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  • 简介:摘要:为了有效避免蒸馏塔顶腐蚀问题的发生,目前我国许多炼油场采取了许多的应对方法。但在具体的工作实践中仍然会发生一些较为严重的腐蚀问题,由此可见,防腐蚀工作迫在眉睫。基于此,本文深入分析了如何防范蒸馏塔顶空冷器腐蚀的应对策略,希望可以帮助更多的炼油工作者提高工作效率。

  • 标签: 腐蚀防护 常压蒸馏塔 空冷器
  • 简介:摘要:在石油炼制工业中,蒸馏作为原油加工的关键设备之一,其正常运行直接关系到产品的质量和生产的稳定性。然而,蒸馏顶系统常常面临严重的腐蚀问题,这不仅影响了设备的运行寿命,还可能对生产安全造成威胁。本文旨在探讨蒸馏顶系统的腐蚀原因,并提出相应的防护措施,以期为石油炼制工业的安全高效运行提供有力支持。

  • 标签: 常压蒸馏塔顶系统 腐蚀原因 防护措施
  • 简介:摘要:在石油化工装置中,再沸器和精馏的组合是一种常见的组合工艺,工艺设备布置和管道设计的优化有利于整个管道系统和设备的稳定运行。萃取精馏是芳烃萃取装置中分离芳烃和非芳烃的重要设备,底再沸器为提供汽液两相传质所需的热量。以某公司0.55 mt/a芳烃抽提装置为例,介绍了抽提蒸馏和再沸器在布置和管道设计中遇到的问题及解决方法。

  • 标签: 抽提蒸馏塔 压差波动 原因及对策
  • 简介:摘要蒸馏顶部系统的流程设置、设备使用和控制方案选择既关系到常压塔顶部低温余热的回收,又与塔顶设备和工艺管道的防腐密切相关,严重影响减压蒸馏装置的产品质量、生产运行周期和装置的平稳操作。近些年来,国内对常压塔顶部系统的研究主要集中在常压塔塔顶腐蚀问题上,而对该问题研究的重点也仅限于腐蚀机理、注剂及设备材质的选择,较少出现从工艺流程优化角度减缓塔顶系统腐蚀的方案。

  • 标签: 原油常压蒸馏塔顶部系统工艺防腐流程技术探讨
  • 简介:摘要:甘油,化学式为C3H803,无色,无味,甜,透明粘稠,是一种可以吸收大气中的湿气、硫化氢、硫化氢、二氧化硫。为了提高甘油的纯度,通常采用蒸馏进行。因此,尽管现有的蒸馏已基本达到了用户的要求,但仍有许多问题需要解决。当前,我国大部分的甘油蒸馏与给料机之间的衔接不便,以及蒸馏装置的进料装置之间的衔接不便,以及使用时的不便。目前,大部分的甘油蒸馏器都不能用于对无法通过气体去除的杂质进行回收。长时间的使用,会产生很多的杂质,从而降低其纯度、实用性和易用性。所以,为了解决以上问题,急需一种适合于邻接的精馏工艺和一种特殊的精馏塔式。

  • 标签: 甘油蒸馏工艺 专用 甘油蒸馏塔
  • 简介:摘要:针对理想状态之下的两部连续的可逆反应而言,采用开环以及闭环仿真研究双反应段蒸馏的动态特征以及相应的可控性,开环仿真研究研究数据显示,对于调节管道而言,即使双反应阶段的安排使得管道之间的浓度以及回流得到一定程度的控制,使得化学蒸馏反应的经济收益得到一定程度的提升,但是也减弱了塔顶产品浓度与再沸器之间的耦合,一定程度影响着最后的反应进行效率。闭环仿真结果显示,针对上述的两端连续的可逆反应而言,R DC-DRS 比RDC-SRS 具有更优越的动态特性和可控性。

  • 标签: 反应蒸馏塔 双反应段 浓度控制 两部连续的可逆反应
  • 简介:摘要:反应蒸馏将反应与分离操作集成在同一个单元中,能有效降低操作能耗和设备投资而被广泛应用。对具有最有利相对挥发度排序的可逆反应物系(产物分别为最轻和最重组分,反应物为中间组分),虽然此类反应蒸馏过程中反应与分离之间的耦合非常有利,但产物和反应物杂质之间的分离操作仍在常规反应蒸馏(conventional reactive distillation column,CRDC)内进行,能耗较高且热力学效率低下。前人的研究[表明,将隔离壁技术以及外部环流等过程强化方法与反应蒸馏结合可在一定程度上提高能量利用效率。Huang等[7]通过将反应段叠加到分离段,调整进料位置等方法将反应和分离操作进一步耦合,发掘出反应蒸馏的节能潜力。另一方面]提出了一种基于速率级模型的单隔壁反应蒸馏(reactive single dividing-wall distillation column,R-SDWDC),能更有效地分离产物与未反应的反应物从而提升转化率和选择性。上述结构和方法都改善了反应蒸馏的稳态性能。

  • 标签: 双隔离壁 反应蒸馏塔 过程设计与控制
  • 简介:隔板蒸馏是完全热耦合蒸馏,具有节能、投资低的优点。文章介绍了隔板蒸馏的原理、结构及设计方法,并指出了它在空气分离中的潜在应用。

  • 标签: 隔板蒸馏塔 热耦合蒸馏 空气分离
  • 简介:摘要:MTBE装置工艺包设计停工时使用S3对催化蒸馏进行蒸煮以脱除催化剂吸附的物料,但催化剂中的磺酸根在高温含水环境下极易脱落,遇水形成酸液,会对催化蒸馏造成腐蚀。若仅用氮气加减压吹扫,在打开催化蒸馏时没有置换彻底的碳四、甲醇和MTBE与空气形成混合物有着火爆炸的风险,且MTBE气味刺鼻,检修人员难以进入催化蒸馏装卸催化剂。本文论述一种新的催化蒸馏换剂前工艺处理方法,有很好的置换效果,且避免了催化蒸馏的腐蚀。

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  • 简介:摘要:本文主要从原理上分析了苯抽提装置抽余油中苯含量过高的问题。结合理论经验和装置组合,从环丁砜溶剂的角度讨论了非芳烃和芳香烃的相对饱和蒸气压,根据因素发现超标的可能原因及对策。

  • 标签:         溶剂 温度 质量比
  • 简介:摘要:溶剂比和溶剂温度是决定抽余油苯含量的关键。当溶剂的选择性和溶解度较高时,可以从原料中提取苯,溶剂必须回收再利用以恢复环丁砜的活性。调整质量比,包括溶剂比、汽提水比、回流比和温度微控,可以降低抽余油中苯的含量,更好地分离非芳烃和苯。本文主要从原理上分析了苯抽提装置抽余油中苯含量过高的问题。结合理论经验和装置组合,从环丁砜溶剂的角度讨论了非芳烃和芳香烃的相对饱和蒸气压,根据因素发现超标的可能原因及对策。

  • 标签:         溶剂 温度 质量比
  • 简介:摘要:本文主要从原理上分析了苯抽提装置抽余油中苯含量过高的问题。结合理论经验和装置组合,从环丁砜溶剂的角度讨论了非芳烃和芳香烃的相对饱和蒸气压,根据因素发现超标的可能原因及对策。

  • 标签:         溶剂 温度 质量比
  • 简介:摘要:本论文旨在研究制苯装置中抽提蒸馏平稳生产的影响因素及相应的对策。制苯装置作为化工行业中重要的生产设备之一,在生产过程中,稳定的生产是保证生产效益和产品质量的关键。因此,了解和控制影响制苯装置抽提蒸馏生产稳定性的因素变得至关重要。本文首先对制苯装置的原理和抽提蒸馏的工作原理进行了介绍。随后,通过实地调研和数据分析,总结了对制苯装置抽提蒸馏平稳生产影响最大的因素。这些因素包括但不限于原料质量的波动,操作条件的变化,设备的故障以及人为因素的干扰等。在研究影响因素的基础上,本论文进一步提出了相应的对策,以提高制苯装置抽提蒸馏的生产稳定性和效率。

  • 标签: 溶剂 温度 质量比
  • 简介:摘要:长径比较大的石油化工设备在设计过程中,通常因塔体过高而计算校核其塔顶挠度超过其控制值。增大塔体壁厚是最便捷的选择,然而由此导致材料和制造费用提高很多。因此还需要据具体情况进行分析,并且灵活应用软件完成设计方案的计算校核过程。文中采用了降低塔体高度与增大釜直径并用的方法降低了塔顶挠度,使其达到塔顶挠度控制值以下。

  • 标签: 塔顶挠度 挠度控制值 计算
  • 简介:摘要蒸馏装置塔顶系统低温部位氯含量较高。建议根据塔河原油的性质,优化全厂原油库存,使得原油进电脱盐前有足够沉降时间;在设备条件满足时,提高电脱盐操作温度,筛选优质高效破乳剂,降低脱后原油盐含量;根据生产及塔内设备构件情况,对塔顶回流分布进行合理改造;结合国内外蒸馏装置所采用的先进除盐技术,将盐从蒸馏装置塔顶系统脱除,达到减少结盐和减缓腐蚀的目的。

  • 标签: 常压蒸馏装置 塔顶系统 腐蚀机理 措施
  • 简介:摘要:延长石油某炼厂为拓宽原料来源,解决该厂原油供应不足导致装置运行负荷低、能耗高、经济效益差的问题,决定对原220万吨/年装置进行适应性改造,由原加工低硫原油改造加工进口含硫原油,本文主要介绍针对原料性质的变化,以及后续物料供应规划,对220万吨/年装置管道、等进行材质升级,并技改新增减压单元等改造内容。经改造后运行分析,装置运行平稳,达到设计及改造的目的。

  • 标签: 常压 进口原油 硫含量 技术改造 
  • 简介:摘要:本文探讨了蒸馏装置中操作参数对产品质量的影响,并提出了相应的优化策略与实践方法。通过详细分析温度、回流比、板效率、进料位置及压力等关键操作参数对馏分切割点、馏分组成与纯度的影响机制,揭示了各参数对产品质量的重要作用。同时,介绍了基于实验设计(如正交试验、响应面法)的操作参数优化方法,以及利用先进控制系统(如DCS、APC)实现参数自动调优的策略。为了验证优化策略的有效性,本文还选取了典型蒸馏装置进行案例分析,通过对比操作参数调整前后的产品质量变化,总结了成功经验与教训。研究结果表明,科学合理地调整操作参数并引入先进控制系统,能够显著提升蒸馏装置的产品质量和经济效益。

  • 标签: 常压蒸馏 操作参数 产品质量 优化策略 实验设计 先进控制系统
  • 简介:摘要主要分析了双粗蒸馏生产燃料乙醇工艺技术的技术背景、节能工艺特征和应用分析等。这项技术主要是以双粗蒸馏原理,提高蒸馏设备的热能利用效率。现阶段,我国对于燃料乙醇的质量要求越来越严格,因此,运用双粗节能工艺,有效的降低了能源的消耗,进一步提高了乙醇的质量。从而加快了燃料乙醇行业的改革的步伐,提升了我国酒精行业的经济发展。

  • 标签: 双粗塔差压蒸馏 燃料乙醇 工艺 应用
  • 简介:摘要:PTA装置一线增容后氧化吸收负荷大幅增加,塔顶排气常常发生汽液夹带现象,根据装置增容后的工艺状况,对吸收进料组成和进料量进行了分析计算,对工艺流程进行了重新设计,增加了醋酸洗涤段回收尾气中的醋酸甲酯,塔内件采用了新型塔内件集成技术(立体传质板CTST+填料)的方式,新改造后低压排放尾气中HAC的回收率为99.9%,MA 的回收率为99.8%,年可回收HAC 96吨、MA 624吨。不仅解决了尾气排放的环境污染问题,而且经济效益可观。

  • 标签: 尾气  醋酸  醋酸甲酯  常压吸收塔  立体传质塔板