(神华国能(神东电力)店塔发电公司陕西神木719300)
摘要:神华国能(神东电力)店塔发电公司一期两台660MW汽轮发电机组在高加退出运行时对机组的经济性产生了较大的影响。本文将主要分析对比高加退出运行前后机组各主要参数的变化情况,并就产生变化的原因进行分析探讨。
关键词:高加;退出运行;参数;变化;分析
一、概述
神华国能(神东电力)店塔发电公司二期工程2×660MW汽轮发电机是哈尔滨汽轮机厂公司技术并经改进后生产的新型产品。机组抽汽共分七段,其中三台高加的汽源分别取至机组一段抽汽、二段抽汽、三段抽汽。其主要作用是利用抽汽回热增加机组蒸汽的利用率,提高机组经济性。
通过对机组各主要参数的分析、总结,发现在高加汽侧退出运行后,参数变化趋势为:
1)过热器和再热器的减温水量增大;
2)空预器入口、出口烟温降低;
3)总煤量增大;
4)凝结水流量增大;
5)凝泵出口压力升高;
6)给水温度降低;
7)低压缸排汽温度升高,真空下降;
8)给水流量减少;
9)低负荷时,两台前置泵流量摆动,前置泵电流降低;
10)空预器出口一次、二次热风温度降低;
11)磨煤机出口温度偏低;
12)汽机调门开度变小;
13)省煤器出口温度下降;
14)轴封压力升高,轴封溢流调门开度增大;
15)一级过热器出口壁温偏高;
16)高压缸排气温度升高;
17)高压缸排汽压力升高;
18)再热汽压力升高;
19)各监视段压力略有升高;
20)磨煤机及六大风机电流增大。
究竟是什么原因引起以上参数的变化?让我们逐条进行分析。
1)三台高加正常投运时,给水温度总的加热量为100℃左右。当高加退出时,给水温度变为除氧器出口温度,比正常运行中低100℃左右,这些低温给水进入炉侧省煤器通过吸热,从上面的图上可以看出,省煤器出口温度比正常运行时低40℃左右,进入汽包后,汽包的温度基本是对应压力下的饱和温度,也就是在660MW负荷时,温度基本和正常运行时一致,在345℃左右。这低出来的40℃如何弥补?只有通过增大水冷壁的吸热来实现。水冷壁的换热主要以对流换热为主,想增大吸热量只有靠增强燃烧来实现,换言之,就是要增加煤量。煤量的增加使锅炉整体的热负荷变强,大量高温烟气加热,促使水平烟道处屏过及二级过的金属壁温升高,但是运行中要求调节壁温在允许范围内,屏过及二级过通过增大减温水流量,控制了壁温不超限;
2)空气预热器布置在炉膛尾部烟道省煤器的下面,低温给水进入炉侧省煤器,导致通过吸热变强,换热后的烟温温度降低;
3)锅炉上水经省煤器后,温度比正常运行时低40℃左右,但进入汽包后,汽包温度基本是对应压力下的饱和温度,也就是在660MW负荷时,温度基本和正常运行时一致,在345℃左右。这低出来的40℃如何弥补?只有通过增大水冷壁的吸热来实现。水冷壁的换热主要以对流换热为主,想增大吸热量只有靠增强燃烧来实现,换言之,就是要增大煤量供应。
4)正常运行中,除氧器的补水水源有两路,一路是凝结水上水,另一路是三台高加的疏水。如图示:
5)为了维持除氧水箱稳定,当其中高加疏水失去时,唯一的办事只有增大凝结水上水。
6)如何实现凝结水流量的增大?只有增大凝结水泵的出力。凝结水泵出力增加,其出口压力也相应增大。
7)高加汽侧退出运行后,失去了三台高加对给水的加热。
8)失去了三台高加的抽汽分流,再热蒸汽的流量增大,直接导致低压缸的进汽量增加,凝汽器热负荷增加。
9)三台高加退出运行后,原本用来加热给水的抽汽转化为动能供汽轮机做功,致使汽轮机的出力增加。当负荷一定时,汽轮机出力增加会导致负荷增加,在闭环逻辑中,会通过调节调门开度进行截流,来维持负荷一定。在截流的过程中,主汽流量减少。在汽包水位三冲量调节中,主汽流量减少,反馈作用于主给水流量,使其也相应减少。
10)低负荷时,由于主给水流量减少,300MW时,单台电泵出力在530T/H左右(正常运行时在720T/H左右),进入出力不稳定区域,造成流量摆动。同时,由于流量较正常运行时偏小,前置泵的电流也略有降低。
11)空气预热器布置在炉膛尾部烟道省煤器的下面,低温给水进入炉侧省煤器,导致通过吸热变强,换热后烟温温度降低,即进入空预器的烟温降低,也就使空预器换热能力较低,造成一、二次风的热风温度降低。
12)热一次风的温度降低,使得其干燥煤粉的能力变差,干燥同样质量的煤粉后,煤粉的温度必然降低。
13)三台高加退出运行后,对应的一、二、三段抽汽汽量为零,这些蒸汽不能被抽出,只能通过对汽轮机做功,是汽轮机的动能增加来消耗,汽轮机的动能增加使得与之相连的发电机做功能力增加。但是在功率负荷大逻辑中,为了使发电机不超出力,就只能减少汽轮机的动能,即关小调门减少进汽量,减少做功。
14)给水温度较高加投运时低100℃,经过省煤器时虽然吸热较正常加强,但是由于初始温度低,仍然使得省煤器出口温度不能达到正常时的数值。
15)正常运行中,主机轴封主要靠高、中压缸轴封溢流来满足自密封的要求。当一、二、三段抽汽失去后,抽汽分流的蒸汽进入汽轮机内部做功。由于失去了抽汽对压力和流量的分流作用,高、中压缸内部的压力较正常运行中略高,使其轴封溢流处的压力也较正常高一些。这些较高压力的汽体流入轴封母管后形成较高的轴封压力,由于轴封母管的溢流调门投自动位置,当压力高时,会自动开大以调节压力稳定。
16)进入炉膛的总煤量增加,燃烧增强,烟气温度升高,一级过热器处由于没有减温水的原因,较高的烟温加热,使得其金属壁温度升高。
17)高压缸一、二段抽汽失去后,抽汽分流的蒸汽进入汽轮机内部做功。由于失去了抽汽对压力和流量的分流作用,高压缸内部的压力较正常运行中略高,高压缸排汽压力也随之升高。
18)由于高压缸失去了抽汽对压力和流量的分流作用,高压缸内部的热能增加,致使高压缸做功后其排汽温度有所升高。
19)高压缸排气压力升高,流经再热器后的再热汽压力也随之升高。
20)高、中压缸内部的压力升高后,对应的一、二、三、四段抽汽压力及中压缸排汽升高;中压缸排气压力升高直接影响低压缸的进汽压力升高,从而使得五、六、七、八段抽汽压力也随之升高。
21)总煤量增加后,每台单独的磨煤机煤量也增加,磨煤机负荷增加,电流增大。与之对应的各层二次风挡板开度随着煤量增加而开大,二次风总量增加,送风机电流增加。磨煤机煤量增加后,一次风的负担加重,热一次风压力增加,一次风机电流增大。总的煤量和风量增加后,为了满足炉膛负压的要求,引风机只有增加出力,引风机电流增大。
通过分析,基本了解了高加退出运行后机组运行参数的变化情况;通过总结,基本掌握了高加退出运行后机组会发生的各种变化。
三、总结
综上所述,高加退出运行后,机组给水温度下降100℃左右;机组总煤量增加;磨煤机出口温度降低;一、二次风的热风温度降低;减温水流量增大;轴封漏汽量增大……所有这些参数的变化都直接导致了机组经济性的下降。
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