(国电库车发电有限公司)
摘要:本文基于国电库车发电有限公司,对其电厂凝结水精处理氢型运行进行了探讨。分析表明,对于失效树脂的再生度而言,精处理混床氢型运行要求较低,在运行正常情况下,具有很高的出水水质纯度。精处理混床铵型运行要求失效树脂的再生度则非常高,在转型阶段,钠离子和氯离子泄漏极易出现,对亚临界机组热力系统可能会产生危害。在监督手段可靠度不高时,精处理混床尽量采用氢型运行方式。
关键词:精处理;氢型运行;凝结水;转型;亚临界
1引言
随着电力工业和电力技术的日益发展,我国发电机组向大容量、高参数方向不断发展,因而,锅炉要求给水品质也日益提高[1]。在电厂,凝结水处理设备随着高参数机组的发展已成为一个重要的辅助系统,我国在亚临界及以上参数的机组,采用的基本是凝结水精处理系统,确保机组安全运行[2]。凝结水精处理系统对减缓热力系统腐蚀、保证机组水汽品质、减缓沉积趋势、缩短机组启动时间、提高机组热效率、节约经济成本和能耗、提高机组凝汽器泄漏保护能力意义重大[4]。发电企业为控制经营成本,将状态检修机制引入,并将机组大修周期尽力延长,汽轮机开缸周期也相应延长,且进一步提高对水汽品质的要求[5]。本文基于国电库车发电有限公司,对凝结水精处理氢型运行进行了探讨。
2凝结水精处理混床运行存在的问题
2.1凝结水精处理系统概况
国电库车发电有限公司装配有燃煤亚临界间接空冷发电机2台330MW机组汽包炉,并采用间接冷凝系统,空冷循环水系统属于闭式系统,采用除盐水作为补充水。凝汽器换热管及空冷散热器采用不锈钢作材质,循环水管道材质采用的是碳钢。由2×50%高速混床组成凝结水精处理系统,凝结水设计处理能力为930t/h。1套体外再生系统由2台机组凝结水精处理共用,工艺采用高塔法,辅助设备包括阳再生塔、分离塔、酸碱设备、阴塔、罗茨风机、冲洗水泵、自用水系统、储气罐等。
2.2混床转型阶段杂质离子泄漏
国电库车发电有限公司于2017年7月对3#机组凝结水精处理2台高速混床运行情况及出水水质进行检测,见表1。其中氢电导用CC表示,电导率用SC表示。
表1---3号机组产水水质检测数据
由表1知,对于高速混床来说,当其以氢型方式运行时,出水杂质泄漏量都比较低,Cl-和Na+的含量<0.5μg/L。当高速混床的阳树脂发生失效后,出水漏铵,此时出水的电导率增大,Cl-和Na+等杂质的泄漏量也随之增大。当混床B的出水电导率达到2.648μS/cm时,Na+离子含量为1.1μg/L,Cl-离子泄漏量为2.6μg/L,满足期望值<1.0μg/L的要求。混床随着运行时间延长转为铵型,在运行过程中,氯离子泄漏量逐渐增大,出水电导率逐渐升高。因冷凝系统属于表面式间接空冷系统,具有较好的严密性,且除盐水为循环冷却水,在有渗漏存在时,影响凝结水水质也较小,因而凝结水中Cl-和Na+含量较低。相比于精处理进水,当出水中杂质含量明显大时,氢型运行混床失效,逐步转为铵型运行,释放Cl-和Na+,此时铵型运行混床为系统主要污染源[6]。
2.3混床氢型运行方式
在发电机组运行正常时,汽轮机具有比较纯净的凝结水,人为加入的氨是其主要杂质,凝结水高速混床树脂会将绝大部分氨除去[7]。对于高速混床树脂而言,除去水中的NH+4是其工作交换容量的主要消耗,水中NH+4含量越高,给水pH值调整越高,失效越快,混床中氢型阳树脂被NH+4消耗的也越快,最后转化为氨型树脂。混床此时发生NH+4穿透,混床出水中Na+会升高,增大了产水导电率,造成混床失效。因而,混床氢型运行制水周期较短,再生次数比较频繁,除盐水和酸碱耗用量大。混床氢型将水中的NH+4除去,对热力设备防腐不利,增加水汽系统中氨补充量,经济性较差。
3防止精处理混床泄漏杂质离子的措施
3.1严格控制高速混床失效点
装置经凝结水处理后,氢电导率标准值<0.14μS/cm,因氢电导率表进行测定时,影响其准确性的外界因素较多,按期望值<0.09μS/cm对高速混床失效进行控制。根据离子平衡,Cl-和Na+含量<0.9μg/L时,混床出水电导率<0.28μS/cm,因电导率表进行测定时,其氢电导率表具有较好的稳定性与准确性,可按出水电导率<0.28μS/cm对高速混床失效进行控制。
3.2严格控制高速混床树脂再生质量
为使高速混床树脂再生质量得到保证,应对失效树脂彻底输送完毕进行检查确认,利用高速混床窥视镜,对高速混床是否有树脂进行检查,确保在分离塔内彻底分离失效树脂,在进行分离后,进行树脂输送时,要避免阴阳罐内输有混脂层树脂;再生用酸碱质量及用量要保证,要监督酸碱浓度和杂质离子;再生后,确保阴阳树脂混合均匀,分层现象不会发生,在高速混床内最好再进行一次混脂操作。表2为3#机组精处理高速混床氢型运行时水汽品质检测结果。
表2水汽品质检测结果
4精处理混床氢型运行的效果
对于精处理混床而言,当其转入铵化运行后,有杂质离子泄漏存在,这会使精处理产水Cl-含量超标。因而,在2017年9月,电厂对3#机组2台高速混床采取相应措施,使其保持氢型运行状态。高速混床以氢型方式运行时,给水、凝结水、主蒸汽的Na+和Cl-含量均<1.0μg/L。氢电导均<0.069μS/cm、二氧化硅<4.0μg/L、电导<0.49μS/cm、铁含量小于4.0μg/L,满足要求,机组热力系统具有较高的水汽质量。对于3#机组而言,其凝结水精处理2台高速混床时,保持氢型运行期间,每台高速混床产水量最大约1.2×104t,每隔4天高速混床树脂再生1次,操作较为频繁。在精处理混床氢型运行时,相比于铵化运行,产水量降低约2.89×104t,增加再生酸碱耗约1.95倍。因而,凝结水精处理氢型运行对汽水品质有保证,但运行成本有所增加。
通过对机组精处理氢型运行控制估算,精处理混床具有保证给水水质和深度净化作用,防止凝汽器泄漏造成水质缓冲和冲击,在精处理混床中,阳树脂由氢型转向氨型化为条件苛刻,且氨化运行缺乏屏障和缓冲作用,风险较大。对于一些短期较难判别的工况,如凝结水氢电导率有小幅增大,微量渗漏有可能在凝结水系统中存在,若精处理混床采用氢型运行,则可发挥缓冲和屏障的有效作用,确保给水水质,同时可争取充足时间分析并采取相应对策。
5结语
本文基于国电库车发电有限公司,对其电厂凝结水精处理氢型运行进行了探讨。分析表明,对于失效树脂的再生度而言,精处理混床氢型运行要求较低,在运行正常情况下,具有很高的出水水质纯度。精处理混床铵型运行要求失效树脂的再生度则非常高,在转型阶段,钠离子和氯离子泄漏极易出现,对超临界机组热力系统可能会产生危害。在监督手段可靠度不高时,精处理混床尽量采用氢型运行方式。
6参考文献
[1]汤自强,王刚,杨文欣.凝结水精处理运行方式对出水水质的影响[J],宁夏电力,2014(4):63-68.
[2]孙长江.凝结水精处理高速混床氨化运行浅析[J],科技资讯,2012(10):70.
[3]周姣.凝结水精处理混床氨化运行的过程控制[J],江西建材,2016(20):205-206.
[4]沈健,吴来贵,范红照.河源电厂精处理系统在3种给水工况下的运行[J],工业水处理,2013,33(5):87-89.
[5]祝晓亮,王永前,焦绪常,等.精处理混床优化技术在运河电厂的应用[J],中国电工网,2016(9):50-52.
[6]王竞丰.对现代电厂凝结水精处理的分析[J],科技创新与应用,2012(2):7.
[7]陈俊卫,高云.凝结水精处理混床氨化运行技术探讨[J],中国电工网,2013,16(4):45-48.