MBBR工艺在石化企业催化剂废水处理中的应用

(整期优先)网络出版时间:2015-12-22
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MBBR工艺在石化企业催化剂废水处理中的应用

黄文东

广州市莲港船舶清油有限公司广东广州510000

摘要:本文主要针对MBBR工艺在石化企业催化剂废水处理中的应用展开了探讨,通过结合具体的实例,对ABFT工艺运行情况和MBBR工艺试验研究作了详细的比较,并对运行成本作了系统分析,以期能为有关方面的需要提供参考借鉴。

关键词:MBBR工艺;催化剂;废水处理

0引言

所谓的MBBR工艺,该方法通过向反应器中投加一定数量的悬浮载体,提高反应器中的生物量及生物种类,从而提高反应器的处理效率。由于其具有的优点,MBBR工艺在石化企业催化剂废水的处理中有着广泛的应用。基于此,本文就MBBR工艺在石化企业催化剂废水处理中的应用进行了探讨,相信对有关方面的需要能有一定的帮助。

1ABFT工艺运行情况

1.1进水水质(见表1)

表1进水水质

1.2出水水质

废水处理厂平均处理量为300m3/h,系统平均出水水质见表2。ABFT工艺在运行初期平均出水COD在40~60mg/L、氨氮在13mg/L以下,但随着运行时间的增长,出水水质明显变差。主要原因是ABFT工艺填料为海绵载体,池中投加占曝气池有效容积65%的微生物载体,运行初期载体内部存在良好的厌氧环境,系统内可同时发生氨化、硝化和反硝化作用,实现脱氮效果。但在运行时间较长以后,载体内逐渐被堵塞,系统处理能力逐年下降。

表2ABFT工艺出水水质情况

2MBBR工艺试验研究

在原工艺ABFT运行期间,于2011年进行了MBBR工艺处理效果试验。

2.1工艺设计参数

设计处理水量为450m3/d,进出水水质见表3。

表3设计进出水水质

MBBR工艺主要去除COD和NH3-N,控制池内溶解氧为4mg/L,同时维持池中一定的碱度,使硝化反应顺利进行。主要设计参数见表4。

表4MBBR工艺主要设计参数

2.2试验内容

2.2.1ABFT与MBBR工艺运行效果对比分析

2011年1~10月,在同样进水水质和操作条件下,进行了ABFT与MBBR工艺去除氨氮和COD效果的对比试验,试验期间平均水温20℃,ABFT工艺HRT为120h,MBBR工艺HRT为30.9h。

(1)氨氮去除效果分析。ABFT与MBBR工艺连续运行期间出水氨氮如图1所示,ABFT工艺出水氨氮在8.7~13.7mg/L,随着运行时间的增长,出水氨氮浓度明显上升;MBBR工艺出水氨氮稳定在0.5mg/L以内,处理效果稳定,MBBR工艺具有较高的抗冲击负荷能力。

(2)COD去除效果分析。ABFT与MBBR工艺出水COD如图2所示,ABFT工艺出水COD在42~86mg/L,随着运行时间的增长,出水COD逐渐上升;MBBR工艺出水COD稳定在60mg/L以内,具有较高的COD去除效果。随着膜系统的作用得到充分发挥,MBBR工艺适合于催化剂废水的处理。

图1ABFT与MBBR工艺氨氮去除效果对比

图2ABFT与MBBR工艺COD去除效果对比

2.2.2MBBR工艺填料投加率影响研究

在确定MBBR工艺处理催化剂废水可行的情况下,对工艺的填料投加率(PR)做了进一步研究。在填料内层附着0.1~0.5mm厚的微生物层后进行了3个阶段的试验,3个阶段的填料投加率分别为25%、30%、35%。主要考察了MBBR工艺在不同填料投加率时的处理效果。COD和NH3-N的处理效果分别如图3和图4所示。

图3填料投加率对COD处理效果的影响

图4填料投加率对NH3-N处理效果的影响

试验期间,3个阶段的进水COD和NH3-N相差不大,但出水平均COD具有明显差异,随着PR的增加,MBBR工艺对COD的去除率增加明显,在投加率为35%时,COD出水达标率为95.1%,去除效果显著。3个阶段NH3-N去除率均达95%以上,且随着PR的增加,MBBR工艺对NH3-N的去除率和出水达标率均有不同程度的提升。当PR=35%时,达标率为100%,故35%的填料投加率可以满足高NH3-N催化剂废水处理的要求。

2.2.3MBBR工艺抗冲击负荷能力分析

由于实际生产过程中偶有水量突增的情况,试验末期进行了为期15d的水力冲击负荷试验,平均进水量为557m3/d,为正常进水量的123.7%,COD和NH3-N的处理效果如图5所示。

图5水力冲击负荷对COD和NH3-N处理效果影响

试验期间COD进水在112~370mg/L,出水平均72.3mg/L,平均去除率70.8%;进水NH3-N平均136.4mg/L,出水稳定在6mg/L以下,平均去除率98.7%。MBBR工艺抗冲击负荷能力较强。

3运行成本分析

MBBR工艺处理催化剂废水的运行成本如表5所示。由于MBBR工艺运行稳定,不需要补充菌酶,碱液投加量也有所减少,成本为2.6元/m3,比原ABFT工艺运行成本5.4元/m3节约了51.9%,同时MBBR工艺采用高强度填料,无变形、破裂及污堵等情况,节约了原ABFT工艺因频繁更换填料和曝气设施而导致的不必要的开支。

表5MBBR工艺与ABFT工艺运行成本比较

4结论

MBBR工艺不仅充分利用了活性污泥法的优点,还克服了传统活性污泥法及固定式生物膜法的缺点,在石化企业催化剂废水处理中有着广泛的应用。综上所述,本文通过结合具体的实例,对MBBR工艺在石化企业催化剂废水处理中的应用作了探讨,相信对MBBR工艺的进一步应用推广能起到帮助。

参考文献:

[1]刘博、曾俊峰、何涛.MBBR工艺处理含硫-催化剂污水的优势分析[J].化学工程与装备.2013(05).

[2]张有贤、王金相、李圣峰、张文琪、苏建平.A/O+MBBR组合工艺在炼油废水处理中的应用[J].水处理技术.2011(36).