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12 个结果
  • 简介:环状侧电极火花较之传统单侧电极具有良好的点火性能,但是其头部易积炭的缺点限制了在内燃机中的使用寿命。为此,采用有限元数值模拟方法,以F6TH型多向点火火花为原型,将其几何结构及边界条件合理简化后,建立此火花头部的二维非稳态导热数学模型,运用ANSYS软件进行了热荷加载及温度场数值模拟,得出了四种不同尺寸组合情况下火花头部温度场分布情况,分析了环状侧电极的宽度、中心电极芯部半径及中心电极帽部半径尺寸这三个关键结构参数的改变对温度分布的影响趋势。最后利用模拟分析结果结合此产品具体使用情况的反馈报告,进而为此问题的解决提供了可行性较强的定性方案和建议。所得结论对于火花的结构设计具有实用参考价值。

  • 标签: 火花塞 积炭 电极 温度场 数值模拟
  • 简介:本文通过对柴油机气缸盖电热孔的结构分析及加工工艺改进,介绍了在批量生产时采用组合机床、组合刀具高效加工气缸盖电热孔的工艺。

  • 标签: 电热塞孔 组合机床 复合刀具
  • 简介:针对车车机床更换加工曲轴品种需消耗较长时间,对车车机床夹具进行了改造,改造后的机床不但省时省力,还极大地提高了机床的适用性。本文详细介绍了调整机床夹具的影响因素,如何改造机床夹具和改造后的效果。

  • 标签: 机床夹具 改造 中心架 柔性
  • 简介:根据油底壳放油座焊缝是环形焊缝特点,通过设计焊接夹具结构,由原来的人工转动焊枪焊接改为被焊接零件自动旋转焊接,焊接速度可提高2~3倍,焊缝质量显著提高,油底壳放油座焊缝漏油返修率由原来的05%,降为005%,效果明显,创造了很好的效益。焊接夹具结构装配时,必须保证放油座定位块中心与立式微型直流减速电动机旋转中心一致,这样才能保证焊接夹具在大批量生产时正常使用保证焊接质量和焊接速度。

  • 标签: 环形焊缝自动焊接 焊接质量 焊接速度 中心线一致 旋转顺畅
  • 简介:缸是柴油机试车磨合或使用过程中常见的故障之一,轻者可造成零部件的过度磨损,减少使用寿命,重者可带来重大损失。下面谈谈缸产生的原因及预防措施。1概述缸套的粘着磨损俗称缸。是一个金属熔结的过程;它是在柴油机运转过程中因摩擦副之间的润滑油膜遭到破坏,两摩擦副的金属表面的尖峰互相接触发生干摩擦,产生的热量使小面积的金属熔化而发生的表面撕裂。发生缸后的气缸,活塞及活塞环的表面磨损量比正常情况大许多倍,损伤面呈熔融流动状态,且带有不均匀、不规则边缘的条状磨痕。粘着磨损多数情况是发生在磨合或早期运行阶段。在柴油机的工作后期,有时也会发生缸现象。这种后期缸主要是由负荷变化过于频繁,机油老化或维修保养不当等原因造成,或因活塞头部积碳严重,活塞环在环槽内卡死而造成缸。

  • 标签: 柴油机拉缸 问题浅析 气缸套 粘着磨损 活塞 摩擦副
  • 简介:发动机缸是一种常见故障,对发动机性能有很大的影响,本文主要介绍了一起典型缸故障,该故障主要由于活塞模具原因导致活塞内腔结构与活塞原始设计结构存在差异引起的,本文用有限元方法具体分析了这种差异对活塞工作时裙部变形量的影响,分析并解决了缸故障。

  • 标签: 发动机 活塞 拉缸 有限元
  • 简介:本文通过对造成WD615发动机曲轴瓦的原因进行了初步分析,对曲轴表面氮化疏松层的金相及组织进行了剖析,确定了由于疏松层的脱落造成的瓦的原因。

  • 标签: 曲轴 气体氮化 花斑 扩散层 疏松层 脱落
  • 简介:针对某欧Ⅵ柴油机活塞高温缸试验过程中出现的缸问题,检查活塞缸的部位以及未缸活塞的裙部磨损情况,分析确定活塞裙部型线设计不合理是导致缸的主要原因;设计活塞裙部型线椭圆的多种方案,应用活塞组件动力学分析软件进行对比优化,以最大侧向力和摩擦损耗为主要评价指标,提出相应的优化思路,得出该活塞裙部最佳型面结构,解决了高温缸试验中的缸问题;研究型线结构对活塞与缸套接触以及对活塞二阶运动的影响规律,为活塞外圆型线椭圆设计提供了理论和工程基础。

  • 标签: 高温拉缸 二阶运动 型线椭圆动力学分析