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  • 简介:以烧结镁砂为原料,矾土水泥为结合剂,添加部分增强剂研制的碱性补料在双膛石灰窑上施工补效果较好,延长了竖窑的使用寿命。

  • 标签: 双膛竖窑 附着率
  • 简介:促进高炉煤技术向更高水平发展的动力有3个:经济因素、环境因素和焦炭的利用率。本文讨论主要的钢铁生产国家在大部分高炉上(即使不是所有高炉)采用的炼铁技术之一,即煤技术的引进,其不断发展的作用及高水平煤的成果。

  • 标签: 高炉操作 焦炭 喷煤装置 高炉喷煤技术 利用率 喷吹燃料
  • 简介:过去许多钢厂为改善吹煤的燃烧性,采用了燃烧效率高的氧一煤喷枪。大量煤操作技术在20世纪90年代末就基本确定。但是,在大量煤操作条件下,高炉利用系数都在2.0以下,还原剂比也大大超过了500kg/t。

  • 标签: 高炉喷煤 操作技术 高炉利用系数 燃烧效率 操作条件 燃烧性
  • 简介:随着钢铁产能的不断扩大,焦炭需求量大幅上升,炼焦煤资源日趋紧张,价格不断攀升,炼铁燃料成本,已成为影响炼铁成本的主要因素,而高炉采用富氧煤技术后,可以用低价的无烟煤或烟煤代替部分焦炭,从而减少焦炭消耗量,实现炼铁成本的下降。目前,煤比较好的高炉,煤比维持在160—200kg/t·Fe的水平,最高煤比已达到260kg/t·Fe以上,取得了较好的经济效益和社会效益。高炉实现富氧煤后,高炉煤比和煤焦置换比,也成为了高炉煤新的攻关目标。随着高炉煤比的提升,高炉生产对人炉矿石和焦炭的质量要求也越来越高,给精料提出了更高的要求,同时随着煤比的上升,未燃煤粉量上升,煤焦置换比不断下降,高炉炉况稳定性下降,煤的经济性也因煤比的上升而下滑。

  • 标签: 高炉喷煤 无烟煤 煤焦置换比 混喷 燃料成本 喷煤技术
  • 简介:印机除磷系统设备老旧,故障率居高不下,通过对除磷系统的改造,缩短了故障时间,节省了备件费用,降低了工人的劳动强度、保证了设备稳定运行。

  • 标签: 喷印机 除磷系统 改进
  • 简介:针对煤设备存在的问题,通过中修改造完善了设备和工艺,保证了设备安全运行和稳定生产,取得了预期的效果。

  • 标签: 高炉 喷煤设备 改造
  • 简介:针对锚支护砼回弹大,层质量差的问题.通过总结东乡铜矿锚支护的生产实践,为降低喷射砼回弹率从骨料配比、喷射工艺选择、喷射砼与岩面作用机理等方面进行了系统研究.提出了近距离、低风压、半湿砼喷射支护工艺.

  • 标签: 喷锚支护 回弹率 流动状态 骨料粒级
  • 简介:前言高炉吹煤粉,以煤代焦,节焦增铁,降低生铁成本,对炼铁节能降耗有重要的意义。随着高炉煤技术的不断发展,吨铁煤量在逐步提高,我厂前几年煤断断续续,现在的吨铁煤量也只有50kg,如何进一步提高

  • 标签: 高炉喷煤技术 喷煤量 风口 高风温 炉况顺行 基本途径
  • 简介:5#高炉1997年6月中旬实施煤以来,经过几个月的摸索实践,到10月份平均煤比达到60.32kg/tFe,随着煤量逐步增加,高炉各项技术经济指标进步显著,煤取得了良好的经济效益。在现有客观条件下,该炉煤量可以达到80~100kg/tFe。

  • 标签: 高炉喷煤 高炉生产 喷煤率 生产实践 喷煤量 主要技术经济指标
  • 简介:鄂钢煤工艺,设备经过不断改造,改良,初步具备了烟煤条件,在实践中,我们不失时机地进行烟煤和无烟煤混,取得了较好的经济效益,也积累了一些宝贵经验。

  • 标签: 高炉 烟煤混喷 炼铁 喷煤
  • 简介:对炼钢污泥浆的使用,有的厂家直接加在烧结系统;有的厂家将污泥烘干以后再配人烧结系统,但烘干后的污泥又产生二次扬尘,对环境影响较大;还有的厂家将污泥浆直接倒掉,造成了环境污染和资源浪费。因此,如何处理炼钢污泥浆是冶金工作者面

  • 标签: 炼钢污泥 造球 工业试验 烧结系统 冶金 环境污染
  • 简介:公司新建5#高炉投产后,冶金焦炭严重不足,需外购大量焦炭(质差),严重影响炼铁生产的发展。随着高炉煤工程的建成投产,高炉于1997年2月份开始试,取得了显著效果,各项指标都有不同程度的改善。由于煤扩展了风口前的回旋区,缩小呆滞区,增加了煤气中的H2含量,改善了还原过程,增加了矿石在炉内停留时间,提高了CO利用率。高炉吹煤粉后,由于大量的焦炭被煤粉所代替,不利于高炉顺行。煤后中心气流发展,炉缸比较均匀活跃,对高炉

  • 标签: 高炉喷煤 炉况调节 高炉顺行 中心气流 冶金焦炭 严重影响
  • 简介:提高高炉煤比是炼铁系统结构优化的中心环节,是世界炼铁技术发展的主流。高炉吹煤粉是节约焦炭、降低炼铁成本的电要措施之一,同时可以改善钢铁工业能源结构,缓解我围炼焦煤资源短缺的矛盾。多煤,少用焦炭,就叮以少建焦炉,从而降低炼铁系统的建设投资和生产运行费用,并减少焦炉生产过程中对环境的污染。

  • 标签: 喷煤比 钢铁企业 高炉喷吹煤粉 炼铁系统 生产过程 结构优化
  • 简介:新区3200m3高炉煤系统采用中速磨负压制粉,一级高浓度低压脉冲长袋式收粉器收粉。吹系统采用双系列双罐并列单管路加分配器浓相输送工艺。煤系统按烟煤和无烟煤混设计,制粉系统按强爆炸性烟煤设计,最大煤比250kg/t,尾气排放煤粉质量浓度≤30mg/m3,煤系统投运后,运行正常,烟煤配比达40%,高炉吹效果良好。

  • 标签: 高炉 喷煤 制粉 特点
  • 简介:对高炉吹煤的燃烧性、着火点、爆炸性、发热值、流动性等性能进行了研究分析,为南钢高炉经济煤提供可行的参考建议及优化方向,有利于提高煤粉燃烧率、提高煤比,降低铁水成本。

  • 标签: 高炉喷煤 燃烧性 着火点 爆炸性 发热值 流动性
  • 简介:自1990年以来。日本各钢铁公司的大型高炉都实施了煤操作。在20世纪90年代,随着煤装置的增加和煤量的提高,焦比降到了350-400kg/t。自2000年以来,随着利用系数的提高。煤比反而星下降的趋势。

  • 标签: 操作技术 大型高炉 喷煤量 日本 炼铁 钢铁公司
  • 简介:炼铁厂高炉煤采用中速磨制粉、全负压操作,使用不带脱水装置的烟气自循环工艺。从2005年12月投产以来,操作一直平稳,磨机入口温度控制为250℃、磨机出口温度为85℃、布袋温度为75℃、含氧量磨机入口为10%、布袋出口为15%、布袋压差为1500~2000Pa、系统风量正常值为60000~65000m3/h左右,至2011年已安全生产了5年多时间。

  • 标签: 高炉喷煤 制粉 自循环 含氧量