1.中国核电工程有限公司 , 浙江 嘉兴 314000
2.万纳神核控股集团有限公司, 浙江 嘉兴 314000
摘要:常规岛主给水泵系统是核电厂的重要系统,对电厂安全、经济运行起着非常重要的作用。根据某核电发生的两次停堆事件,分析停堆事件原因,针对停堆原因中发现的主给水泵再循环调节阀控制函数存在的问题,介绍对再循环调节阀控制函数的优化,希望对后续机组以及其他电站起到一定的借鉴作用。
关键字:主给水泵系统;再循环调节阀;控制函数;优化
1 APA再循环调节阀功能
APA泵单台泵设计额定流量为3620.4m3/h,最大流量为3707.2m3/h。为确保泵在任何时候流量大于额定流量的40%(即1448m3/h),在APA压力级泵出口逆止阀与电动隔离阀之间,设置了两根并联的给水再循环管道,每根再循环管道上有再循环流量调节阀,在再循环流量调节阀的上游设置了电动隔离阀,在再循环流量调节阀的下游设置了手动隔离阀。每根再循环管道的最大流量为20%单台给水泵设计流量。
2 1号机组APA再循环调节阀振荡导致停堆事件
2.1 事件描述
某核电1号机组执行机组升功率操作, 电动主给水泵A泵、C泵运行,机组功率1030MW,B泵备用。发现A泵滤网差压高,拟停运A泵,切至 B泵。启动B泵后,现场发现B泵滤网处大量泄漏,立即停运B泵,检查发现C泵滤网同样出现较大泄漏,此时A泵再循环调阀均处于全关状态,进行降功率操作。
降功率过程中,汽水压差出现震荡,主给水泵再循环调阀动作频繁,汽水压差波动加大,操作员认为汽水压差震荡过大,将A泵控制切换至手动,并开始手动调节转速。汽水压差震荡,最终导致主给水系统失控,出现蒸汽发生器(SG)液位高高触发停堆。
2.2 原因分析
经查阅1号机组资料,泵再循环流量约1900 m3/h。与设计的再循环流量值1448m3/h偏差较大。
根据1号机组各个阶段的运行情况分析如下:
1、降功率引入汽水压差设定值变化,汽水压差调节系统调节造成波动;
2、给水流量降低造成再循环阀开启,开启后汽水压差瞬时降低,造成波动;
3、降功率速率的增加造成波动加大;
4、手动控制C泵出力,引入了新的扰动,C泵出力的降低造成A泵流量增大,小流量阀门关闭造成汽水压差的再次波动;
5、C泵停运后,控制系统未稳定后再次快速降功率,给水流量波动,小流量阀门开始循环震荡,阀门动作幅度造成的流量波动超过阀门控制函数死区。
根据以上分析,根本原因如下:
主给水泵的小流量循环阀调节函数参数设置不合理,主给水泵再循环调节阀控制回环流量设置小于通流能力,造成了系统振荡时主给水泵小流量阀加入控制,加剧了系统振荡;小流量阀流通能力大,与设计函数不能完全拟合,造成系统本身震荡时,阀门在开关死区中来回动作。
2.3 再循环调节阀优化改进措施
根据前文分析,对阀门的控制函数改进主要考虑如下:
1、阀门动作幅度越小系统越稳定,所以考虑将函数斜率减小,原设计中阀门全开关行程对应5%的流量变化,而控制阀门开度的流量计正常情况下的波动范围都在2%左右。
2、阀门的回滞区间越大系统越稳定(死区尽可能大),原设计中回滞区间为14%(对应流量为506m3/h)。
3、保证主给水泵的最小流量大于额定流量的40%(1448m3/h)。
4、机组满功率运行时,主给水泵的两个再循环阀应全关。
修改后的阀门控制函数:阀门开关死区由14%(对应流量为506m3/h)增加到25%(对应流量为905 m3/h)。阀门控制范围由54%-79%增大至40%-85%,在保证阀门40%的最小流量情况下降低了阀门曲线的斜率,使阀门调节幅度减小,保证系统调节性能的稳定。
3 2号机组发电机励磁系统导致的停堆事件
3.1 事件描述
2号机组处于RP模式时,因发电机转子接地保护继电器接地二段保护动作,励磁系统故障保护动作,发电机跳机。
汽机跳闸后,APA转速下降至最低值3966rpm,再循环调节阀根据1号机组改进后维持在一定开度,随后汽水压差开始增大,蒸汽发生器水位持续上涨,为降低汽水压差,避免3台SG水位上涨过快,操纵员停运电动主给水泵A泵,1号SG水位仍存在上涨趋势,操纵员手动关小主给水调节阀,1号SG水位达到0.9m,SG水位高高信号触发反应堆停堆。
3.2 停堆原因分析
发电机停机后,水汽压差波动并逐渐降低,后开始快速增大,运行的电动主给水A泵和C泵转速降低到3966rpm(低限值)后无法继续下降,主给水压力基本无变化,主蒸汽压力降低造成汽水压差升高,压差实际值始终高于整定值。
2号机组APA再循环阀开启曲线根据1号机组经验反馈进行了调整,2APA再循阀关闭、开启回差增大。汽机跳闸后,主给水流量降低,再循环阀没有全开,泵总流量降低,出口压力增加,加剧了汽水压差的恶化。
机组处于低功率水平,主给水调节阀开度很小,随着蒸汽发生器水位升高,主给水调节阀逐渐关闭,蒸汽发生器水位通过旁路给水调节阀来控制。而旁路给水调节阀的开度由二回路总蒸汽流量来预先整定,蒸汽发生器水位偏差信号作为辅助调节来实现水位闭环控制。因二回路总蒸汽流量高于旁路给水调节阀全开对应的整定值,旁路给水调节阀保持全开,直到蒸汽发生器水位偏差信号达到+0.5m左右时,旁路给水调节阀才开始关小。水位持续升高最终达到停堆值。
3.3 再循环调节阀优化改进措施
2号机组在修改再循环阀的控制函数后,发现了如下现象:低负荷时,APA双泵运行,主控经常出现“水/汽压差大于程序整定值+5%”报警,原因是核功率较低时,SG给水需求较小,两台APA 泵运行导致给水母管压力较高,而APA 泵转速已经达到自动控制最低值3966rpm,失去转速调节能力,从而使水汽压差实测值超过整定值,触发报警。
分析主要原因是APA泵转速控制区间的下限值(3966rpm)过高。另一方面再循环阀函数的变更也恶化了上述现象。按照原函数,流量低至1955 m3/h时再循环阀全开,而按照新函数,流量低至1448 m3/h时阀门方能全开。主给水泵转速相同(最低转速3966rpm),因为再循环阀未全开,APA泵总流量相对低,压头相对高,汽水压差相对更高。
针对此问题,主给水泵转速区间最终由3966-4855rpm改为3600-4980rpm。修改后经验证:低负荷时,两台 APA 泵运行,主控经常出现“水/汽压差大于程序整定值+5%”报警的问题得到解决。
同时对比3、4号机组情况,3、4号机组再循环阀的流通能力较小,出现振荡的可能性较小,阀门开关过程产生的瞬态也较小:原函数中,两台再循环阀的控制函数斜度一致,开关行程对应额定流量的5%(181m3/h);并且阀门的开关死区仅为额定流量的14%(506m3/h)。而根据实际测量,在1、2号机组中,主给水泵额定转速时,单台再循环阀的流通能力约在900m3/h左右;而3、4号机组,额定转速时,单台再循环阀的流通能力约在600m3/h左右。故1、2号机组更容易出现如下现象:机组快速降至某个功率平台后,再循环阀全开,全开后流量增大到达再循环阀全关的定值,而再循环阀全关后又因为流量减小到达全开的定值,从而出现振荡现象。因为3、4号机组再循环阀的通流能力偏小,所以上述问题可能仍将存在。因此需要将阀门的开关死区调整到大于600m3/h。
在修改2号机组再循环阀的控制函数时,考虑对于特定的流量变化,阀门动作幅度越小系统越稳定,所以应考虑尽可能的将4个函数斜率减小,原设计中阀门全开关行程对应5%的流量变化,我们将其增大到了10%。
4 结论
APA系统是关系整个核电厂经济、安全运行的重要系统,再循环调节阀的控制性能直接关系到蒸汽发生器的水位调节,根据某核电1/2号机组发生的两次停堆事件,结合实际情况,对再循环调节阀的控制函数进行了有效优化,从而避免了阀门震荡,减少了汽水压差波动,保证了蒸汽发生器水位的稳定,有利于核电厂安全稳定运行。
参考文献:
(1)Clyde Union Limited,INSTRUMENT SCHEDULE for MAIN FEEDWATER PUMP