威海环文再生能源有限公司 山东省威海市 264400
【摘要】我国北方的垃圾焚烧发电厂,普遍存在冬季时,因垃圾发酵温度等因素导致入炉垃圾热值偏低,影响焚烧炉的正常运行。本文针对威海环文再生能源有限公司垃圾焚烧发电项目,冬季气温较低时垃圾发酵不充分、入炉垃圾热值低等原因进行分析,根据设备特点以及现场实际运行情况,对垃圾储仓系统管理进行优化、完善,以及对垃圾储仓系统设备进行优化配置和技术改造,提高垃圾储仓的温度,改善垃圾发酵条件,提高入炉垃圾量热值,从而实现焚烧量和发电量的增长,提高经济和环保效益。
关键词 垃圾储仓 垃圾热值 焚烧量 发电量
前言
随着我国经济的发展以及人民生活水平的日益提高,生活垃圾排出量呈上升趋势,现阶段每人每日垃圾生产量高达1.5kg[3]。对于这些垃圾主要的处理方式有垃圾填埋、垃圾堆肥以及垃圾焚烧等方式。借鉴国外发达国家经验,垃圾焚烧已逐渐成为现阶段主要的垃圾处理方式。垃圾焚烧可将垃圾热量转化为热能,实现能源的再利用,环保普及率高。在垃圾焚烧处理过程中,如何提高垃圾热能利用效率为垃圾焚烧厂的最重要工艺,尤其是在四季分明的北方,到了冬季,因垃圾发酵池温度偏低等因素,致使垃圾发酵效果不好,入炉垃圾热值偏低,垃圾焚烧不稳定,有时甚至需要额外投入辅助燃烧器才能确保设备稳定运行。
项目概况
威海环文再生能源有限公司设计规模日焚烧处理生活垃圾1050吨,年处理能力38万吨。焚烧采用2台525t/d机械炉排炉,配置一台20MW的汽轮机组。烟气净化工艺,烟气净化系统采用“SNCR炉内脱硝+半干式及干法脱酸+活性炭吸附+布袋除尘”组合工艺,烟气排放执行欧盟2000/76/EC排放标准。
2.存在的问题
威海环文再生能源有限公司地处山东威海,属于北温带季风型大陆性气候,四季变化和季风进退都较明显,冬季最低气温能降到-10℃。
垃圾焚烧炉在冬季运行时,垃圾焚烧厂环境温度较低,致使整个垃圾池温度也偏低,当气温低于10℃时,垃圾中的微生物活性就会显著降低,发酵速度也会随着降低,当气温低于5℃时,垃圾发酵几乎完全停止。在这种垃圾发酵环境温度偏低的情况下,垃圾发酵不充分,垃圾中水分无法以渗滤液的形式分离出来,致使垃圾含水多,热值低。
在上述情况下垃圾焚烧厂运行时,焚烧炉入炉垃圾含水率高,燃烧困难,导致炉膛垃圾燃烧状况不稳定,有时甚至焚烧状况急剧恶化。同时,在该状况下,垃圾焚烧发电效率较低且炉渣中的残余垃圾较多,不利于垃圾的减量化以及无害化处理。这样,整个垃圾焚厂产能达不到额定的垃圾处理能力,发电量也会大大减少,焚烧厂的整体效益明显降低。
冬季影响焚烧炉燃烧工况差的主要原因为垃圾坑内温度太低,垃圾发酵不完全,为了尽量保证发酵效果,通常只能延长垃圾的发酵时间,但是垃圾的发酵时间受到垃圾储仓容量的限制,所以未发酵好的垃圾只能在炉排上缓慢推进烘干,才能正常燃烧,进而导致焚烧炉处理量达不到,引起垃圾储仓爆仓,爆仓后渗沥液篦子不能及时抓出,渗沥液就排不出,入炉垃圾含水量就会增加,燃烧更加不稳定,周而复始形成恶性循环。
根据以上分析,主要问题是如何解决冬季垃圾热值偏低以及提高垃圾质量。除了外在的因素如对垃圾入厂前的分类以及挑选等,垃圾焚烧厂通过以下措施提升垃圾质量。
4.1 垃圾储仓系统管理进行优化、完善
为了提高入炉垃圾的品质,这就需要保证焚烧的垃圾是易焚烧的,同时还要做好垃圾存储的数量体积控制。一般单位容量的垃圾储仓满足6~7天焚烧炉就可达到要求,如果容量过多,可能会造成上下部位水分较多,直接影响焚烧能源使用的合理性。
垃圾的倒垛、堆放、掺料管理为改善垃圾发酵,提高垃圾热值的关键因素。为了增加垃圾的发酵时间和防止中下部垃圾质量变化过大的情况,可把每个区域垃圾堆放尽量扩宽,堆成”L”型,再将各个区内分左半区和右半区,如下图所示:
垃圾池倒垛、堆放、掺料管理要点如下:
如果只是将垃圾投入垃圾池而堆置不动,就会出现上部和下部的压差、水分差,因此,需在可能的范围内通过倒垛消除上下差。新进的垃圾要散开多点堆放,尽可能将每个区垃圾成“L”型
堆放料时要擂好边,抓取新进厂的垃圾要充分压实堆放,不能高抛。工业垃圾与生活垃圾掺配堆放,均匀堆料。填埋场陈腐垃圾,尽可能和新鲜垃圾掺配堆放。
遇到有返厂生料时要大面积掺匀散开堆放,不能集中区域堆放生料。
对于已完成二区、三区垃圾的铺底、存储和发酵,在投料前需确保有3抓以上掺配好的料等待投料
如需对三区垃圾进行揭盖混料时,三区垃圾焚烧以先烧左区后烧右区的原则,以利于门前沟出水。切垛时要胆大心细,垃圾跺纵面不能越切越小,扣墙角时注意避免垃圾吊撞墙
在三区垃圾焚烧的第三天左右时(需观察是否到中部垃圾),应对三区左区中部和右区揭盖垃圾提前进行混料投放
三区垃圾烧完后,开始焚烧二区,同时向三区堆放“L”型垃圾。在二区左区垃圾焚烧的第三天左右时(需观察是否到中部垃圾),及时对二区右区揭盖垃圾进行混料投放
按此方法依次对二区、一区垃圾进行混料、投料,这样保证了每区的入炉垃圾都有6~7天以上的发酵时间,有利于垃圾的燃烧。
垃圾烧至10米以下时注意垃圾品质,如遇底部垃圾含水量大时,要及时将其转移至新进堆料区盖顶发酵沥水,或者转移至本区适当处堆放沥水24小时后混合当前投料垃圾试投
垃圾吊车扣边扣底时,需注意底部垃圾水分情况。如含水量较大时,需将其转移至发酵区或堆放区进行沥水
新开区时必须揭顶3-5米后观察垃圾品质良好再掺配均匀后进行投料试烧,开区前要提前通知值长
交班时要详细记录交接下一班工作人员堆放区从几米堆到几米,堆放的什么料。焚烧从几米烧到几米,烧的什么料,揭顶料、边角料、特别是翻底料放到了那个位置
2台炉运行时都按此方法进行堆放、倒跺、掺料管理。
4.2对垃圾储仓系统设备进行优化配置和技术改造
根据威海环文再生能源有限公司的现场实际情况分析,除采取控制入厂垃圾的质量;卸料大厅的密封;增加垃圾倒料次数外。直接提升垃圾储仓的温度是最直接有效的技术手段。设计将炉墙冷却风出风引至垃圾坑,预计可提高垃圾坑温度15度左右,缩短垃圾发酵时间,以保证冬季炉膛温度正常。
具体技术设计方案为:在炉前13.5米层西侧设置一台蒸汽-空气换热器。风源为一次风至1#炉和2#炉炉墙冷却风,炉墙冷却风在炉墙内吸热后重新回到一次风入口,在回到一次风机入口前安装DN550隔离门,隔离门前接一路管径为450mm的管道至换热器。热源取自一次风空预器高压疏水。高压疏水温度为80-90℃,炉墙冷却风出口热风温度约50℃,经加热后可提高至70-80℃左右,吸热后的管道沿西侧8米走廊上部至卸料大厅,将热风吹至垃圾仓。完成热交换后的疏水重新回收到疏水箱。
本设计对垃圾储仓的管理进行优化,以及垃圾储仓的设备进行优化。
对设备的改造为一次风循环利用,可保证垃圾储仓内维持负压,避免臭气外溢。同时有效降低一次风预热器疏水温度,减少疏水管道由于汽水冲刷引起的泄漏。通过给垃圾储仓供热风提升储仓内温度,从根本上改善了冬季垃圾的发酵条件,提高了入炉垃圾的热值,使锅炉在冬季全燃生活垃圾的情况下,也能够控制炉温在850℃以上,大大降低了环保风险,减少辅助燃烧器的投用,达到焚烧炉的正常处理量,生产成本降低,经济效益和社会效益明显。
该厂通过上述从运行管理优化以及设备优化的一系列措施,在冬季时入炉垃圾热值完全可以满足焚烧炉的设计要求,与其他如投入辅助燃烧器等措施相比,该技术设计环保、节能明显,同时也为今后的其类型项目提供借鉴依据。
参考文献:
白良成 生活垃圾焚烧处理工程技术 中国建筑工业出版社2009
王勇 垃圾焚烧发电技术及应用 中国电力出版社 2020.4
3.李培元 提高垃圾焚烧电厂热能利用效率的几个途径 中国设备工程 2020.11(下)