用
浅谈降低钢球消耗
钢网格结构储煤棚设计
45钢齿条裂纹原因分析
车轴钢晶粒度浅述
硬线钢拔丝断裂原因探析
唐钢SPHC工艺与质量控制
凌钢KR法铁水预处理综述
汉钢公司烧结配料优化的探究
临钢中板轧机改造方案的探讨
浅析钢屋架在工业厂房中的应用
304不锈钢抛光工艺控制与研究
顶底复合吹炼转炉冶炼不锈钢
首钢长钢八高炉炉况失常分析
不锈钢轧制渣中镍的回收
长钢小球烧结工艺改造及应用效果
30SiMnCrMoVA钢Kie的测试及分析
T8钢淬火开裂的消除方法