广东清新水泥有限公司 广东清新 511890
摘要:本文简要介绍了余热发电凝汽器铜管结垢的原因,以及氨基磺酸清洗在清新海螺发电16MW机组N-2400-2型凝汽器上的工艺流程,并对清洗注意事项进行了总结,对清洗前后做了简要的经济效果对比分析。
关键词:余热发电 凝汽器 化学清洗 铜管 结垢
引言
凝汽器设备是汽轮机组的一个重要组成部分,它的工作性能直接影响整个汽轮机组的安全性、可靠性、稳定性和经济性。而凝汽器真空度是汽轮机运行的重要指标,也是反映凝汽器综合性能的一项主要考核指标。凝汽器的真空水平对汽轮发电机组的经济性有着直接影响,如机组真空下降 1%,机组热耗将要上升 0.6%~1%。因此保持凝汽器良好的运行工况,保证凝汽器的最有利真空;是余热发电厂节能的重要任务。
凝汽器结垢严重影响了冷凝效果,影响端差、真空度和发电量。结垢缩短了凝汽器设备使用寿命和正常出力。如凝汽器管结垢达0.3mm,可影响汽轮机效率;超过0.5mm,可影响汽轮机出力,大幅浪费能源。凝汽器管泄漏将引起锅炉机组各类水质故障,而腐蚀泄漏多由于循环水结垢而引起。结垢导致凝汽器工作效率大大降低,影响机组运行经济性和安全性。
一、我公司机组凝汽器铜管系统概况
广东清新水泥有限公司2*4500T/D水泥窑生产线配套16MW纯低温余热发电机组,于2010年1月30日并网运行,其中汽轮机为南京汽轮机厂生产,凝汽器型号为N-2400-2型,型式为分列二道制表面回热式,冷却水采用敞开式循环冷却水系统。
机组于2019年8月开始,凝汽器真空度逐渐降低,端差持续增大,最大时达8.6℃,给安全生产工作带来了严重影响,通过多方面检查和数据分析,最终确定为凝汽器不锈铜管轻微结垢造成,这些垢类物质在机组运行过程中降低了凝汽器的换热效率,导致发电负荷下降。为了保证机组安全稳定经济运行,清新海螺余热发电在2020年3月下旬机组淡季检修期间对凝汽器进行了化学清洗。。
二、余热发电凝汽器铜管结垢原因分析
清新海螺发电原水取自厂前区的白湾河,公司所处周边地理环境为典型的喀什岩地貌特征,白湾河由白湾乡山区溶洞内水形成,流经之处污染较大,水质情况较差,虽经一定处理,但是水质变化较大。系统运行中,随着水分的蒸发和风干,水中溶解的盐类浓度(重碳酸盐、硅酸盐、氯化物、硫酸盐等)升高,一些盐因过饱和而析出。冷却水通过换热器传热表面时,会发生如下反应:
同时,冷却水通过冷却塔则相当于一个曝气过程,溶解在水中的CO2会逸出,水的pH值会升高,此时重碳酸盐在碱性条件下会发生如下的反应:
Ca(HCO3)2 + 2OH- →CaCO3 +2H2O + CO
当水中溶有氯化钙时,还会发生如下的置换反应:
CaCl2 + CO → CaCO3 + 2Cl-
如水中溶有适量的磷酸盐时,磷酸根将与钙离子生成磷酸钙,其反应为:
2PO43- +3Ca2+ →Ca3(PO4)2
上述一系列反应中生成的碳酸钙和磷酸钙均属微溶性盐,它们的溶解度比氯化钙和重碳酸钙要小得多。此外,CaCO3和Ca3(PO4)2的溶解度是随着温度的升高而降低。因此在冷凝器的传热表面上,这些微溶性盐很容易达到过饱和状态而从水中结晶析出。当水流速度较小或传热表面比较粗糙时,这些结晶沉积物就容易沉积在传热表面上,形成水垢。
另外,循环水因季节性原因,夏季雨水季节浊度偏高,水中一些细小的泥沙、尘土、不溶性盐类的泥状物,杂质碎屑,腐蚀产物、油污、菌藻的尸体及粘性分泌物组成了泥垢,上述物质在冷却水中起到了CaCO3 微结晶的晶核作用,加速了CaCO3结晶的析出,当含有这些物质的水流过铜管表面时,容易形成污垢沉积物,这些沉积物影响传热还助长细菌繁殖,导致铜管表面穿孔泄漏。
清新海螺余热发电在2013-2014年期间,曾对凝汽器铜管进行过两次高压水射流清洗,但因垢质坚硬且不均匀,清洗不彻底,进水侧和出水侧的水垢厚度均有差异,出水侧情况较重,经取样检测,垢成分90%为碳酸钙,有少量磷酸盐。
三、凝汽器铜管化学清洗过程
3.1凝汽器铜管清洗方案确定
通过对凝汽器铜管垢样 分析表明其主要成分为CaCO3和MgCO3,占80%以上,而FeO和CuO所占比例不到2%。结合垢样的主要成分,综合考虑安全、经济因素,依据DL/T957— 2005《火力发电厂凝汽器化学清洗及成膜导则》,最终确定采用操作安全性高的氨基磺酸酸洗法除垢,酸洗液中添加陕西石化院生产的IS-137氨基磺酸缓蚀剂及适当助剂,清洗后进行钝化成膜保护,废液中和后排入中和池,待进一稀释后排入公司污水处理系统。
3.2清洗过程
3.2.1水室清理
打开水室人孔门,对水室进行人工清理,将所有能清掉的杂物清理干净。
3.2.2汽侧灌水和水侧查漏水压试验
系统上满水后启动清洗泵做0.2MPa压力的严密性试验,压力维持20分钟不下降,则系统严密不漏,试验合格,否则查漏消缺,至试验合格。
3.2.3水冲洗
启动清洗泵,向清洗系统上水,待凝汽器排空出水后,开排水门,开式冲洗,至出水澄清、透明,没有固体颗粒沉淀物。冲洗水排至循环水坑,冲洗过程中维持排空出水。
3.2.4酸洗
(1)启动清洗泵向清洗系统上水,上满水后启动两台清洗泵进行循环,循环稳定后,清洗箱内投蒸汽加热,至系统水温50~60℃,调整低水位运行,边循环边依次加入定量的缓蚀剂、助溶剂、氨基磺酸。
(2)系统按清洗工艺参数控制,按第一、二两回路每小时切换一次。监测酸液浓度、温度、水位。当酸浓度连续1小时稳定不变,进出口酸液无气体产生,酸洗到终点,清洗时间约6~8小时。清洗过程中维持排空出水。
3.2.5酸洗后水冲洗:
(1)按水冲洗流程水冲洗,冲洗至出水pH>6。
(2)排干系统内水,打开水室人孔门,人工进入,用大流量除盐水(控制压力0.2~0.3MPa)人工冲洗冷凝管,将冷凝管内疏松的垢物冲洗干净,然后人工清理水室,将渣物清除干净。
3.3钝化成膜
启动清洗泵向系统上水,水上满后启动两台清洗泵按清洗回路进行循环,循环稳定后,在清洗箱内逐渐加入定量的双氧水,双氧水浓度按清洗工艺参数控制,调pH 9.5~10.0,同时投蒸汽加热到55℃,维持温度53~57℃循环4~6小时,视冷凝管样管的成膜状况定成膜终点。
3.4排空、干燥
排空,打开人孔,安装工业风机通风干燥、查漏、清扫水室。
3.5废液处理
酸洗及钝化废水排至废水池,钝化液排至废水池中和酸洗废水,加氢氧化钠将废水pH调至6~9,然后再排放。
清洗结束后,对凝汽器水室、清洗箱等进行检查。抽取铜试样管检查清洗效果.同时检查腐蚀指示片.经验收:
五、结论
随着节能减排要求的进一步提高,循环水系统外排量会越来越小,向着高浓缩倍率方向发展的趋势越来越大,另外公司现阶段追求窑的长周期运行,这种情况下机组停机检修次数更少,在高浓缩倍率运行下长期运行后难免会发生结垢的问题,因此凝汽器化学清洗是解决这一难题的重要手段。
参考文献
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