【关键词】钻孔灌注桩;后压浆
Cast-in-situboredpilemud-jackmethodappliedanalysis
LiShuang-hu,LiangGuo-xun,FanDe-jun
(HenanInstiteofGeoloicalSurveyZhengzhouHenan450000)
【Abstract】Cast-in-situboredpilemud-jackmethodtechnicsMoreandmorepeoplehavemobilephonesinrecentyearsofhaveapplicationinengineeringtopracticemud-jackmethodininletwelltechniqueofcast-in-situboredpiletechniquevnmjwgyaraisebearingcapacity、newtechnique.
【Keywords】Cast-in-situboredpile;Queenmudjacking
1.钻孔灌注桩后压浆法简介
90年代中期以来,钻孔灌注桩后压浆工艺越来越多的应用于工程实践中来。后压浆是将注浆技术与灌注桩技术有机结合,以提高桩的承载力、减少沉降的一项新技术。该技术的基本原理是在成桩后将水泥浆通过预设与钢筋笼上的后压浆装置注入桩底、桩侧,固化沉渣和泥皮,并使桩底一定范围内的土体得到加固,从而大幅提高单桩承载力、减少沉降,提高单方混凝土利用率,而且还可以减少桩长及桩数,从而降低工程造价,取得良好的经济和社会效益。
2.工程概况
郑州发展大厦大楼位于郑州市经二路与农业路交叉口。拟建建筑主楼地下二层,基础埋深12.0米,地上27层,高99米,形状近似椭圆形,南北长轴45.5米东西长轴40.0米,框架剪力墙结构。经过数个方案比较,最后确定采用钻孔灌注桩(桩侧、桩底)后压浆基础方案。
3.工程地质条件
根据场地《岩土工程勘察报告》[1],该场地属于黄河冲洪积泛滥平原,地层分布比较规律,地层特征见下表1:
场地地下水位在4.5米左右,属潜水类型,二层承压水初见水位17.1m。
4.复合地基基础设计方案
本工程主楼采用钻孔灌注桩基础方案,桩径600mm,桩入土深度27.0米,有效桩长15.4米,以第⑦层中砂作为桩端持力层。采用后压浆技术,单桩极限承载力标准值乙要求达到7500KN。
表1
层号土层名称fak(KPa)qsik(KPa)qpk(KPa)②粉土100③粉土80④粉质粘土11034⑤粉质粘土10034⑥粉砂25050⑦中砂340701600⑧粉土25060900⑨细砂360651200⑩粉质粘土240781000(11)粉质粘土250781000(12)粉质粘土240781000(13)粉土2607009005.施工工艺流程图
钻孔桩后压浆工艺是伴随钻孔灌注桩基桩施工进行的。本工程压浆管采用中30mm钢管,上端空桩部分丝扣连接,下端套管连接,端压管置于桩端并超出钢筋笼200mm,压浆管随钢筋笼下放,在下放过程中注入清水并检查连接密封情况。压浆水泥采用32.5MPa普通硅酸盐无结块的双检水泥,钻孔桩灌注混凝土后3-4天开始压浆。具体施工工艺流程如图1:
图1施工工艺流程图6.单桩竖向抗压静载试验
工程主楼进行了3根单桩竖向抗压静载试验,3根桩分别为4*、9*、15*,最大加载为8000kN,结果见图2。
图2静载试验Q-S曲线本次静载未做破坏性试验,根据桩基检测报告,3根试桩在各级荷载作用下的沉降变化量均不大,且桩顶总沉降量也较小,当荷载加至800KN稳定后,三根试桩4#、9#、15#的桩顶沉降量分别为10.90mm、9.34mm、15.88mm,本次单桩静载试验的极限承载力标准值Quk≥8000KN,满足设计要求。
7.经济效益对比
以第⑦层中砂做持力层,本工程若采用普通钻孔灌注桩,桩径600mm,桩入土深度41m,根据《岩土工程勘察报告》所提供参数,计算单桩极限承载力标准值为4763KN;采用钻孔灌注桩后压浆技术,单桩承载力可提高到9500KN左右,单桩承载力大大提高,从而减小了桩数,取得较好的经济效益。
8.结束语
(1)后压浆装置构造简单、安装方便、成本较低、可靠性高、适用于钻、冲孔灌注桩。
(2)压浆可于成桩后3~7天内实现,不与成桩作业交叉,不破坏混凝土保护层。
(3)通过工程的分析及相关资料,在优化工艺参数的条件下,采用后压浆技术可使单桩承载力提高达60%,从而降低工程造价,有明显著的经济效益和社会效益,具有很广阔的推广前景。
参考文献
[1]杨光越、刘少杰、傅思峰等编写《河南发展大厦岩土土勘察报告》2002.6
[文章编号]1619-2737(2009)03-12-022
[作者简介]李双虎(1960-),男,河南灵宝人,毕业于郑州地质学校,工程师,就职于河南省地质调查院,一直从事物探、地质找矿、岩土勘察等工作。