(中铁一局集团第五工程有限公司,陕西 宝鸡 721000)
摘要:当前,我国道路交通正值快速发展阶段,尤其是在滇西南地区,高速公路建设规模大,隧道工程占比高。在隧道施工过程中,受地质、水文、原材料、喷射工艺、现场管理等因素影响,一直以来隧道喷射混凝土超耗严重,造成了大量材料的浪费和国有资金的流失。本文依托勐绿高速公路工程项目,通过对喷射混凝土中添加外掺料ST粉进行研究总结,并在实践中推广运用,有效的降低的喷射混凝土施工的回弹损失。
关键词:ST粉;隧道喷射混凝土;研究运用;降低回弹损失
1、工程概况及工程特点
1.1 工程概况
勐绿高速公路起于云南省西双版纳傣族自治州勐腊县勐仑镇藤蔑山,接小勐养至磨憨高速公路,经普洱市江城县,止于红河州绿春县城,接绿春至元阳高速公路,是云南省高速公路网的重要组成部分。主路线全长214.15公里,主线按双向四车道高速公路标准建设,设计行车速度80公里/小时,路基宽度25.5米。由我单位承建的土建8标段,管段位于普洱市江城县嘉禾乡境内,线路起讫里程K131+630-K141+430,长度9.8公里,共有隧道6座,单线长度14130延米,隧道占比72%,其中管段明子山1号隧道长度5445米,属图属特长隧道,为全线“四桥三隧”七个关键控制性工程之一,也是本项目重点控制性工程。隧道围岩等级全部为Ⅳ级和Ⅴ级,地质主要以粉质黏土、泥岩、泥质粉砂岩、石英砂岩和砂岩为主,围岩松散破碎,富水性强,泥岩遇水易软化。隧址区域地表沟壑密布,地表和地下水丰富,区域年平均降雨量2283毫米,年均降雨天数178天。
1.2 工程特点
本项目地处云南省滇西南地区,沿线地地形地质复杂,线路基本沿山间沟谷展线,整个管段均处在下坡地段,最大坡度2.9%,结构物大都位于陡坡地段,施工组织难度大,风险高,且管段特长隧道采用进出口对向掘进,无斜井、横洞和竖井等辅助施工,单口掘进达2700余米,工期形势严峻。区域经济欠发达,大型基建工程少,沿线揭示的地质多以泥岩和砂岩为主,可用于加工碎石的石材分布较少,且石质质地较差,加上加工设备陈旧工艺落后,总体砂石料质量偏差较大。另外工地沿线临近仅有一条省道,路况较差,现场施工便道沿山坡展线布置,坡度弯急,加上区域雨季长,雨量大,雨季道路湿滑,且边坡易垮塌,材料运输困难。
2、ST粉简介
ST粉全称超细改性硅微粉,是一种以硅灰为主要原材料的,高强高性能混凝土用矿物掺合料,生产厂家利用攀枝花地区独特矿物资源TiO2,引进国先进生产工艺,制得纳米级改性硅微粉(ST粉),其主要成分包括二氧化硅(SiO2)、氧化钙(Ca0)、TiO2(二氧化钛)和三氧化二铝(Al2O3)。较普通的硅灰产品,该产品可实现粉罐车运输,并直接储存在拌合站粉罐仓内,自动称量添加使用。
3、混凝土配比验证
本项目隧道设计喷射混凝土等级为C25,研究前期根据项目采购供应点砂石料情况,通过不断调整优化喷射混凝土配比,进行试配验证,采集各项性能指标和现场试喷效果,分析总结后最终确定ST粉掺量为总胶材的6%。在该配比下,水泥用量较低,混凝土强度、和易性、耐久性、经济性等指标进均满足规范和设计要求,且经济性较好。后期运过程中可视地材情况进行调整,以达到最优效果。
4、施工工艺及注意事项
喷射混凝土在拌制过程中,通过电子计量称重后将ST粉加入到拌合机进行拌合,然后混凝土罐车运输至现场隧道施工工点,采用湿喷工艺进行喷射作业,施工时应注意以下事项:
4.1 喷射混凝土拌制后应及时运输至施工工点使用,避免因长时间放置导致混凝土坍落度损失、初凝等,影响使用性能。
4.2 采用湿喷机械作业臂进行喷射作业,应加强湿喷作业人员的交底培训,提高湿喷机操作人员的技能水平。每班作业前操作人员应对设备进行检查,同时做好日常的维修保养,保证设备运行正常,能够连续、均匀的供料。
4.3 初喷前应清理开挖轮廓面上的松散土石,以提高喷射混凝土和围岩的密贴性。钢筋网加工时节点位置应焊接牢固,现场安装时应随岩面起伏铺设,并与锚杆、钢架等进行有效的固定,网片搭接位置焊接牢固,采用双层钢筋网片,第二层钢片应在第一层网片全部喷射覆盖后进行挂设,以避免喷射作业时钢筋网晃动,增加回弹量。
4.4复喷时,有钢架地段应先将喷嘴斜向对准钢架背后位置,左右对称将钢架背后填充密实,以增强初支结构的整体性,减少受力不均引起的掉块。
4.5 钢架间喷射时,喷嘴应尽量和受喷面保持垂直,距离控制在0.8~1.5m范围之内,以保证速凝剂和喷射料均匀接触,充分发挥速凝剂作用。喷射时风压一般控制在0.2~0.7MPa之间,实际施工前,应根据混凝土坍落度、喷射距离、角度、部位进行试验确定,并根据现场情况进行动态调整,以达到最佳喷射效果。实践证明,喷射过程中,在混凝土供应正常,性能良好的情况下,喷嘴和受喷面保持垂直时,回弹最小。另外控制好风压和出料速度,可有效减少回弹提高喷射混凝土密实度。
4.6 喷射混凝土应自下往上分段、分层进行施工,分层厚度控制在10-15cm,且后一层喷射混凝土应在前一层喷射混凝土终凝后进行。喷射时应尽量减少喷嘴正对钢拱架翼缘板,以减少回弹料,同时在喷射作业过程中及时清理钢架及接头处多余的混凝土,以保证最终喷射混凝土的外观平整。
5 研究运用总结
5.1 通过在喷射混凝土配比中掺入ST粉,ST粉中的活性成分和水泥发生反应 ,产生凝胶和新的活性物质,增强了拌合物和易性和粘聚性,增加喷射混凝土与围岩之间的粘接力密实性,减少喷射混凝土回弹量,回弹率可有效的控制在10%以内。
5.2 掺入ST粉后,可实现每方喷射混凝土节约水泥用量50-100kg,同时早期强度比普通喷射混凝土增长20-30%。另外水泥用量减少,可有效降低水化热引起的干缩裂缝,提高混凝土密实性。现场通过钻取芯取样,芯样完整,内部密实,孔洞气泡等缺陷较少,实测喷射混凝土强度均在30-35MP之间,有利的保证了喷射混凝土实体质量。
喷射砼实体芯样 现场喷射效果
5.3 早期强度的提高,提升了隧道施工安全系数、节约了循环时间,以本工程Ⅳ级围岩为例,采用台阶法施工,上台阶每循环进尺2榀钢架间距,在喷射混凝土供应正常的情况下,每循环喷射混凝土可节约30-50分钟,有效的缓解了长大隧道工期压力。
5.4 现场作业采用湿喷工艺,喷射回弹量小,施工过程中洞内粉尘浓度低,有效的改善了施工作业环境,为职业病防治创造了有利条件,并可减少通风机的运行时间和运行功率,实现节约用电。
5.5 对于本就地材稀缺的地区,加上雨季影响,道路运输情况差,现场临建仓储能力有限,回弹率的降低,不仅可以节约材料,保障现场持续正常施工,同时也在一定程度上减少了砂石料开采对植被和水体的破坏,实现保护环境,节能减排,绿色发展。
5.6 以本项目为例,隧道预计使用喷射混凝土用量约16万立方,使用超细改性硅微粉(ST粉)的喷射混凝土可节约成本每方64元,总节约成本千余万元,经济效益显著。
5.7 引起喷射混凝土超耗的因素很多,尤其是在隧道施工过程中应高度重视隧道超挖问题,超挖势必引起超耗,通过历年来隧道施工数据分析,超挖是引起超耗的主导因素,且超挖后超挖部分需要用喷射混凝土回填,不仅增加了材料用量和施工安全风险,同时分层多次喷射增加了工序循环时间,因此隧道超挖应重点进行控制。一是施工过程中应根据围岩情况选择合适的开挖方法、工装及开挖进尺。土质围岩和全~强风化围岩应选用机械开挖,人工辅助修整开挖面。岩质围岩应做好钻爆设计,实施过程中应重点控制周边眼间距、角度、装药结构和装药量,并根据爆破效果及时总结分析,动态调整爆破参数;二是加强围岩监控量测,及时调整开挖预留沉降量,同时应加快仰拱施工进度,使钢架尽早闭合成环,减少沉降变形,进一步优化预留沉降量;三是做好超前地质预报,及时掌握掌子面前方围岩和地下水情况,提前做好超前预支护,富水地段要做好引排水,必要时进行注浆堵水或帷幕注浆处理;四是要持续加强作业人员的学习培训,彻底破除作业人员“宁超勿欠”的惯性思维,树立“少超少欠、以欠控超”的施工及管理理念。
六、运用前景展望
当前我们国家正值十四五规划发展时期,未来有更多的交通基础项目开工建设,运用前景广泛。本文通过ST粉在隧道喷射混凝土中的研究运用,可在未来隧道施工中大幅降低喷射混凝土回弹率,同时提高混凝土早期强度和抗渗性能,改善施工作业环境,降低隧道安全质量风险,切实降低了隧道施工成本,提升了项目创效水平,推动项目高质量发展。后期类似工程可结合隧道特点、围岩特性等情况借鉴和参考。
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