国网阳泉供电公司山西阳泉045000
摘要:随着人们生活水平的提高,用电量不断增加,该文首先介绍了110kV某变电站35kV母线失压故障的整个处理过程,包括故障前运行方式、值班调控员、变电运维人员、检修人员的处理过程,然后对故障处理存在问题进行分析,最后提出防范措施,防止类似事件的再次发生。
关键词:110kV变电站;35kV母线;失压分析
引言
随着电网负荷的持续增长和电源分部合理性的完善,35kV电压等级的供电线路已逐渐减少,只有部分大用户采用这一电压等级的供电方式。一旦35kV线路或母线失压,将严重影响这些用户的生产与生活用电,造成较大的经济损失,同时也可能危及大用户的设备安全和现场人员的人身安全。继电保护是电网安全稳定的可靠保证,是电网正常运行的一个重要环节,是电网设备和人身安全的最后一道防线,在电网中具有举足轻重的作用。因此,要认真分析在复杂情况下保护装置动作的正确性,排除系统故障,消除电网设备或回路的缺陷,确保最后一道防线的可靠、准确,迅速的动作,保障电网的安全稳定运行。
1故障前变电站的运行方式
某供电公司110kV变电站,#1、#2主变高压侧并列运行,352开关运行,经350开关带35kV西母运行,351开关停运。10kV低压侧分列运行,10开关停运。35kV共4回出线,其中#2出线间隔停运解备,35kV西母1回出线(#1出线)带1座公用变电站并T接两座(甲、乙)客户变电站运行。#1出线线路接线,该变电站主变中、低压侧开关及以上设备由地调调度;35kV、10kV母线及其出线由县调调度。由地调监控班负责监控。该站为无人值守变电站,由市公司变电运维班负责设备日常运行维护。35kV#1出线线路1间隔、#1~#40杆线路及#18杆T接的客户变电站由A县调调度;35kV#1出线线路进线2间隔、4#1~7#2杆线路及#68杆T接的客户变电站由B县调调度。
因110kV变电站35kV#1出线#68杆T接点开关故障、#23杆中相断线,使35kV#1出线过流III段保护动作,出线1开关跳闸,重合闸动作,出线1开关合闸,但故障仍存在,因出线1开关分闸线圈烧毁,开关拒跳,#2主变中压复流I段I时限出口,350开关分闸,造成35kV西母线失压。#1出线故障电流:A相35.0A、C相34.3A,已达到过流II段保护动作定值32A,但过流II段保护未启动。9:26,#1出线过流III段保护动作,#2主变中压复流I段出口,350开关已分;但9:29,报重合闸动作成功,开关控制回路断线;9:44,报#1出线1开关分;动作时限不符合规程要求。35kV保护装置定期维护、试验质量不高。35kV#1出线1开关分闸线圈烧毁,开关拒跳,开关定期维护检修质量不高。变电检修人员在35kV#1出线间隔更换线圈、保护传动工作时,没有向县调申请相关工作,只是工作完后向调度汇报了结论。线路运维人员现场巡视检查设备不仔细,第一次检查未发现#68杆T接点开关故障。地调监控系统所报信号与110kV变电站后台不一致。
2相关保护配置情况
#2主变中压复流I段:电流定值4.16A(一次998.4A),I时限2.4s、II时限2.8s。#1出线1开关保护:过流II段定值32A(一次2560A),时限0.5s。过流III段定值8A(一次640A),时限2.0s。过流加速定值8A(一次640A),时限0.3s。重合闸时间:1.0s。
3防范措施
(1)变电站设计时,35kV应设计为双母线接线,增设备自投装置。该变电站建议采用双向备自投装置进行改造。(2)加强电力电缆日常巡视工作,开关柜内设备及电缆红外测温应改造专用测温孔,确保能直接对设备及电缆本体进行红外测温。及时开展开关柜局放测试工作,尤其是重载及运行年限超过10a的电力电缆应重点关注,对检测结果异常的开关柜及附属设备,立即安排计划进行处理,确保开关柜及电力电缆安全可靠运行。(3)组织进行电力电缆和开关柜普查工作,制定周期性电缆检修预试滚动计划,严格按照规程周期和技术要求,开展电力电缆和开关柜试验;对试验不合格的电力电缆要及时更换,对试验不合格的开关柜进行隐患治理。(4)扎实开展电力电缆状态评价,全面及时搜集设备运行、检修、预试等各环节数据报告,根据评价细则真实客观评价设备状况,及时安排检修预试计划,对运行工况不满足规程要求的电力电缆及时储备项目安排技术改造。(5)加强对视频监控等辅助设施的运行维护,确保设备既具备实施监控功能,又具有视频信息存储、调阅功能。(6)梳理排查各变电站防火报警信息是否能够上送调度,对不满足要求的变电站应立即进行整改。
维检修部门应根据继电保护装置、35kV断路器的检修和试验规程中规定的检修类别、检修间隔、检修项目、传动试验要求等,遵循“应修必修、修必修好”的原则,加强保护装置、35kV断路器的检修、维护,确保继电保护装置和断路器健康运行。变电运维和检修人员作为变电现场工作许可和具体工作人员,没能按照规程申请调度。应将变电站现场运行规程中的各项条款认真落实到实际工作中,为变电设备安全运行奠定基础。线路运维人员作为现场巡视检查人员,没能尽快检查出故障设备。应加强线路故障巡视技能培训。地调梳理变电站保护信号,确保监控系统与变电站内后台信号一致。
(1)实行无人值班的变电站,所有断路器要进行遥控试验,确保遥控操作正确。(2)运维检修部门应根据35kV六氟化硫断路器检修试验规程中规定的检修类别、检修间隔、检修项目、操作实验及预防性试验项目、联动试验要求等,遵循“应修必修、修必修好”的原则,加强35kV断路器的检修、保养,确保断路器健康运行。(3)检修人员应分析电压互感器一次保险熔断和套管炸裂的原因,必要时进行相关试验,避免送电到故障设备。(4)县调调控员作为电网运行与故障处理的指挥者,对规程中母线失压处理规定和主变后备保护理解不透彻。应加强调控员业务培训:做好调度规程和事故处理预案的培训,使调控员知其理、通其源;做实事故预想,使每名调控员真正认识到事故预想的重要性,并且根据系统设备运行情况、电网负荷情况、气候变化等做好各种可能情况下的事故预想,从而提高调控员的事故处理应变能力。(5)变电运维人员作为变电现场巡视检查人员,没能尽快检查出故障设备。应加强其业务技能培训,增强责任意识,尤其是应将变电站现场运行规程中的各项条款认真落实到实际工作中,为变电设备安全运行奠定基础。
结语
工业生产中的大用户,例如水泥厂、电解铝厂等,由于用电负荷高、持续时间长,往往需要采用专线供电。一旦站内母线失压,将会导致多条专线的供电负荷停电,造成较大的经济损失。通过对本次事件的分析,还原了线路故障时各套保护动作的过程和动作情况,清晰了发生越级跳闸事件的原因,为今后一次开关设备的维护与检修提供了一定的借鉴,有利于形成更加完善的设备维护与轮换制度,保证电网的安全稳定运行。
参考文献:
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