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155 个结果
  • 简介:转运点诱导气流是散料输送过程扬尘的主要诱因,本文以半封闭转运点为研究对象,通过对料质量流量mp、有效诱导气流量Q、料高度h及密闭罩阻力系数ξ等的研究,探讨转运点料诱导气流非线性变化影响因素。结果表明:诱导气流随物料质量流量增加而增加;受物料相互作用对气流流动的影响和料管有效流动空间变化影响,有效诱导气流随质量流量增加而减小,在量值上与物料质量流量的-0.77次方近似成正比;转运点落差的有限性使料过程处于加速阶段,物料曳力系数处于Allen区,诱导气流速度随料高度的变化趋势基本相同;对平均阻力系数ξ=2.12的密闭罩系统,诱导气流速度与下落高度的0.86次方近似成正比;物料下落初期颗粒间相互碰撞、接触等作用较强,对3.6~11.1mm的料,诱导气流随粒度增大有减小趋势,但关联性较弱。

  • 标签: 转运点 自由落料 诱导气流 非线性变化 半封闭密闭罩
  • 简介:我厂锌精矿含铜0.35~0.50%,在锌冶炼过程中有22~23%的铜进入回收镉后的铜,含铜27~36%,含锌6~9%。此种含铜物料原采用与铅冰铜搭配进行鼓风炉熔炼,获得冰铜经转炉吹炼产出含铜93%的粗铜,再经火法精炼、电解精炼产出电铜。此生产工艺是成熟的,但存在流程长、能耗高、污染环境、劳动强度大等缺点,再加上近几年来精炼炉杂铜处理增加,精炼炉渣量增大,造成鼓风炉处理不完铜,从而使铜大量

  • 标签: 铜渣 浸出率 鼓风炉熔炼 火法精炼 电解精炼 冰铜
  • 简介:介绍了回转窑处理锌浸出系统的各生产工序,结合实际生产和工程设计经验,配料系统宜采用减压仓和湿式圆盘给料机,回转窑挥发系统需控制好反应温度,供风系统风压宜选择0.1~0.12MPa,烟气脱硫系统应充分考虑烟气量和温度波动的影响。

  • 标签: 回转窑 锌浸出渣 设计分析
  • 简介:a.选用合适黏度、碱度的保护,保证保护有较好的吸收的能力。

  • 标签: 保护渣 硅钢 设计 碱度
  • 简介:通过二次净化中回收锑方法研究,试验表明:对二次净化采用“盐酸浸铋—碱浸除砷”工艺,能使二次净化中锑与铋、铜有效分离、富集,且工艺简单,生产成本低。盐酸浸铋工序铋浸出率97.65%,铜浸出率97.2l,锑基本残留在相中,通过碱浸脱砷,实现了锑的较好富集,可作为优质锑原料进入锑酸钠生产线进一步回收锑。

  • 标签: 二次净化渣 分离 工艺 浸出率 富集
  • 简介:着重从工艺、计算机控制系统的软硬件设计和通讯等方面对固态的计算机控制系统进行了详细的阐述。此系统利用PCAccess软件实现了S7-200与WINCC的通讯,系统投运后运行效果良好。

  • 标签: 固态渣 控制系统 通讯
  • 简介:本文分析了挡板形成夹砂缺陷的原因,并提出了相应的措施,成功地消除了这一缺陷。

  • 标签: 挡渣板 夹砂 措施
  • 简介:通过枪位、料、氧压控制有效解决了转炉冶炼前期喷溅循环利用造成的喷溅,为转炉清洁生产探索出新途径.

  • 标签: 转炉 喷溅渣 循环利用
  • 简介:针对使用感应炉熔炼,用石英砂、镁砂及铝钒土制作的炉衬易发生粘情况,分析了产生的原因,提出了相应的对策。

  • 标签: 感应炉熔炼 粘渣 炉衬 石英砂 镁砂
  • 简介:试验采用硫酸作为原料,以润磨作为强化原料处理的方式,制备出合格硫酸生球团,研究其干燥特性。结果表明:润磨化硫酸生球团的脱水速率受干燥风温和风速的影响十分明显,并且随风温和风速的增加而迅速增快;润磨化硫酸生球团的含水量较普通铁矿球团的仍较高,但其可适应较高的干燥风温,故可适当提高风温来缩短其干燥完成时间;当风速为1.5m/s、风温升至400℃时,其干燥时间可缩短至11.5min。

  • 标签: 硫酸渣 球团 润磨 干燥
  • 简介:着重讨论热熔炼炉中给电极加热的供电电源主设备电磁调压器的基本工作原理、系统控制原理及其优越性。磁性调压器的应用在提高产品质量、节约能源、减少维修费用等方面发挥着重要的作用。

  • 标签: 热渣熔炼炉 磁性调压器 高炉
  • 简介:一项板坯连铸机保护自动加新工艺在江苏沙钢集团研发成功。目前,该工艺在沙钢宏发炼钢厂3台板坯连铸机生产中开始全面应用。根据实际生产统计数据分析,采用该新工艺年可创造直接和间接经济效益约5000万元。

  • 标签: 江苏沙钢集团 板坯连铸机 工艺 生产统计 数据分析 经济效益
  • 简介:介绍了某企业处理1万t/a铜镉生产精镉的工艺设计,采用的工艺为"铜镉浸出分离铜-一次置换-造液-二次置换-海绵镉压团熔铸-蒸馏-产出镉锭"。该工艺镉回收效率高,安全环保,综合回收效果好,具有较好的经济效益。

  • 标签: 铜镉渣 浸出 精馏 工艺设计
  • 简介:本文概括介绍转炉留操作工艺特点,系统分析留操作工艺操作过程中存在的不安全因素。详细阐述利用自动化系统软件资源对转炉留操作进行全过程监控的方法,并简要分析了留预警系统可以在一定范围内提高生产过程的安全性,具有显著的间接经济效益和社会效益等特点。

  • 标签: 留渣 控制系统 过程分析判断
  • 简介:薄板坯质量除了与连铸生产工艺有关以外,铸坯表面和皮下的各种缺陷几乎都与保护密切相关。当铸机设备及工艺操作正常的情况下,若选择性能合适的保护,可以获得几乎零缺陷铸坯;若选择不当,则使铸坯表面产生大量缺陷,修整量大,甚至产生次品。对薄板热连铸时保护对低碳钢纵裂的影响进行了研究,发现保护行为引起热流不均造成纵裂。

  • 标签: 铸坯质量 连铸过程 保护渣 零缺陷 生产工艺 板坯质量
  • 简介:以固化剂、糊精、NaCl和其它误差项为正交试验四因素合成陶粒,通过对筒压强度、堆积密度进行直观分析及筒压强度方差分析得较佳试验方案为固化剂:0.5%,糊精:0.3%,NaCl的添加量对陶粒影响较小。通过重金属渗出率的测试,各重金属的含量未超出GB5085.3—2007,符合投入生产并应用于生活标准。

  • 标签: 污酸渣 陶粒 固化剂 正交试验
  • 简介:介绍了株洲冶炼集团股份有限公司二段净化选择性分离锌、浸出液结晶铜后的结晶母液采用30%CP-150+70%煤油萃取剂体系萃取铜,用3mol/L硫酸作为反萃剂,铜的萃取率为99.68%(二级),铜的反萃率为98.01%。

  • 标签: 钴镍渣 萃取剂 反萃剂