水力冲孔增透技术在揭煤中的应用

(整期优先)网络出版时间:2010-02-12
/ 2

水力冲孔增透技术在揭煤中的应用

程念东

程念东(淮南矿业集团潘二煤矿)

摘要:在揭煤前措施孔施工过程中采取水力冲孔,增加煤层透气性,提高抽采钻孔的抽采影响半径,提高钻孔的抽采浓度与抽采效果,确保安全生产。

关键词:水力冲孔抽采半径抽采效果

1概况

11224底抽巷南一联巷为11016工作面出煤系统,施工前方将揭4煤,现工作面距4-1煤层底板最小法距为6米。巷道净断面16.32m2,16度上山施工,方位73度,揭煤标高-427.2m。

4-1煤平均厚度4.0m,4-2煤约0.8m,4-1与4-2之间约有1m厚的夹矸;4煤为黑色粉末状,少量块状,半暗淡型煤。煤层走向120~130度,倾角8~10度。

实测4煤瓦斯压力为2.5MPa、△P=13、f=0.33,计算K=39.39、D=12.72、瓦斯含量为8.49m3/t,煤层透气性系数0.0337m2/MPa2·d。设计181个钻孔(其中11个水办冲孔钻孔),孔径113mm,钻孔控制范围为巷道轮廓线外左、右侧各15米、上方10米、下方8米。钻孔控制范围内瓦斯储量=长×宽×高×容重×瓦斯含量=62.6×34×4.8×1.4×8.49=121431.2m3。

工作面采用两台2×15kW局扇供风,风量为700m3/min;主、备局扇均为专供电源供电,两路直径为800mm风筒送风。

2打钻、抽采情况

采用两台ZDY-1900S型钻机同时施工,配φ63.5×1000mm麻花钻杆(外径84mm),直径113mm复合片钻头。实际施工时间55天,共施工钻孔170个,总钻孔量7744米,钻机月台效2112米。

从第一个钻孔合茬抽采至2月6日170个钻孔完工,共计抽采瓦斯6.7175万m3,预抽率55.4%。(后期施工的58个钻孔全程下护孔花管,提高了抽采量。下花管前平均每天抽采量840立方米;下花管后平均每天抽采量1097立方米。)

3水力冲孔简介

3.1冲孔钻孔设计

共设计水力冲孔钻孔11个,其中迎头4个(4、5、6、8#),5#孔沿巷道方位布置,控制巷道轮廓线边缘,4、6、8#孔控制巷道轮廓线下方4m以内、两侧2.5m以内;1号钻场2个孔(3、1#),2号钻场2个孔(9、10#),分别控制巷道轮廓线左、右侧2.5m、8m;3号钻场1个孔(2#),控制巷道轮廓线上方3m、左侧2.5m;4号钻场2个孔(7、11#),其中7#孔控制巷道轮廓线上方3m、右侧2.5m,11#孔控制到巷道轮廓线上方8m、右侧8m。

3.2冲孔设备

钻机:采用西安煤科分院生产的ZDY-1900S型钻机。

乳化液泵:

采用RB125/31.5型乳化液泵,工作压力31.5MPa,流量125L/min。连接管路使用1寸20MPa的高压胶管。泵站设在-410m车场,距离冲孔点的最远距离47.5m。

钻头与钻杆:

特制冲孔钻杆利用一根φ63.5×1500mm光钻杆加工,先将前端焊实,同时焊上钻牙,以利于钻进;再在钻杆上钻6个8mm眼,前面2个向下斜钻(前冲眼),冲孔时出水向前,中间2个垂直钻眼(冲眼),出水向两帮,后面2个向上斜钻(后冲眼),出水向后。

3.3冲孔

钻孔穿煤后,退出钻杆,将钻头更换为特制冲孔钻杆,配合φ63.5×1500mm光钻杆,重新下到煤段,通知泵站开泵冲孔,泵站压力控制在20MPa以下,打开钻机附近的控制阀门,保持匀速钻进冲孔,以便排出煤屑,从见煤点向前2米开始,每2米一个点分段冲孔,直至止煤点。全煤段冲完后,边退钻边冲孔,再钻进,退钻,如此循环直至冲不出煤为止。

3.4冲出煤量

钻孔施工完毕,开始施工水力冲孔钻孔,该处共设计了11个水力冲孔钻孔,从2月7日开始施工,现已施工10个,冲出煤量137.25吨,平均每个孔13.725吨。

3.5冲孔有效半径考察

通过4号钻场11号孔冲孔,考察179号抽采钻孔浓度、流量。

11号孔与179号孔平距7米,平均抽采浓度冲孔前17%,冲孔后22.4%,提高了1.32倍;平均抽采纯量冲孔前0.028m3/min,冲孔后0.073m3/min,提高了2.6倍。根据179号孔浓度、流量变化情况,说明该处水力冲孔有效影响半径已达7米。

3.6冲孔效果考察

3.6.1冲孔期间巷道瓦斯变化情况正常打钻期间回风流瓦斯浓度0.14%左右,冲孔期间为0.5%左右,瓦斯涌出量较平时增大了3.6倍。

3.6.2冲孔前、后抽采量变化情况冲孔期间,我们重点对该处抽采情况进行了考察。平均抽采浓度冲孔前5.9%,冲孔后6.8%,提高了1.2倍;平均抽采纯量冲孔前0.076m3/min,冲孔后0.98m3/min,提高了1.3倍。

3.6.3冲孔前后单孔抽采负压变化情况:

对2号钻场考察了28个钻孔在冲孔前、后的负压变化情况,单孔平均负压由冲孔前的0.048MPa降为冲孔后的0.036MPa,下降了1.3倍,说明煤体透气性增加了。

实施水力冲孔后,煤层透气性提高,钻孔的抽采浓度、抽采量均有增长,效果还是很明显的。由于时间短,数据收集较少,待揭开4煤后,将通过效果检验指标及煤层各项防突指标的对比进一步验证。

3.7水力冲孔注意事项

3.7.1影响冲孔效果要素:水量、水压、冲孔钻头孔眼设计(包括孔眼个数、直径、角度等)、钻杆直径与孔径差、煤的坚固性系数等。

供水量不变时,孔眼个数越少、孔眼直径越小,水压越大,冲落煤量越多,如果钻杆直径与孔径差过小,容易堵塞钻孔,造成喷孔或埋钻;反之,供水量不变时,孔眼个数越多、孔眼直径越大,水压越小,冲落煤量越少,甚至冲不出煤量。煤越硬,需要的水量越大、水压越高、钻杆直径与孔径差越大。

3.7.2冲孔时应分段冲,均匀钻进,大量出煤时,应来回往返钻进。

3.7.3冲孔钻头应与钻杆同直径,这样不易埋钻。

3.7.4冲孔过程中,根据钻孔瓦斯涌出情况及时调整钻进速度,防止瓦斯超限;喷孔严重时,应使用防喷装置,防止喷孔造成高值瓦斯超限。

3.7.5冲孔过程中、撤卸钻杆期间,严禁人员正对孔口,防止喷孔伤人。

3.7.6高压胶管的连接部位必须牢固可靠,防止脱扣伤人。

4体会与认识

4.1为提高煤层透气性、确保均匀卸压,低透气性、强突出煤层,在抽采钻孔实施后,配合水力冲孔是完全有必要的。

4.2水力冲孔扩大了有效抽采半径,考察抽采影响半径已达7米。

4.3水力冲孔消突试验成功将大大减少钻孔量、缩短揭煤工期。