(广东电网有限责任公司清远连南供电局广东清远513300)
摘要:文章首先介绍配网故障现状,分析产生线路故障的原因,提出降低10kV线路故障率的措施,为线路的安全运行提供了参考。
关键词:10kV;故障;配网运维;措施
引言
配电线路是电力输送的重要媒介,我国电力系统中以10kV配电线路居多,针对10kV配电线路的检修维护一直以来都是电力企业关注的重点。在新形势下,电力用户数量的提升使得电网负荷不断增加,对配电线路的安全性和可靠性提出了更高的要求。本文探究降低10kV线路故障率的有效措施,对我国电力事业的发展具有重要意义。
1、配网故障现状
本文对某县域10kV配电网运行中出现的故障进行了统计分析,结合实际工作经验,最后提出了建议和防范措施,旨在降低10kV线路故障率,提高供电可靠性。对某县域配网近年来出现的线路故障进行统计分析,结果如下:
从故障类型统计分析:跳闸重合不成功99次,接地72次,跳闸重合成功183次,可以看出线路瞬时故障占比过半。
从故障原因统计分析:运维方面(树鸟)类故障44次,占比25.73%;设备本体类故障62次,占比36.25%;自然因素类故障33次,占比19.3%;外力因素类故障18次,占比10.53%;用户原因类故障7次,占比4.09%;不明原因类故障8次,占比4.19%。运维和设备方面的故障占比达到60%以上,这是管控的重点。从故障时间统计分析:全年2~3月和6~8月故障率较高,该时期正是用电高峰期,且天气恶劣,极易引发线路故障。
2产生线路故障的原因
2.1设备因素故障
除了输电线路之外,10kV配电系统中还包含了大量的电气设备,这些设备的工作状态对10kV线路同样存在密切的关联。随着电力行业的不断发展,个性化电力用户数量越来越多,这就使得用电负荷的规律性越来越低。因此在日常工作中,电力设备常常会遇到大电流冲击的情况,这就需要电力工作人员定期对设备进行维护,及时发现并清除其中存在的故障隐患,以保障线路的稳定运行。但是由于10kV线路的分布过于广泛,因此部分设备常常被遗漏,得不到必要的维护,出现短路、断路等各类故障,这样一来自然会对10kV线路的稳定性造成影响,导致线路故障的发生。
2.2树障鸟障引发的故障
近年来,政府大力发展绿色经济,“树“”线”矛盾也日益突出。虽然供电公司在清理树障方面做了大量的工作,但仍然难以做到对影响线路安全运行的树木进行彻底清理,“树“”线”安全距离不足引发的线路故障时有发生。随着生态环境不断改善,常规除鸟器效果不佳,鸟害对裸导线的安全运行造成很大影响。据实际统计,2017年由于树障鸟障造成故障44次。
2.3外力破坏引起的故障。
经济发展迅速,各类基建项目遍地开花。建设单位在施工期间,往往忽视和无视周边电力设施的存在,如部分乡镇的土地平整项目,施工方不愿主动与供电公司沟通,驾驶挖掘机田间作业时经常扯断电杆拉线和误碰导线,造成电力外破事件。此外,村民随意伐树导致树木倒在线路上,车辆违章行驶撞断(撞歪)电杆,也易造成故障跳闸。据实际统计,2017年由于外破造成故障18次。运维缺位引发的故障。目前基层单位配网巡线人员数量偏少,站所生产维护人员年龄偏大且工作量大,部分人员责任心不强,造成巡视不到位;配电专业人员培训不够,专业技术水平不高,运维经验缺乏,导致线路隐患不能及时被发现和治理,极易引发类似或其他故障,甚至导致线路重复跳闸。
2.4用户原因
专变用户设备故障引起10kV线路跳闸,分析其原因在于一些专变用户对自身设备疏于管理,维护检修不当。某些小型企业电力设备陈旧老化,也补愿意花钱投资更换,日积月累设备的表面污物量大,也没有进行定期的清理和维护,容易发生污闪事故,甚至是设备烧毁事故,致使10kV配电线路跳闸停电。同时,用户设备产权分界点位置线路未能装设分段开关或者安装的分段开关保护整定不到位,一旦用户设备发生故障,就会越级到10kV线路保护动作跳闸。
2.5自然因素
自然因素包括台风、洪涝、泥石流等,在10kV配电网事故中,主要为雷击和大风大雨。农村线路跨山段比较常见,易受雷击,尤其是10kV配电线路,遭受直击雷的现象时有发生,直击雷电幅值高,高达数百千伏,雷电流高达数十千安,所以直击雷加载到配电网络的任何点上,该处的电气设备都会被损坏,并且直击雷过电压的雷击跳闸率为100%,可导致线路跳闸;而大风大雨情况则多为树木吹断枝丫,压倒线路造成相间短路,而引起线路跳闸。
3、建议及防范措施
3.1开展清障专项工作,强化线路的安全。
针对安全生产工作时令特点,制定“二十四节气表”,在保证日常清理工作的前提下,县供电公司定期组织开展清障专项活动。
在春夏两季,成立清障专项小组,制定详细工作方案,强化安全生产考核,对所辖线路组织安排全面清查,对树障进行分区、分线,对基层单位进行分班组、分任务,同时与政府签订防汛安全树障清理协议书,主动与属地政府、村委会沟通,争取支持,保证清障工作顺利开展。据统计,通过开展专项清障活动,2017年共清理树障1600余棵,切实降低了线下安全隐患,同比降低了线路故障率。
3.2大力推行整线检修,提高线路的质量
县供电公司应重点对老旧高故障10kV线路开展“整线检修”工作。据统计,2017年通过对4条线路开展“整线检修”,集中更换老旧裸导线40.37千米、老旧瓷瓶1297只和陶瓷横担228付。对雷击高发区域加装防雷间隙、开挖接地网144处;更换电杆61基,处理对地(鱼塘)安全距离不足的隐患29处;更换台区配变避雷器630只;安装除鸟器47处,检修后线路月均故障率下降59.67%,线路运行状况明显提升,取得了显著的综合效应。
3.3加大源头管理力度,提高线路运行合理性
制定合理的配电网发展规划和设计,针对配网薄弱环节优化项目储备,加强配电网工程和业扩工程管理,把好配网管理的第一关。采取集中培训、技能比武和“师带徒”等多种形式,加强人员的技能培训,提高巡视人员的责任感、专业素质和设备管理水平。加强用户设备的监管力度,提高用户设备的健康程度,严格用户工程的验收,确保零缺陷投运。加大运维检修力度,提高线路运行稳定性。对由于树障鸟障引起的各类故障,加强常态化巡视频率,结合各类特巡,及时发现各类树障和设备缺陷,对各类树障,做好政府支持和用户协调,及时清障;安装或更换驱鸟器,加快实施跳线绝缘化,减少鸟害故障率;应积极利用QC活动,研制新型驱鸟器,提高逐鸟效果;对可能引起故障跳闸的各类设备本体缺陷,合理安排检修计划,及时消缺,降低故障率。
3.4加大项目改造力度,提高线路运行可靠性
积极开展隐患排查,重点对三跨、对地距离不足和设备老旧等隐患重点摸排建档;利用各种项目,加大线路绝缘化改造,安装线路避雷器,避免因雷雨天气雷击引起线路故障跳闸;积极推进整线检修,集中更换老旧裸导线为绝缘线,老旧瓷瓶和陶瓷横担和老旧电杆,处理对地(鱼塘)安全距离不足的隐患,提升线路质量,提高运行可靠性。
3.5建立针对降低雷击整改措施,
通过对雷击故障的数据分析,保护动作未能有效地速断保护,造成线路中的设备被烧
坏,或者是瓷瓶被击穿。在设备被烧坏,或者是瓷瓶被击穿中,有百分之九十因素是瓷瓶被击穿。为此,需要更换电压等级高瓷质瓷瓶;一般而言,10kV线路中的杆塔接地装置的电阻因素——偏高,同样会导致线路故障出现。杆塔接地装置的电阻偏大,基本上要大于50Ω。为此需要加装防雷间隙或其它接地装置,保护线路的过流能力,防止导线烧断。其次,使用玻璃瓷瓶代替瓷质瓷瓶和针式瓷瓶;再次,在线路绝缘薄弱点架设避雷器。最后,加装智能柱上开关。
3.6防止用户故障出门
针对用户设备故障、老化、管理不善造成的跳闸问题,要加强对用户设备的监管力度,尤其是投运日期较长,运行环境恶劣的用户,应及时沟通发现的问题,令限期整改,并通过回头查确保整改完成。其次要把好新投用户设备入门关,建立“用检与配电信息共享机制”;因用户设备故障造成线路频繁跳闸的用户应安装看门狗开关或者负荷开关,增强自动化管控;督促专变用户做好设备的预试定检工作,并开展专项排查工作,杜绝设备带病运行。
3.6加大电力执法力度,提高线路运行安全性
做好保护电力设施等宣传工作,并尽可能地多与用户联系,进行形式多样的宣传活动,增强大家保护电力设施的责任感和自觉性。要多与政府沟通,多开展学校、小区、村委方面的电力法律法规宣传教育,告诫林木所有者要严格按照电力法规中的规定,在植树时不要忽视了电力设施的安全,在高压线下或电力设施附近不要栽植高大乔木树种。只有积极做好宣传教育工作,才能不断提高村民的电力安全意识。
4、结束语
本文针对某县农村地区供电结构特点,简单阐述了配电网10kV线路故障现状,并深入分析了影响线路故障跳闸的主要原因和提出了相应的对策。综上所述,降低线路故障跳闸率是一项长期的基础性和综合性的管理工作,涉及到基建、配电、营销、服务等各个方面的质量和管理水平,要想降低跳闸、提高供电可靠性,还要采取更全面、更合理的技术措施与管理措施。以上针对跳闸影响因素的分析,为以后降低10kV配电网的跳闸率提供了一定的参考。
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