(胜利油田孤东采油厂生产运行科,山东东营257000)
摘要:以新滩油田稠油举升工艺为例,对不同举升工艺的原理、应用现状及优缺点进行了研究和分析,总结并得出低液低含水油井举升工艺的改进措施,同时配套了相关增产工艺,改善了开发效果,对同类型稠油油藏具备一定的借鉴意义。
关键词:举升工艺;工艺配套
新滩油田主要采取弹性开发与蒸汽吞吐相结合的方式开采,常规措施挖潜手段为蒸汽吞吐,常规螺杆泵(地面驱动螺杆泵、电潜螺杆泵等)油井定子胶皮耐温性能较差,低液低产螺杆泵油井难以实施蒸汽吞吐提液增产挖潜,制约着油田开发效益的提高。本文以新滩油田稠油举升工艺为例,对如何提高低液低含水油井举升手段进行了研究,总结出了新滩油田低成本举升工艺技术。
1基本概况
新滩油田勘探面积200Km2,包括垦东18、垦东32、垦东29、试采块四个开发单元,探明含油面积15.53Km2,地质储量2376万吨,属常规边底水油藏,主要含油层系为馆上段5、6砂层组,为一套曲流河沉积的砂泥岩互层地层。储层的平均空隙度为35.7%,空气渗透率1860*10-3μm2,碳酸盐含量为2.0%,平均粒度中值0.17mm,平均泥质含量13.0%,总体上看,属于高孔高渗常规稠油油藏。采油管理五区螺杆泵油井共47口,开井41口,日产液量1324t/d,日产油量117.7t/d,含水91.1%,平均单井液量32.3t/d,单井日油2.9t/d,具有“低液量,油稠”等稠油特点。这类井无法实施常规注汽热采开发,下步挖潜难度较大,严重制约区块稳产开发。
2新滩油田常规举升工艺现状研究与分析
地面驱动螺杆泵:由于转子与定子间形成的一个个互不连通的封闭腔室,当转子转动时,封闭空腔沿轴线方向由吸入端向排出端方向运移。封闭腔在排出端消失,空腔内的原油也就随之由吸入端均匀地挤到排出端。同时,又在吸入端重新形成新的低压空腔将原油吸入。这样,封闭空腔不断地形成、运移和消失,原油便不断地充满、挤压和排出,从而把井中的原油不断地吸入,通过油管举升到井口。新滩油田目前有螺杆泵井48口,开井40口,平均泵径409mm,平均泵深821m,平均转速71转/分,日产液量1346.7t/d,日产油量94.0t/d,平均单井产液34.5t/d,平均单井产油2.5t/d,平均综合含水94.1%平均动液面深度368m,平均沉没度464m,平均泵效79.1%。地面驱动螺杆泵存在的主要问题是无法实施常规注汽,对低效低液螺杆泵油井无法采取下步增产措施。
电潜螺杆泵:将电缆、电动机和泵一起下入油井内,电缆将电流传给电机,带动螺杆泵采油。井下螺杆泵由转子、定子组成,在两者之间形成一个个密闭的空腔,当转子在定子内转动时,空腔就会从一端向另一端移动,从而起到泵送提掖的作用。新滩油田自2005年8月至2009年1月累计在13口井中采用电潜螺杆泵生产,主要在KD191、KD192块,生产效果差,主要原因是该工艺主要是在为斜井中应用,由于井斜角大,组通过斜井弯曲井段时,易发生机组变形损坏和电缆挤压损害;同时电潜螺杆泵无防腐措施,新滩油田地层水矿化度高、腐蚀性强,造成电机、泵定子胶皮易损坏,躺井率高。累计下入次数20井次,平均单井生产天数仅246天,适用性差,目前已全部停用。
潜油多级离心泵:工作原理与地面离心泵基本相同,当充满在叶轮流道内的液体在离心力作用下,从叶轮中心沿叶片间的流道甩向叶轮四周时,叶轮受叶片的作用,使压力和速度同时增加,并经导轮的流道被引向次一级叶轮,这样逐级流过所有的叶轮和导轮,进一步使液体的压能增加获得一定的扬程。该举升工艺费用昂贵,初期投入费用高,电缆价格同样不菲,整个电机及电泵装备都在井下,一旦出现故障,作业费及电泵维护费用高,高温度、高斜度将加剧电机损坏,并使电缆容易出现故障,不适于在新滩油田应用。
高温螺杆泵:定子橡胶类型为氢化丁腈橡胶,可承受环境温度150℃,短时间内可耐温180℃,耐介质性能优异,应用在含芳香族化合物、CO2、水等物质的井下液体环境中,没有过大溶胀,性能比较稳定。定子采用等壁厚螺旋管进行注胶,与常规螺杆泵相比等壁厚螺杆泵具有以下优点:①等壁厚螺杆泵散热均匀,避免了有害的热积聚,延长了螺杆泵的使用寿命;②由于橡胶层厚度均匀,可实现较高的加工精度,泵工作时,在油和热效应的作用下,橡胶膨胀也均匀,便于合理配泵,提高了泵的工作稳定性;③均匀壁厚的橡胶层在动态过程中抵抗变形的能力好,单级承压高,这就使定转子间可以最小的过盈达到最佳的配合,从而改善泵的工作性能,提高了系统效率;④等壁厚螺杆泵单级产生的泵压比常规泵大,长度上允许缩短40%,可以完成同样排量的举升工作,启动扭矩低,可在更恶劣的工况中应用。
根据新滩油田螺杆泵举升工艺的研究,总结出高温螺杆泵比常规螺杆泵具有更高的耐热性,更好的耐磨性,更高的机械强度和更好的耐腐蚀、耐CO2等机理,具有进一步推广应用的价值。
3举升工艺增产措施及管理创新的应用
为确保高温螺杆泵举升工艺能够取得更好的投入效益,实施了多项举措,保障了技术效果。
(1)强化堵调工艺配套。新滩油田边底水发育活跃,螺杆泵油井高含水后失去下步常规吞吐潜力,氮气泡沫调剖工艺能有效进行调剖封窜,封堵高渗透层和大孔道,改善吸汽剖面,保障注汽效果。在此类油井治理工作中,以“质量效益”为中心,以剩余油、油水流度比研究为基础,对高含水稠油井进行分类梳理,优选储层发育厚、采出程度低油井,利用氮气泡沫调剖工艺,将高液低效产液量转化为高效产液量,提高开发效益。
(2)强化增能工艺配套。作为常规稠油油藏,经历20年的开发后,原油在井底流动性差,导致弹性采收率低,长期以来低液低效生产。为提高低液低效低含水螺杆泵油井产液量,针对性的采取了配套CO2辅助工艺,利用降粘、补充能量、助排的原理,解决该类油井注汽后见效周期短的问题,有效提高单井产能,实现了单井无效变有效、有效变高效的目标。
(3)强化创新管理配套。在方案管理上选择合适的泵挂深度,避免高温螺杆泵工作筒过深浸入井筒内的高温流体;在杆管组合上优化管柱深度,加深泵下尾管深度,预防油井热采周期末期液面下降后导致的螺杆泵干磨损坏情况;在日常管理上,作业开井后采用泵下掺水伴输方式,将少量冷掺水从井口由套管进入油套环形空间,降低井底温度,确保泵筒运转正常,生产周期末期,随着地层能量的下降,泵下掺水保障油井具有合理的沉没度,延长油井生产周期。
4实施效果
通过对高温螺杆泵举升工艺的应用,配套了相关稠油工艺,实施针对性治理,措施实施后增油效果明显,改善了开发现状,提高单井开发效益。2017年共计实施低成本高温螺杆泵举升工艺工作量9口,其中配套CO2工作量6口,配套氮气泡沫调剖工作量3口,措施后日产油量由7.6t/d上升至48.1t/d,日增油能力40.5t/d,累计增油5725吨,测算单井投入产出比达到了1:3.6。