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14 个结果
  • 简介:介绍气缸加工线工艺设计过程,根据气缸的结构特点及技术要求,从关键工艺,关键设备选型及工艺装备制作等方面对气缸加工工艺流程进行设计,经过生产验证,应用该设计的生产线不仅满足零件的设计要求和生产的节拍要求,也兼顾生产线经济、合理、实用性的需要。

  • 标签: 气缸套 加工线 加工 珩磨
  • 简介:由于润滑不充分和活塞处于上止点位置时的高温作用导致气缸粒子转移到活塞环表面上,同时降低了发动机性能,这种现象就是刮伤。本文主要通过应用扫描电镜探测和金相分析,以及摩擦系数测量法和声波发射测量法,来研究活塞环与气缸之间的刮伤现象,并建立声波信号与不同程度的刮伤现象之间的对应关系,提出了表述活塞环与气缸之间磨损程度的三个不同等级。

  • 标签: 刮伤 试验 声波发射 活塞环 气缸套
  • 简介:本文介绍了采用自制热电偶测量柴油机气缸密封胶圈环槽温度的研究。研究采用电火花微孔钻孔设备,在气缸密封胶圈环槽位置打盲孔,并焊接热电偶,引出连接线,在柴油机试验台架上进行温度测量。分析测量结果,为气缸密封胶圈的选择提供依据。

  • 标签: 柴油机 气缸套 胶圈 热电偶 温度测量
  • 简介:采用有限元分析方法,根据经验公式和CFD-FEA耦合方法进行边界条件的施加,对柴油机气缸进行了温度场分析,并将温度场用于耦合场的计算,分析了不同载荷对气缸变形的影响,研究结果表明:气缸最高温度为582K,出现在内壁顶部,温度场分布由上至下逐渐变低;热载荷是气缸变形的主导因素,控制缸变形时应主要控制热载荷引起的变形,为气缸的设计提供了理论依据。

  • 标签: 气缸套 温度场 热载荷 变形
  • 简介:内燃机在使用时,合金铸铁气缸的支承肩退刀槽处断裂(俗称掉头)会造成重大事故,轻者可导致机器停止运转,重者可导致机体、曲轴、连杆、活塞、凸轮轴等报废,酿成重大损失。断裂原因是多方面的,主要有以下几点:一是气缸材质强度,二是气缸机加工和机体加工的误差,三是安装配合间隙,四是使用。1气缸材质强度制造气缸的材料大多是在灰铸铁的基础上加部分合金元素而成,一般都可达到HT200或HD250的要求,但有时由于材料的熔炼温度偏低,合金元素配比不合理,孕育、浇铸速度、冷却速度、时间等严重偏离工艺要求,造成基体晶粒粗大,铸铁中的石墨粗大、超长,或产生过冷石墨,硬质相严重偏析聚集,严重枝晶等,降低了材料的抗拉强度,

  • 标签: 内燃机气缸套 退刀槽 原因分析 合金元素 合金铸铁 最大实体尺寸
  • 简介:本文通过对柴油机气缸盖电热塞孔的结构分析及加工工艺改进,介绍了在批量生产时采用组合机床、组合刀具高效加工气缸盖电热塞孔的工艺。

  • 标签: 电热塞孔 组合机床 复合刀具
  • 简介:针对天然气发动机气缸盖排气孔口产生裂纹这种故障,本文以有限元方法为基础,对某天然气发动机气缸盖建立模型,进行了热-固耦合计算。结果表明正常工作状态下气缸盖温度及压应力最高处发生在排气孔口间“鼻梁处”,温度为280℃,压应力为1640MPa。当冷却水侧换热恶化或发动机突加载荷状态下会导致气缸盖工作温度及应力升高,“鼻梁处”温度达到372℃,压应力达到2000MPa,这时气缸盖“鼻梁处”会在高温下产生压塑性变形,导致该处产生裂纹。

  • 标签: 气缸盖 有限元分析 热-固耦合分析
  • 简介:针对L系列柴油机在市场上表现的首位故障:冲缸垫问题进行了分析研究,通过采取一系列的改进措施,使市场故障率由4.31%降低至0.015%。

  • 标签: 柴油机 气缸垫 漏水 故障 冲气缸垫
  • 简介:本文介绍了柱塞油孔至肩胛距离检具的结构和主要零件的设计过程、并探讨了检具测量方法的选择和测量精度的分析。

  • 标签: 柱塞套 检具 设计
  • 简介:本文主要介绍了应用CFD技术对某发动机水的整改设计方案的模拟计算,分析整改方案对水套换热能力的影响,确认整改方案的可行性。通过分析认为:本次缸盖局部区域的整改,不会对水整体换热性能引起负面的影响,水的换热能力能够满足发动机运行需求。

  • 标签: 冷却水套 换热 压力损失
  • 简介:本文通过CFD软件FIRE对某发动机的冷却水模型进行了三维数值模拟,得到了水流场的压力场分布以及速度场分布.通过对两种方案进行对比,发现方案二的压力损失更低,且流速更快,其散热效果更好,因此选择方案二作为最终方案.

  • 标签: 冷却水套 优化
  • 简介:根据某型汽油机整车冷却系统布置方案,建立冷却系统一维模型,计算得到水各进出口边界条件,以该数据作为输入进行冷却水的CFD分析,对水关键位置的冷却能力进行评估.并提出水套结构改进方案,最后进行改进结构的CFD分析。

  • 标签: 增压 冷却系统 CFD 水套 有限元