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19 个结果
  • 简介:SY508-3-140[篇名]AnInvestigationintoApplicationofCeramic-MetalFGMPlatingtoSmallHighSpeedGasolineEngines,SY508-3-141[篇名]AnX-raymethodfordeterminationofcrystallinityasafunctionofdepthfromapolymersurface,……

  • 标签: 水冷淬火 金属陶瓷 FGM X-射线探测 结晶性质
  • 简介:火力发电厂亚临界锅炉的末级过热器进口集箱的12Cr1MoVG钢厚大径管焊缝出现深层裂纹。结合对该焊接接头的光谱分析、硬度测试和金相检测等现场检查结果,对焊接裂纹的成因进行了分析。12Cr1MoVG钢具有一定的焊接冷、热裂纹倾向,裂纹产生与焊接工艺执行不当致使组织硬度偏高、残余应力的释放以及氢的逸出不够充分等综合因素有关。12Cr1MoVG钢厚大径管焊缝易产生焊接裂纹,要保证此类接头焊接质量须严格执行焊接和焊后热处理工艺。通过改进焊前预热、焊接操作和焊后热处理,重焊部位安全运行时间已超过8000h,证明处理措施得当。此外,该失效案例还可为同类焊接接头裂纹预防和补救提供借鉴。

  • 标签: 12CR1MOVG 厚壁管 焊接裂纹 预防改进
  • 简介:某变换气分离器设备上小口径厚接管内壁需堆焊一层5mm厚的OCr18Ni10Ti复合材料作耐蚀层,由于接管直径小,一般的焊接工艺不能满足产品的技术要求。本文采用自制工装和工艺环引弧,并选择焊条电弧焊进行多层堆焊,焊后堆焊层性能完全达到技术要求,为公司生产同类设备的堆焊技术提供了可靠的参考依据。

  • 标签: 小口径 接管 内壁 堆焊
  • 简介:本文通过对汽轮发电机缸体因故泄漏而被迫停机后的冷焊修复实例,进一步验证了在铸铁冷焊中,要巧妙运用冷焊工艺要点。同时,严格控制熔合比和防范弧坑热裂纹的产生,是确保修复成功的关键。

  • 标签: 异种材料 厚壁铸铁 厚壁铸钢 冷焊 修复
  • 简介:针对吹气法制备的高孔隙率闭孔泡沫铝,通过实验和有限元分析研究泡材料性能对其压缩性能的影响。向添加陶瓷颗粒的A356合金熔体中吹气发泡制备实验样品并进行单向压缩。通过光学显微镜和扫描电镜观察泡的微观组织和断口组织。结果表明,泡中存在的颗粒团聚、孔洞等缺陷和氧化膜削弱了其性能,因此,泡沫材料的性能与原材料性能有很大差别。基于原材料性能和实体材料性能的实验结果,对泡沫铝理想三维结构进行有限元分析。材料的平台应力与泡沫材料的屈服强度成正比。有限元模拟结果稍高于实验结果,其部分原因是将实体材料性能看做泡材料性能导致的。

  • 标签: 泡沫铝 泡沫材料性能 单向压缩性能 有限元分析
  • 简介:在室温下采用透射电子显微镜中汇聚的电子束辐照多碳纳米管。结果表明,在能量为100keV的电子束辐照下除了碳纳米管管壁有一些弯曲外没有其他结构被破坏;当电子能量增加到200keV时,纳米管有明显的损伤,可以观察到纳米管的无定型化、纳米管外壁的凹坑和缺口。200keV的电子束辐照还能形成碳洋葱和2根多纳米管的焊接。多碳纳米管的离位阀能为83~110keV。能量超过阀能的电子束可以很轻易地损伤纳米管而低于阀能的电子束则很难损坏纳米管,其损伤机理为溅射和原子离位。

  • 标签: 多壁碳纳米管 电子束辐照 形貌 损伤机理
  • 简介:对于厚钢管在3LPE/FBE涂敷时应充分注意中频预热温度和生产速度恰当的匹配问题。由于中频的加热渗透深度问题,使用远红外测温仪测量温度时所测量的只是钢管表面温度,而不是钢管的真实管体温度,当生产速度过快时,大量热量被没有被加热的部分经热传导吸收过去,那么钢管在进入水冷段的温度不能保证涂层的充分固化,势必降低涂层与钢管表面的附着力,最终出现,防腐层失效。

  • 标签: 中频加热 频率 渗透深度 固化段 居里点温度
  • 简介:分析了某铝合金高速发动机水冷双层排气管结构特点。介绍了消失模铸造成型过程中的关键核心技术、消失模铸造过程中的质量问题及其解决措施。

  • 标签: 铝合金 排气管 双层排气管 消失模铸造
  • 简介:过热器管是锅炉受热面中工作环境最恶劣的炉管,频繁地出现由材料断裂造成的泄漏与爆管失效事故,对电力企业造成了严重的经济损失。根据过热器管不同的失效原因,将过热器管的断裂失效分为韧性断裂、脆性断裂、蠕变断裂及腐蚀断裂。通过对过热器管失效实际案例进行分析,建立了过热器管失效树,同时概括了引起失效的损伤因素。为避免在生产过程中出现引起过热器管失效的重要损伤因素,在设计、运行、维护等环节提出了相应的防范措施。

  • 标签: 过热器管 断裂失效 失效模式 失效树 损伤因素
  • 简介:高压蒸发器管发生泄露。采用化学成分、金相、拉伸与能谱等方法对其材质进行鉴定,结果表明材质不是蒸发器管腐蚀泄露的原因。腐蚀形貌与射线检查结果表明:泄漏点主要发生在焊缝附近的热影响区,通过现场工况调查并结合未泄露管化学清洗前后形貌、酸洗模拟试验与内壁沉积物分析,表明内壁腐蚀特征与停用时积水情况有明显对应关系,酸洗过程不会对金属基体造成明显腐蚀损伤,腐蚀主要发生在化学清洗前;采用停用腐蚀模拟试验对现场工况进行还原,其结果与现场实际管子的腐蚀特征基本一致。因此,基建期间部分管子内局部有积水和污物导致发生停用氧腐蚀是本次蒸发器管泄露的主要原因。

  • 标签: 高压蒸发器 泄漏 腐蚀 停用腐蚀 化学清洗
  • 简介:本文通过对φ419×70,10CrMo910厚管焊接、热处理工艺与焊接接头性能进行分析,确定在焊接、热处理过程中合理的焊接工艺、热处理工艺对焊接接头质量及高温抗蠕变性能的影响,对提高此种管子的运行寿命有一定的意义,并有针对性地提出合理的焊接、热处理工艺及在焊接过程中易产生缺陷的防范性措施。

  • 标签: 预热 应力 焊接线能量 焊后热处理规范 接头组织
  • 简介:管道厚TEM检测方法与常规开挖抽检技术和管道内检测技术相比,具有在地面检测、不需开挖、不破坏管道、效率高等特点,适用于管道内检测和其它无损检测手段不便实施的场合。文中结合大庆油田管道完整性评价的实践,叙述了方法简介、检测方案、应用实例和验证结果。

  • 标签: 管道 壁厚 TEM 无损检测 应用实例
  • 简介:为了揭示冷却速度对铝硅合金中β相的大小及分布的影响,研究其凝固过程中的自退火效应,设计了一套实验装置并进行实验。对铝硅合金试样的不同厚部位中的β相特征进行研究。研究发现,其颗粒的尺寸分布符合对数正态分布。为了研究不同厚处以及不同冷却条件下的性能,还进行了布氏硬度实验。实验表明,试样在水中冷却时其硬度比在空气中冷却时更均匀,并且其平均硬度更高。

  • 标签: Β相 铝硅合金 自退火效应 布氏硬度
  • 简介:文章主要针对中哈原油管道阿拉山口输油站两台5吨燃油锅炉的蒸汽循环系统腐蚀现状进行了分析,结合运行中摸索出合理的控制措施,深层次地进行研究探讨,从系统本身存在的问题入手,找出了造成腐蚀的根本原因以及解决办法,促进了阿拉山口输油站两台5吨锅炉蒸汽循环系统的优化设计,降低锅炉遭受腐蚀的程度,延长锅炉使用寿命。

  • 标签: 蒸汽 系统腐蚀水质
  • 简介:余热锅炉是现代制铜系统中关键设备之一,锅炉的先进性和可靠性直接影响到系统的技术水平和经济效益。余热锅炉用来回收熔炼炉排出的高温烟气余热,降低烟气温度,为后部收尘和制酸创造条件,与此同时回收烟气的余热产生压力为4.2MPa的饱和蒸汽送至汽轮机发电,也可减压后并入厂区热力管网供用户使用。下面谈谈对一台闪速熔炼炉余热锅炉的设计体会。

  • 标签: 闪速熔炼炉 余热锅炉 锅炉设计 铜冶炼 简介 烟气余热
  • 简介:采用宏观观察、金相观察、扫描电子显微分析、成分分析等分析方法,对燃油锅炉屏式过热器发生开裂失效原因进行了分析研究。结果表明:该管长期在高温下运行产生了蠕变现象;珠光体组织出现严重的球化现象,大量碳化物呈链状沿晶界析出;过热器管道内壁存在约371.55μm厚度的氧化层。因此,管束长期局部过热服役,致使金相组织发生改变,大大降低了材料的力学性能,从而发生蠕变开裂现象。

  • 标签: 12CR1MOV 过热器 开裂 失效 蠕变