半焦烘干机改造

(整期优先)网络出版时间:2014-03-13
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半焦烘干机改造

郑锦涛

陕西陕北乾元能源化工有限公司郑锦涛

摘要:介绍兰炭(半焦)生产工艺中烘干机存在的烘干效果差、易磨损等现象的技改措施,达到了提高产品质量,降低成本、节能降耗等目的。

关键词:烘干机;半焦;水份引言我厂采用陕西冶金设计院所设计的SH2007Ⅱ型低温干馏直立式炭化炉,6座直立炉一组布置在同一轴线上,采用一条带式输送机从炉组中部上煤,每座直立炉配一套推焦、刮焦及烘干装置,在试生产期间,发现半焦产品烘干效果差,烘干不完全,若产品满杠,只能烘干表面产品,至使半焦产品质量不达标,含水量约为21%—23%,通过调整烘干煤气及空气工艺参数,多次进行试验,但产品烘干效果不明显。针对此问题对烘干机设备进行改造,从而保证产品的含水量达标。此次改造主要包括以下几点:1、将原21.5m长烘干机中部打断,分为二段,并将原有烘干装置安装至一段烘干机,同时增设一套烘干装置安装至二段烘干机。

2、将一段烘干机坡度从原有的12°提高为16°,二段烘干机未做改造。

3、对一段和二段烘干机铺设耐火骨料及铸石板。

烘干机传动设备参数:(此次改造,未更换设备,新增一套烘干装置)烘干机电机型号:XWED106-122.5-5.5中心高325mm数量:2套配套G系列轴流风机:型号:TYPE-132A功率90W风量:880m3/h转速:1400H/min电压:380V风压:70pa数量:2套一、产品水份得到保证生产运行期间,对半焦产品每天进行化验,相比未改造前含水量21%—23%现降至16-17%左右,达到陕西省推荐半焦产品质量标准。半焦烘干率从原来的40%提高至80%—85%,确保了产出的半焦烘干全面化。

将一段烘干机坡度由12°提高为16°,极大的增加了滤水量,使得剩余氨水回水量增大,降低了水损耗,同时也提高了二段的烘干效果。

达到陕西省推荐半焦质量标准,二、烘干机底板易磨损解决原烘干机设备采用16mm厚渗碳耐磨钢板做为底板,防止刮杠在持续运行过程中,造成底板磨穿,出现洒料现象,但试生产期间,由于高温持续运行,仍出现底板变形和磨损情况,针对此问题,此次改造采用5mm厚耐火骨料铺底,上部采用铸石板将烘干机全部砌筑完毕,(铸石板的特性高度耐磨,耐酸碱腐蚀性能,而且具有延长设备使用的周期,减少维修工时,提高生产效率)铸石板在刮杠的持续运行下,造成铸石板表面光滑,减少了摩擦力,降低了运行噪音。但应注意在安装过程中,铸石板整体的水平性,防止高低不平,刮杠在运行过程中,引起的铸石板上翘,造成设备损伤,若在运行期间出现掉落现象,应及时进行维护。

三、结语随着兰炭行业不断发展,规模逐渐扩大,造成兰炭供大于求,目前形势日益严峻。那么,品质第一将成为我公司以及全行业的根本出发点和中心点。在以后的工作中,我们应以提高半焦质量为目标,逐步改进生产工艺和设备,提高生产管理水平,降低成本,力争打造一流的半焦产品。