简介:摘要:在电磁流量计的测量过中,经常会出现工频问题的出现,进而导致在测量的过程中,无法获得准确的测量结果,进而产生严重的作用。因此,在本文中,对消除电磁流量计信号中的工频干扰问题进行全面综合的分析和探讨。其中,重点是研究在理论基础上分析了各类不同的励磁频率、采样点及宽度对测量精确度影响的分析,从而来可以根据对不同影响因素的分析来得出最终的解决电磁流量计中工频干扰的影响,其中一般是通过对测量精确度和提高以及加宽测量的范围来提升测量的精确度,使得在应用电磁流量计时,可以准确的获得对应的测量结果。
简介:论文摘要:为了提高发电厂的安全能力,大型汽轮机调节系统已广泛采用磷酸酯抗燃油作为液压工作介质。本文分析了抗燃油体积电阻率超标的主要原因,并对硅藻土、离子交换树脂及强效极性分子吸附剂再生提高电阻率进行比较,结果表明:抗燃油电阻率超标的主要原因是油在运行劣化变质,在实际运行中,更换部分抗燃油并不能有效的提高电阻率,强极性吸附剂再生可显著提高电阻率至新油水平,而硅藻土和离子交换树脂对提高抗燃油电阻率效果并不明显。
简介:摘要:为了评估已有设计规范和文献中的输电线路防护大板 冲切承载力计算模型的精度,通过收集文献中已有的输电线路防护大板 试验数据并和已有模型预测结果进行对比。结果表明影响计算模型的主要因素是输电线路承载 率、采空区 强度和有效板厚。在所有模型中,El-Gamal模型的计算值与试验值吻合程度最好;Nguyen-Minh提出的模型考虑的因素最多,但该模型预测精度还有待提高;在各规范模型中,加拿大规范考虑的因素最为全面且预测精度最好;日本、英国等国家设计规范模型结果的理论值和试验值吻合较好;我国规范模型精度较低,且偏于不安全。该研究可为今后进一步提高输电线路防护大板 冲切计算模型精度提供思路和方向。
简介:摘要:自抗扰控制器(ADRC)是在继承经典PID不依赖于对象模型优点的基础上,通过改进经典PID固有缺陷而形成的新型控制器,性能优良并且算法简单。无刷直流电机作为一个非线性系统,采用经典PID控制难以得到满意的控制效果。为了提高控制系统的动态性能和鲁棒性,文中给出了无刷直流电机的自抗扰控制方案。该控制方案不需要精确电机参数就可以实现干扰补偿,控制器的设计也不需要建立电机的精确数学模型。自抗扰控制器利用其内部的扩张状态观测器可以估计出系统的内外扰动,据此将电机等效为由两个非线性系统构成的串联对象,然后设计两个一阶自抗扰控制器实现对电机的内外环控制,内环控制电流,外环控制转速。实验结果表明,自抗扰控制器对电机模型的不确定性和外部扰动变化具有较强的适应性和鲁棒性,控制系统具有优良的动态性能。