减少1000MW机组氢气损耗量

(整期优先)网络出版时间:2018-11-21
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减少1000MW机组氢气损耗量

陈静

(国电谏壁发电厂江苏212006)

摘要:目前大型机组发电机普遍采用氢冷发电机,如果氢气泄漏量增大,不仅增加了机组运行成本,影响了经济效益,而且氢气有爆炸危险。所以查找氢气泄漏点,减少补氢量对于氢气系统运行尤为重要。某厂#13机组在2016年01月补氢量上升,通过分析主要是由于多处泄漏以及密封油箱负压控制不当引起的,同时化学对氢气取样也有一定影响。通过处理与调整后补氢量恢复正常。

关键词:氢气;泄漏;负压;补氢量

随着发电机单机容量的增大,发电机线圈和转子发热量也不断增大,为了使发电机体积相对较小,目前大型机组发电机普遍采用氢冷发电机,因为氢气的比热大于空气,氢气的冷却效果大约是空气的7倍,在保证了发电机冷却效果的前提下,又满足控制发电机体积的需求。

某厂#13机组为1000MW机组,型号N1000-26.25/600/600(TC4F),超超临界、一次中间再热、单轴、四缸四排汽、双倍压、八级回热抽汽、反动凝汽式汽轮机;发电机为THDF-125/67型隐极式、两级、三相同步发电机,采用水-氢-氢冷却方式。该厂氢气系统主要特性参数为:额定工作氢压0.50MPa,最高≯0.52MPa;氢气纯度不低于98%(容积比);氢气干燥器露点温度控制在-5℃~-25℃之间;发电机充氢容积600m3。

随着#13机组运行时间的增加,与去年同期相比氢气损耗量逐渐地增大。氢气和空气混合有爆炸的危险,对人员及设备造成了极大的安全隐患,同时#13机组氢气损耗量增大,增加了该机组运行成本,影响了经济效益。

2016年1月#13机组氢气损耗量日均值大约为32.3m3,同期同类型#14机组氢气损耗量日均值在12m3,去年同期#13机组氢气损耗量为13.6m3,由此可以得出:本机组氢气损耗量增加明显。由于氢压下降较快,月累计补氢量983m3。比#14机该月累计补氢量362m3多出621m3。

根据现状调查的情况,主要是氢气泄漏以及氢侧密封油箱负压增大引起的。

一、发电机氢气部分外漏

通过对氢气系统进行漏氢检测,查出以下漏点:

1、补氢管安全阀调整螺杆并帽处测氢仪显示100ppm左右,向外是微渗,但安全阀也有可能存在内漏。这个安全阀处的内、外漏不影响每天的补氢量,因为它与系统间还有三道阀门隔离,但它如存在内漏,也会使排氢总管的排放氢量增大一点。

2、主机排烟机出口测氢仪显示30ppm。

3、发电机端盖机侧东中分面处测氢仪靠近后显示无穷大,偏大了点。

4、发电机端盖机侧西中分面处最大值500ppm左右,另还有部分200ppm左右,不是太大,但泄漏点偏长。

5、发电机端盖励侧东中分面处最大值900ppm左右。

6、8.6m层氢干燥装置内部有二处小漏点,一个是下部有个小四通处含氢80ppm左右;另一个是上部干燥器进出口门下方二只隔膜阀处有小漏点,显示在100ppm以下。

通过查漏,共查出漏点8处,其中漏点最大处在发电机机侧大端盖的东侧中分处,西侧中分处的漏点也较大,这些漏点对#13机组氢气损耗量的增加影响较大。

如下图所示:2016年6月,通过对漏氢点进行处理好,几乎做到隔天补氢一次,且日平均补氢量降到了12m3。

二、密封油真空油箱负压对氢气损耗量的影响

密封油的作用是防止发电机内部氢气泄露,在发电机内部油氢是有一定接触面积的,进入密封油的氢气被密封油真空泵排出。

密封油真空油箱的负压是通过密封油真空泵来控制的,其负压的大小,影响着机组氢气的损耗量:

负压过大,被密封油真空泵抽出的氢气量增大;

负压过小,油中的杂质气体无法被排除干净,影响氢气纯度,增加了排污量,进一步加大了机组氢气损耗量。

密封油真空油箱中的气体损失公式如下:

式中:

Vvb:密封油箱中的气体损失(m3/day)

P:试验期间(Z)真空油箱中的增压(mbar)

Z:试验持续时间(h)

T:试验期间真空油箱的空气温度(℃)

V:真空油箱中的自由容积(m3)

V=π*d2*h/4

d:真空油箱的直径(m)

h:真空油箱的高度(m)

参考厂家推荐值,密封油真空油箱负压在-40kpa;结合实际,逐渐调整密封油真空油箱负压,通过数据观察#13机组补氢量,氢气纯度的变化,如下图所示,在密封油真空油箱负压在高于-43kpa之后,氢气纯度明显下降,因此,我们确定#13机组密封油真空油箱最佳负压为-43kpa。

由于#13机组之前氢气纯度较差,为了提高氢气纯度,检修适当调高了密封油真空油箱的负压至-54kpa,我们经计算得出,在保证氢气纯度的前提下,若能将密封油真空油箱负压降低至厂家建议值-43kpa,可减少约3.9m3的氢气损失。日积月累下来,对氢气损耗量影响是很大的。

如下图所示:2016年8月,通过对密封油真空油箱负压调整后,#13机组日补氢量平均在8.1m3。与2016年6月相比,#13机组日补氢量减少了3.9m3。

三、化学氢气取样的影响

化学取样操作每次取样前,为了确保取到发电机内部的氢气样本,都会对管路内气体进行排污20s左右,再用直径为20cm的圆形容器,进行排污7~8次的置换气体后再进行取样。化学氢气取样口在机房0m,该厂发电机在机房17m处,经测量,从取样口到发电机处的取样管路长度约32m,管子直径2cm,这段管路氢气体积0.01m3。根据计算:

按取样前排污8次计算,共需消耗氢气体积0.032m3。取样前总共消耗的氢气体积V=0.18+0.032=0.212m3。这比取样管路本身体积大了21.2倍,造成的一定浪费,数据虽小,但化学取样操作每天进行一次,日积月累下来数量也是惊人的。可以通过优化取样操作方式来减少这部分损失。

经过与化学人员研究协商,重新在机房8.6m选择合适的取样口,离发电机本体更近;经测量,取样管路长约20m,较原来缩短了12m,因此所需取样前所需排污减少。由于管道长度缩短,所以排污时间5s就足够了。即V=0.004m3,按取样前排污4次计算,共需消耗氢气体积V=0.016m3。

四、预计取得的经济效益

1、通过措施的实施之后,2016年10月份#13机补氢251.1m3,与2016年1月份#13机组氢气补氢量相比降低补氢750.03m3,按1m3氢气12元,月节约氢气成本9000.36元,年节约氢气成本108004.32元。

2、补氢次数由原来平均每月36次降低到每月平均15次。补氢操作次数从每24h至少补氢一次降低至48h补氢一次,运行人员的劳动强度得到了降低。2016年1月累计补氢量为983m3,2016年8月累计补氢量为267m3,2016年8月比2016年1月减少补氢716m3,这使得制氢站的工作量也大大降低。

作者简介:

陈静,技师,工程师,国电谏壁发电厂副值长。