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摘要:发电厂风机运行中发生故障或损坏时,会导致发电厂电力输送功能停滞,影响正常供电,后果严重。现阶阶段发电厂风机出现频率最高的故障即振动问题,要求必须做好相应的处理和修复工作,缩减故障时间,并能够通过定期检修,提前预测故障发生的可能性,将危害降到最低,损失最小。
关键词:发电厂;常见振动;故障;处理
一、发电厂风机常见振动故障及故障特征
1.1轴承座刚度不够引起的振动故障
轴承座刚度下降的常见故障:基础灌浆不良、机械外部松动、机械内部松动等。而非工作部位的机械外部松动中又存在螺栓松动、轴承座出现裂缝等现象;机械内部松动存在轴瓦松动、轴套间隙过大、滚动轴承间隙过大、叶轮上的螺丝松动等。轴承座刚度不强引起的振动故障典型的特征为:首先,如果是内部机械松动,在典型频谱上会出现许多高次谐波分量;其次,振动是非线性的,在典型频谱上出现和转动频率相同的基频分量和二倍频,并同时出现高谐波分量。此外,出现振动故障后振动具有一定的方向性,如果是松动引起的振动,在松动方向上,振动一般是垂直方向振动或者在轴向上振动较大。
1.2滚动轴承异常引起的振动
在滚动轴承的安装、零件加工以及螺母螺栓等的装配上,如果出现安装或加工不良,螺母螺栓松动造成滚动轴承异常,便会引起振动故障。比如常见的原因有:第一,滚动轴承的轴肩和轴颈加工不良,使得轴肩和轴颈发生弯曲;第二,滚动轴承在安装时发生倾斜,轴承内圈安装不当导致其和轴心线不重合,从而滚动轴承在发生转动时就会产生较大的轴向力作用;第三,用来固定滚动轴承的螺母发生松动,造成滚动轴承异常而发生局部振动。由于滚动轴承异常从而引起的振动其典型特征如下:首先,在轴向方向振动最大,振动的频率和旋转的频率一样;其次,滚动轴承的表面会出现磨损、腐蚀、脱落和破裂等现象,从而产生较大的高频冲击振动传送到轴承座。这些现象主要和滚动轴承各个部件的质量和性能有关,比如在某个部件上进入了异物、轴承的表面润滑不良、轴承箱的间隙过小或过大等。对于因为滚珠撞击而产生的高频冲击振动,可以用加速传感器进行检测该高频冲击振动信号。此外,由于滚动轴承异常引起的振动,该振动的稳定性较差,振动没有方向性,在水平、垂直和轴向方向上振动都有可能达到最大。在对该振动故障进行确定时,可以使用频谱分析仪准确找到轴承被损坏的位置,并能检测其损坏的程度。
1.3积灰引起的振动故障
由于发电厂的风机设置在锅炉的排灰口,所以本身就比较容易积累灰尘,加上发电机组在运行中也会有灰尘出现,时间一长便会出现灰尘集聚,严重的就会引起振动故障。积灰引起的振动故障主要和叶片表面的灰尘集聚有关,尤其是叶片上灰尘分布不均匀或者产生铁锈,不但会产生质量不平衡问题而引起振动,而且由于叶片表面被灰尘覆盖,所以散热功能受到了影响,从而导致叶片表面温度上升。不管是质量不平衡问题还是散热功能被破坏,两者加起来就会使得风机振动更加严重,甚至会导致风机无法运行,造成发电机组整体障碍。
因为积灰引起振动,主要发生在叶片表面,由于灰尘分布不均匀所以会产生质量不平衡问题,因此该振动故障的特征和质量不平衡振动特征类似。其他特征还包括:第一,随着发电机组运行时间加长,叶片表面所积累的灰尘会越来越多,所以振动会越来越大;第二,积灰引起的故障其振动主要以基频为主导,基频的相位在一段较短的时间内保持相对稳定,不过从长远来看,其相位是一直在发生变化的。再次,积灰引起振动受到环境温度的影响;最后,对风机进行多次启动,每一次所测量到的振动数据都不相同。这是因为风机在停止运转之后,表面的灰尘会浮动,从而导致集聚的位置发生变化,当再次启动时振动的大小便会发生变化,而且振动最大也会出现在不同的方向。
二、振动故障的处理方案
2.1针对质量不平衡故障的处理
某一轴流式风机,其转速为990r/min,在风机前后轴承的垂直和水平两个方向分别布置两个振动测点,在风机侧水平方向和电机侧水平方向安装振动探头,两者相差180°。然后对风机进行首次调试试验,发现风机侧水平方向的振动已经远远超过了跳机的保护值,必须对其进行处理。在测量振动数据中发现,振动主要以基频为主导,相位比较稳定,水平方向上的振动较大。在检查风机各个部件时发现无机械松动问题,振动探头的安装也没有问题,轴承之间的间隙合理,轴承螺栓正常,但是发现风道扩散段连接法兰的螺栓出现了松动,于是对螺栓进行扳紧,其他没有问题。于是风机再次启动,风机侧水平方向的振动下降,两次振动相位数据相似,可以判断是质量不平衡问题。然后加大转子叶片的质量,风机的振动明显下降并恢复到正常。从中可以看出,处理解决因质量不平衡引起的振动故障,首先应检查风机每一个部件有无出现异常,尤其是机械松动问题,另外,检查转子叶片质量均衡问题,如果质量存在较大偏差,则可以通过逐渐加大质量来降低振幅。
2.2针对轴承异常引起振动故障的处理
某台风机转速为1450r/min,依据在风机的垂直和水平两个方向分别布置两个振动测点,当风机首次启动之后,发现其侧水平方向上的振动很大,但是振动幅度变化很小,且基频的相位比较稳定。在对其进行动平衡处理后发现并不能降低振动,然后再对风机启动,发现再次启动后振动的数据和前一次相差很大,另外还存在启动之后振动先是很大,然后有慢慢减小的趋势,振动并没有持续上升。在故障诊断中发现该振动故障可能是由于轴承异常引起的。所以对该振动故障的处理是对风道扩散段进行检查,然后再对风机的轴承进行检查,发现其中滚动轴承出现铜套剥落问题,更换滚动轴承之后再次启动,风机的振动明显下降且慢慢恢复到正常运行。
针对不对中引起的振动故障,只有重新安装轴承或者重新安装联轴器来解决。对于积灰引起的振动,一般出厂时都会进行动态平衡处理,但是在使用一段时间后为了防止积灰产生振动,依旧要定期对风机进行热态动平衡处理。另外,在大修和小修期间必须要做好清灰处理,在发现振动很大或振动持续上升时必须对风机进行热态动平衡处理。
参考文献:
[1]董委,沈晓懿,何屏.某火电厂引风机振动故障分析及解决措施[J].工业加热,2014.
[2]王志远,刘康.核电厂风机振动故障分析与处理[J].科技视界,2016.
作者简介:
马壮(1991.02.27)民族:汉籍贯:辽宁市沈阳市学历:本科、学士职称:助理工程师职务:设计助理工程师研究方向:机械设计及气动学-风机