(国网山东省电力公司蓬莱市供电公司265600)
摘要:随着社会经济的发展,电网的建设规模的扩大,社会和自然环境的变化给输电线路的运行维护工作也带来了更多问题,输电线路的运行维护必将遇到更多更复杂的问题,但只要我们认真分析原因,积极探索,全面推进输电线路精益化管理,有效遏制输电线路跳闸,确保输电线路的安全稳定运行。
关键词:运行;故障;措施
1影响输电线路运行三大因素
1.1思想认识方面
一是重变电轻线路的思想没有改变,导致线路专业长年未得到发展,管理水平低下,方法、手段陈旧;二是重线路检修轻线路运行、重线路施工安全轻运行维护质量的情况严重,导致线路运行基础管理薄弱;三是不重视线路人员的培训、培养和储备,线路专业人员配置不合理,一线人员偏少,技术人员短缺,导致个别单位线路运行维护力量不足;四是总认为线路运行受外部环境影响大,客观因素多,跳闸不可避免,因而对线路跳闸听之任之,没有从主观上分析查找原因并采取有力措施;五是跳闸后听之任之,未采取强有力的措施及时刹住管理下滑的态势,任其作自然落体运动。
1.2管理手段方面
认识的偏差必然导致管理的不到位,线路运行维护工作中粗放式管理较为突出,重结果、轻过程情况严重,管理手段简单、粗暴,对线路管理中的薄弱问题未进行深入的分析和研究,对输电线路未管到位,也未理清楚。规章制度在基层贯彻执行中脱节情况严重,一线工作人员对规章制度在很大程度上谈不上掌握,线路巡视基本仍靠感官认识,从而导致一些缺陷和隐患能准确定性和处置未及时发现和消缺,规章制度的执行力层层衰减情况严重,衰减到一线人员也就基本“消化完毕”。
1.3专业技术方面
输电线路专业技术管理非常薄弱,主要反映在:一是最基本的定期巡视、监督巡视、夜间巡视、特殊巡视、登杆塔巡视工作开展不力,特别是定期巡视工作开展非常不理想,部分单位由于受人员缺员影响,线路定期巡视工作未得到保障,在加上未出台相应的延长周期控制措施,部分线路长年未得到有效的巡视检查。二是防雷工作开展仍不理想,特别是220kV及以上输电线路防雷电绕击工作开展非常不理想。三是防污闪工作出现下滑情况,对线路下方的局部点污源的认识仍然不到位,点污源导致的跳闸呈上升趋势,特别是一些相对清洁地区的输电线路受点污源影响较为突出。四是防鸟害工作未有效开展,对鸟类活动情况掌握不准,防鸟措施未及时开展。五是防外力破坏工作开展不理想,对外力破坏听之任之情况仍然存在。六是不重视线路运行分析工作,系统性分析和解决问题不够,对运行中出现的问题未及时进行有效的分析,也未采取果断的应对措施。七是基础资料管理不够,班组基础资料凌乱、缺失等情况仍然十分突出。
2保障电力线路高效运行的措施
2.1增加设备投资方面
(1)加强输电线路结构的完整,增加线路回路或增设变压器,把原来的旧变压器换成节能变压器。由于线路输送功率增加,有一些旧线路的导线截面较小,以致电压损耗和线路损耗都很大。在不可能升压的情况下,可以更换截面较大的导线,或加装复导线来增大线路的输送容量,同时达到降低线损的目的。(2)在用户处或靠近用户的变电所中装设无功补偿设备。在负荷的有功功率保持不变的条件下,提高负荷的功率因素,减小负荷所需的无功功率Q,也就减少线路和变压器中的有功功率和电能损耗。无功补偿设备如同步调相机、静止补偿器、电力电容器。无功需要量大时可用同步调相机,无功需要量小时可用电力电容器,冲击性负荷用静止补偿器。无功补偿设备的放置地点要根据实际情况而定。(3)提高电力网的电压等级。例如把6kV的电力网升为10kV,把35kV的电力网升压为110kV等。这种方法对降低电能损耗比较明显,但投资也明显增加。采用该方法时,应当通过技术经济比较。(4)在无功功率充足的地方,加装能升高电力网运行电压水平的设备,如调压变压器。因为电力网运行时,线路和变压器等电气设备的绝缘所允许的最高工作电压,一般允许不超过额定电压的10%。因此,电力网运行时,应尽量提高运行电压水平,以降低功率损耗。但必须注意,在系统中无功功率供应紧张时,用调整变压器分接头来提高电力网电压的办法,将使负荷的无功功率损耗增加。
2.2改进运行和维护措施方面
(1)改变原来电网的接线方式,以最有利的接线方式参加运行。及时改进线路的迂回、倒送、防止卡脖子等。在有条件的地方,可将开式网改为闭式网,在辐射形电力网中,按有功功率损耗最少条件求得的各点把网络分割。(2)充分利用发电机和调相机的无功功率对发电厂和变电所的变压器选择正确的分接头,以便尽可能提高运行电压水平,降低电能损耗。(3)为了提高供电的可靠性和适应负荷的需要,通常在新建的变电所内安装两台或以上同容量同型号的变压器并联运行。当一台发生故障或检修时,另一台或其余的变压器保持供电。在轻载时,如并联运行的变压器台数不变,则绕组中电阻损耗很小,但铁芯损耗所占比例较大。这时在不使部分变压器过负荷的情况下,可以切除一部分变压器,减少变压器的总损耗。(4)检修期间应尽量减少停电的输电线路条数,如采用线路的分相检修法,带电检修法,快速检修法。这样一来既提高了供电的可靠性,同时也提高了电力网运行的经济性。(5)建立起完整的自动化控制系统,以便计算发电厂中生产的电能量,售给用户的电能量,以及发电厂和变电所自用电能量的合理组织。(6)尽量避免电能在配电网中的损耗,电力网在实际运行中可能由于带电设备绝缘不良而有漏电损耗。这种损耗可以通过加强电力网的维护工作来降低。维护工作主要是定期清扫线路、变压器、断路器等的绝缘子和绝缘套管,清除与导线相碰的树枝及搭在线路上的鸟巢。
2.3故障及防护措施
(1)在配电线路中,由于线路水平排列,而且线间距离较小,如果同一档距内的导线弧垂不相同,刮大风时各导线的摆动也不相同,导致导线相互碰撞造成相间短路,所以在施工中必须严格把关,注意导线的张力,使三相导线的驰度相等,并且在规定的标准范围内。线路巡视时,发现上述问题,应及时安排处理。(2)大风刮断树枝掉落在线路上,或向导线上抛掷金属物体,也会引起导线的相间短路,甚至断线。此外,超高的汽车通过线路下方或吊车在线路下面作业时,也可能会引起线路短路或断线事故。因此在交*、跨越的线路上应留有一定的间隔距离。(3)导线由于长期受水分、大气及有害气体的侵蚀,氧化而损坏,钢导线和避雷线最容易锈蚀,在巡视中发现导线严重腐蚀时,应予以及时更换。(4)线路上的瓷质绝缘子由于受到空气中有害成分的影响,使瓷质部分污秽,遇到潮湿天气,污秽层吸收水分,使导电性能增强,既增加了电能损耗,又容易造成闪络事故。(5)线路上误装不合格的瓷绝缘子或因绝缘子老化,在工频电压作用下发生闪络击穿。对此在巡视时发现有闪络痕迹的瓷绝缘子应予以及时地更换,而且更换的新瓷绝缘子必须经过耐压试验。(6)瓷绝缘部分受外力破坏,发生裂纹或破损,打掉了大块瓷裙或是从边缘到顶部均有裂纹时,应予以更换,否则将会引起绝缘降低而发生闪络事故。(7)水泥杆遭受外力碰撞发生倒杆事故,如汽车或拖拉机碰撞等。(8)导线受力不均,使得杆塔倾斜,此时应紧固电杆的拉线或调整线路。(9)在导线振动的地方,金具螺丝易因受振动而自行脱落发生事故,因此在巡视与清扫时应仔细检查金具各部件的接触是否良好。
3结束语
随着经济的快速发展,电网投资不断扩大,电网规模越来越大,输电线路运行维护任务艰巨,容不得半点马虎,线路运行工作应充分发挥严、细、实的工作作风,加强电网运行故障分析,提高电网安全运行水平。
参考文献
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