陕钢集团汉中钢铁有限责任公司 炼铁厂 勉县 724200
摘 要:汉钢公司炼铁厂2#高炉炉役后期冷却壁漏水且炉缸侧壁温度异常升高,2021年2月20日2#高炉进行休风大修。引进天然气新型烘炉工艺,达到了良好的效果,采用枕木中心堆包开炉方式,开炉前制定详细的开炉方案,此次开炉较为顺利,快速达产达效。
关键词:高炉;大修;开炉;达产达效
1、引言
汉钢2#高炉有效容积2280m3,共设28个风口,2个铁口。于2012年8月点火生产,高炉采用串罐式无料钟炉顶,全冷却壁冷却结构,水冷系统采用联合软水密闭循环系统。共记生产运行近9年时间,在炉役后期高炉采用缩小风口面积、加钒钛矿、加装长风口等一系列护炉措施,使高炉炉缸侧壁温度基本在可控范围内[3]。2021年2月19日停炉大修,在经过60天的停炉大修后,于2021年4月20日7:58送风开炉,送风后26h58'出第一炉铁,开炉7天后利用系数即达到2.97t/m3·d,日产达历史新高,开炉生产取得圆满成功。
2、开炉参数设定及操作
2.1开炉料准备
4月18日7:05装铺底焦(2C=28t);7:30开始装柴,木材装至风口上沿时,中心4炉墙、风口区木材竖立,必须码好木材,用木材保护好风口套,19:31装柴结束;高炉开炉时填充枕木的优点在于枕木相比于焦炭着火点低,枕木燃烧后可以充分加热上部的焦炭,从而确保开炉前期炉缸热量充沛,有利于高温煤气、渣铁的通过。
4月19日12:56开始装料,过程同步测量料面。开炉料主要参数如表1所示:全炉焦比3.0t/t,计算生铁成分硅含量2.8%。根据高炉实际炉容大小以及原燃料条件制定开炉装料表,具体装料计算结果及装料顺序如表2所示,炉腹装净焦+熔剂料+空料,炉腰全部装空料,炉身及炉喉部位均装空料+正常料,开炉料确保了开炉初期炉缸热量充沛,有利于渣铁顺利排出。
表1 原燃料化学成份分析
项目 名 称 | TFe (%) | SiO2 (%) | CaO (%) | MgO (%) | AL2O3 (%) | TiO2 (%) | Mn (%) | S (%) | P (%) | 堆比重 (t/m3) |
烧结矿 | 55.6 | 5.50 | 10.52 | 1.87 | 1.88 | 0.45 | 0.20 | 0.010 | 0.10 | 1.95 |
球 团 | 62.0 | 6.30 | 0.65 | 1.50 | 0.55 | 0.28 | / | 0.005 | 0.02 | 2.40 |
块 矿 | 44.0 | 20.86 | 5.94 | 11.26 | 1.07 | 0.39 | / | 0.148 | 0.11 | 2.00 |
锰 矿 | 2.69 | 18.48 | / | / | / | / | 16.15 | 0.056 | 0.06 | 1.60 |
白云石 | / | 0.67 | 42.11 | 10.85 | 0.10 | / | / | 0.010 | / | 1.45 |
焦 炭 | 0.53 | 5.24 | 0.83 | 0.07 | 3.88 | 0.37 | 0.018 | 0.650 | 0.03 | 0.60 |
表2 计算结果及装料顺序
| 体积 | 负荷 | R2 | R3 | R4 | 干基焦比(t/t) | 理论出铁量 | 装料矩阵 |
总体积 | 2317.51 | 0.57 | 0.95 | 1.27 | 0.82 | 3.0 | 345.53 | |
炉喉 | 98.03 | 2.0 | 0.96 | 1.35 | 0.96 | 0.90 | 24.5 | C26°424°222°220°213°3O24°622°6→ C28°4C26°224°222°213°3O28°226°424°4→ C30°4C28°2C26°224°222°213°3O28°226°424°4 |
炉身 | 1261.69 | 0.92 | 0.96 | 1.32 | 0.87 | 1.95 | 316.25 | |
炉腰 | 209.23 | - | 0.99 | 1.26 | 0.73 | - | 2.79 | C20°613°6O20°6→ C22°420°413°4O20°6 |
炉腹 | 351.45 | - | 0.85 | 1.04 | 0.63 | - | 1.99 | C13°14O3°6 |
炉缸 | 397.11 | | | | | | | |
2#高炉于4月20日2:30装料结束,实际装入的炉料与计划装入炉料基本一致,装料过程中使用机械探尺测得的料面与计算料面深度也基本一致,在误差范围内。
2.2送风操作
点火时的送风比选择0.50,则点火理论风量约1140m3/min;炉料顺利下降后,逐步加风,送风初期严格按风压操作,以保证下料顺畅为原则,送风后6~9小时是软熔带形成时期,采取守风量、慢加风甚至减风的方法进行过渡,加风原则:风口均匀活跃,炉况稳定顺行,以每次不超过100m³/min,每班不超过3次。
(1)风口长度:L=620mm。
(2)风口面积:风口总面积S=0.2661m2(Φ110mm×28)。
(3)风口配置为¢110mm*28个,全开风口进风面积为0.266 m2。为确保送风顺利,减少送风后可能出现的难行,堵4#、8#、12#、17#、21#、25#风口送风,实际送风面积0.209m2。
2#高炉于4月20 日7: 58送风开炉,送风7min后风枕木着火,风口开始明亮,送风27min后送风口前枕木全部着火。送风约62min后开始放第一批正常料,装料过程中炉料开始逐步下降,根据煤气成分分析及参考相关试验数据结果,于21日0:42引煤气。
2.3开炉初期的渣铁排放
西铁口埋导风管,东铁口安装一键出铁。埋氧枪后,送风时打开氮气及氧气阀门,φ80mm球阀安装自动化设备,根据炉内加风、冶炼以及顺行情况,专人调整流量,出铁时关闭送气阀门,遥控打开球阀,实现安全、快速出铁。经过测算配备5个铁水罐,2台机车采用直接过撇渣器放红渣方式出铁,出铁前专人检查,21日10:56打开第一铁口,11:25下渣,渣铁流动性性良好,首次出铁时间55min、出铁量190.19t(开炉料理论铁量345.5t)高炉焦炭负荷调节基本把握得当,开炉铁水以及炉渣成分均到达到预期。
前四炉铁水【Si】均在2.3%以上,炉温充沛,铁水【S】也在合理范围内,炉渣碱度1.02~1.07倍之间。为改善渣铁流动性,开炉前加入锰矿,因此出铁过程中渣铁流动性良好。
3、开炉成果达产达效
表3 开炉达产指标
日期 | 实际产量(t) | 【Si】(%) | 【S】(%) | 【Ti】(%) | 燃料比(kg/t) | 综合品位(%) |
4月21日 | 517.15 | 2.87 | 0.024 | 0.156 | 2242.91 | 57.38 |
4月22日 | 2982.01 | 0.71 | 0.017 | 0.116 | 574.87 | 57.53 |
4月23日 | 4820.91 | 0.63 | 0.015 | 0.101 | 564.86 | 57.52 |
4月24日 | 5027.57 | 0.32 | 0.030 | 0.037 | 541.63 | 57.72 |
4月25日 | 5603.19 | 0.25 | 0.035 | 0.042 | 512.96 | 57.19 |
4月26日 | 4160.11 | 0.58 | 0.012 | 0.138 | 515.58 | 57.05 |
4月27日 | 6176.04 | 0.27 | 0.023 | 0.079 | 537.62 | 57.14 |
4月28日 | 6537.55 | 0.24 | 0.042 | 0.048 | 519.91 | 57.16 |
4月29日 | 6769.99 | 0.22 | 0.033 | 0.060 | 517.79 | 57.05 |
开炉过程中主要技术经济指标见表6所示。随着开炉的进行以及各工艺参数的调整优化,高炉逐步稳定顺行。但影响高炉稳定运行的重要因素:外围设备,原料的稳定。
4、结语
1)此次开炉炉外高炉本体打压检漏、各设备的试车运行,炉内的送风、装料以及热制度的选择,设定合理,适合2#高炉的实际生产运行情况,为2#高炉顺利开炉、快速达产达效提供了殷实的基础。
2)炉顶热成像调整了摄像头位置,更加便于观察气流分布和布料情况,及时调整布料矩阵,达到气流分布合理。
3)开炉过程中渣铁温度充沛、渣铁化学成分合适以及流动性良好,随着渣铁的排放、风量水平的提升,矿批与负荷的调整速度快,但装制始终采用中心加焦的方式疏导中心气流,保证了煤气流的合理分布。
5、参考文献
[1]蒋友源.湘钢阳春2号高炉大修停炉操作实践[J].金属材料与冶金工程,2013,41(01):22-25.
[2]高海潮,黄发元,等编著.马钢炼铁技术与管理[M].冶金工业出版社,2018,1
[3]陈海龙.三钢5号高炉大修开炉快速达产实践[J].福建冶金,2020,49(04):23-27.
[4]王建良,刘昕,吴敏民,葛永业,潘北生.苏钢5号高炉大修开炉实践[J].炼铁,1998(03):46-48.