简介:对高速线材生产过程中出现的吐丝质量问题进行陈述,分析了产生原因及其解决措施。
简介:2013年10月21~22日,山安徽行政府、省质监局、国家钏铁中心等部门组成的联合专家评审组来到绩溪,对安徽省不锈钢质检中心进行验收评审。经过专家历时两天的认真评审,评审组顺利完成各项验收复审工作,该中心积极配合审查、测试,并顺利通过了此次验收复审。此次验收复审的顺利通过标志着该中心建设基本完结。
简介:分析了DKJ和DSL系列电动执行器的工作原理,在原有控制系统的基础上提出了一种新的改进方案。
简介:结合烧结生产实际,对烧结机智能辅门控制系统进行了详细分析。主要从烧结机混合料料层控制、烧结终点控制两个方面进行详细介绍。结合现场工况,从设备及控制上进行改进和提高,最终形成完整的烧结智能辅门控制系统。
简介:通过对宽厚板轧制模型的软件结构和执行机制进行研究,找出了对板坯和成品的限制条件。通过工艺论证和修改其限制条件,扩大了宽厚板产品的轧制规格。
简介:炼焦炉是一种结构复杂和连续生产的热工设备,炭化室的工作是周期性的,装煤时炉墙表面降至600cc左右,结焦末期炉墙表面温度又升至1000~1100℃,炭化室两端的炉头,由于炉门开启时温度骤然变化,由1000℃降到500℃以下。在长期的生产过程中,炭化室炉墙除受推焦磨损,还受灰分、熔渣、水分和酸性气体的侵蚀、甲烷渗入砖体空隙产生炭沉积。这样,炼焦炉在运转周期末期,出现窜漏、炉墙变形、硅砖断裂等问题,严重影响炼焦炉的产量和焦炭质量,有的炭化室甚至填沙废弃,浪费资源和使能耗提高。
简介:为满足开发新规格及提高产品质量的需要,对辊系配备及关键孔型进行了重新设计,使辊系以及孔型组合达到最佳状态,效益突出,设备运转更加安全可靠。
简介:介绍了KR铁水倾翻车液压系统的原理,分析了故障原因,通过改进避免了故障的发生。
简介:对比分析了地辊装置三种典型传动方式,同时基于用户要求,提出了改进方案,并对关键的配合尺寸进行了分析计算.改进后的结构通过过盈配合传递扭矩,传动中间环节较其他结构明显减少,同时也解决了地辊装置周边空间受限的问题.
简介:通过对运焦系统溜槽内衬板材质及固定方式进行改进,达到了延长溜槽使用寿命,保证运焦系统持续稳定生产的目的。
简介:介绍阻水辊、连接轴表面镀铬现状,针对镀铬后表面硬度和镀铬层问题进行详细分析,以解决镀铬后硬度不达标的问题。
简介:针对高线大围盘水平活套前夹送辊万向轴损坏事故频发的问题进行分析并改进,解决了频繁断轴问题,提高了设备运行可靠性。
简介:针对太钢2250mm热连轧过程控制系统画面的改进,重点介绍了质量统计画面的实时监控功能、粗轧头尾短行程SSC参数的在线显示、实时修改功能和系统通讯状态的声音报警功能.这些改进不仅使质量异议得到了有效控制,故障率明显下降,还能适应生产的需要,使过程控制画面的功能更加完善.
简介:框架结构施工时,需要在墙体上设置拉结筋,以起到拉结墙体的作用,其目的是为了增强砖墙体和框架主体的整体刚度和稳定性。对框架结构墙体拉结筋的常见施工方法进行了分析和讨论,结合工程实际情况,找出了一种更加经济有效的施工方法。
简介:在对SCR燃烧样气CO检测系统设备原理、结构性能消化吸收的基础上,借鉴国内先进经验,改进样气预处理部件技术,成功地解决了CO检测系统在液化气生产条件下,预处理单元脱水效果差所带来的分析仪进水等系统维护问题,实现了对SCR铜杆氧含量控制的稳定。并结合对CO检测系统的维护与实践,提出了对CO分析系统的维护要点。
简介:介绍了武山铜矿中段运输系统原3m3底侧卸矿车的设计特点。结合生产实际状况,对3m3底侧卸矿车在运行过程中出现的问题进行了分析,总结产生故障的原因,针对性的提出改进措施。现场使用表明,通过改进后,取得了良好效果,满足了矿山生产的需要。
简介:针对高线粗中轧立式轧机减速器轴承寿命短的问题进行分析了与改进,解决了运行过程中出现的轴承损坏问题,提高了设备运行可靠性。
简介:试样经硝酸一氯酸钾饱和溶液分解,以氨水沉淀过滤分离杂质,滤液在乙酸-乙酸铵缓冲介质中,用乙酸铅沉淀溶液中的钼酸根生成钼酸铅,沉淀通过灼烧,直至恒重。氨水分离后残渣中的钼经硝酸、氢氟酸、高氯酸分解后,使用ICP等离子发射光谱测定,予以补正。
简介:介绍了转炉炼钢厂新2号转炉一次除尘气体分析仪预处理系统存在的问题,及采取的改进措施。
简介:通过对3307A——3307B——TR50三种矿用自卸卡车冷却系统性能的对比。提出对3307A型车冷却系统进行优化改进,以解决3307A型车在使用过程中经常出现防冻液溢失与空气进入冷却系统的故障,从而达到降低成本,提高车辆出动率。
提高高速线材吐丝质量的措施
安徽省不锈钢产品质量监督检验中心顺利通过联合专家评审组验收
2号AOD除尘风机调速系统改进
烧结智能辅门控制系统的改进
宽厚板轧制模型软件结构探讨与改进
关于焦炉热修施工技术改进的实践
辊系配备及关键孔型改进设计与应用
铁水倾翻车液压系统故障分析与改进
酸洗机组入口段地辊装置传动方式改进
运焦系统筛焦溜槽衬板的改进
阻水辊、连接轴镀铬硬度分析与改进
夹送辊万向轴断裂故障与改进
热连轧过程控制系统画面的改进
框架结构墙体拉结筋设置方法的改进
SCR燃烧样气CO检测系统的维护与改进
3m3底侧卸矿车的改进设计
高线立式轧机减速器轴承寿命分析与改进
钼酸铅重量法测定钼精矿中钼的方法改进
一次除尘气体分析仪预处理系统改进
3307_A型矿用自卸卡车冷却系统的改进优化