简介:摘要:介绍了中国石油四川石化有限责任公司 300万吨 /年柴油加氢裂化装置改造后的情况 [1],对标定期间装置的原料数据、产品质量及收率、操作进行分析、找出生产问题存在的问题。结果表明,装置运行平稳,催化剂性能良好,产品质量优良且分布合理,液体收率等都在指标范围内,基本达到了预期目标,说明装置改造和运行都比较成功。
简介:摘要:由于天然气废水属于清洁利用能源,其废水净化设备装置在进行天然气的生产开发和利用输送中也是起着非常重要的净化作用和保护作用,在进行天然气废水净化装置设备的生产使用管理过程中,主要净化设备一般是燃气灭火塔和化验塔、灭火塔和化验处理塔等各种设备。因此,本文对有关天然气污水净化设备装置相关设备的安全相关技术资料收集进行了简要的资料分析和相关准备,以期最大化的限度地可以帮助保证天然气污水净化设备装置相关设备的安全正常运行
简介:摘要:针对中石油某分公司120万吨/年延迟焦化装置的能耗分析,采用了加热炉在线清焦、增设蜡渣换热器提高分馏塔进料温度等手段降低燃料气消耗;减少焦炭塔大、小吹汽量、改造伴热线来降低蒸汽消耗;利用变频及加强管控控制电量消耗;净化污水代替新水降低用水消耗;接收外来物料,减少加工损失等一系列节能措施在工作中实践应用,节能效果显著。优化措施应用后,装置能耗降低了8.67kg标油/t,增加经济效益约5.6×103万元/年。
简介:摘要 : 引发继电保护装置动作错误、监控系统不正常工作的关键性因素就是干扰问题,所以及时的处理继保装置和自动化设备相关抗干扰问题是关键性的问题 , 可以维护装置正确动作率提升。
简介:摘要:联合站加热炉使用的燃气主要是含轻质油、固体粉尘颗粒较多的原油伴生气,由于加热炉配备了高精度的自动化设备,特别是电磁阀、火焰检测仪对燃气的质量要求极高,导致了加热炉由于燃气带液、电磁阀堵塞而出现停炉故障,产生了繁冗的工作量和维修经费。本文结合加热炉的工作特点,提出了一种净化装置的设计方案,有效降低燃气带液、固体粉尘导致的故障,提高加热炉燃烧器使用寿命,减轻维修工作量。
简介:摘要:某煤化工企业气化装置采用水煤浆加压气化工艺,以水煤浆和纯氧为原料,气化装置气化炉设计为五开两备,每套气化炉对应 1套闪蒸系统,每套闪蒸系统为四级闪蒸,即高压闪蒸、低压闪蒸、第一真空闪蒸和第二真空闪蒸,对气化炉和洗涤塔排出的黑水进行降温、热量回收、酸性气解吸、黑水中固体浓缩。高闪气中有效气含量较高,回收利用价值较大,经对高闪气理论产出量进行计算,并对实际高闪气产出量进行分析,该煤化工企业决定增设高闪气回收系统。简介高闪气回收系统的构成、开车以来遇到的问题,以及针对问题所采取的优化改进措施。实践表明,该企业高闪气回收系统投运后,运行稳定,为企业带来了良好的经济效益与社会效益。
简介:摘要:目前,在电力系统中,更换泄漏电流表采用的是接地线短接法或者保安线短接法。针对现阶段泄漏电流表更换流程繁琐及存在的风险,研发出泄漏电流表一体化装置,并采用插拔式短接法更换表计。该泄露电流表一体化装置结构简单,安装牢固,运行人员只需要绝缘手套就可对表计进行更换。在某220kV变电站,运行人员分别采用接地线短接法、保安线短接法和插拔式短接法对表计进行更换。通过对比分析,节省了时间、人力、物力,消除了安全隐患,降低运行人员的安全风险。 关键字:泄漏电流表;一体化装置;安全隐患;短接法