浅析积灰对垃圾焚烧余热锅炉受热面爆管的影响

(整期优先)网络出版时间:2022-03-16
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浅析积灰对垃圾焚烧余热锅炉受热面爆管的影响

李三军

广州环投云山环保能源有限公司 510410

摘要:本文根据某垃圾焚烧厂余热锅炉运行状况,运行参数,爆管取样分析,热负荷高区域水冷壁、过热器取样分析。同时,结合设备的实际情况,深入现场,通过机组锅炉检修、抢修,对锅炉受热面管爆管检查分析,得出锅炉安全运行的影响因素,并提出了相应的解决方法和防范措施,对垃圾焚烧余热锅炉的安全经济运行具有重要参照意义。

关键词:爆管,垢层,积灰

一、前言

垃圾焚烧产生的灰粘附在受热面管表面,随着温度升高,积灰加剧腐蚀。本文将根据某焚烧厂锅炉运行状况,运行参数,爆管取样分析,热负荷高区域水冷壁、过热器、省煤器取样分析,得出锅炉积灰高温腐蚀对锅炉安全运行的影响,并提出了相应的解决方法和防范措施。


二、主要设备及主要参数

1、主要设备:

本型锅炉是单锅筒横置式自然循环水管锅炉,采用日本三菱垃圾焚烧处理技术,炉排为日本三菱马丁回转式炉排,锅炉采用一体化余热锅炉,。

2、锅炉主要参数:

序号

项目

单位

参数

1

额定蒸发量

t/h

47

2

额定设计蒸汽压力

MPa

6.5

3

额定设计蒸汽温度

450

4

设计垃圾处理量(单炉)

t/d

450

5

汽包工作压力

MPa

6.8

6

汽包工作温度

284

7

给水温度

125

8

垃圾额定LHV

KJ/kg

7500


三、锅炉受热面主要泄漏情况

1、一通道水冷壁

一通道四侧自2018年后,发生过多起局部浇注料脱落,水冷壁管减薄,导致水冷壁爆管泄漏的情况。

经停炉测厚检查,一通道浇注料未脱落区域水冷壁壁厚仍有4.7mm左右(规格为φ60×5mm),未存在壁厚减薄量超标的情况,但一通道浇注料脱落爆管区域,壁厚均已减薄超标,多次爆口处旁测得壁厚约为1.3mm。爆管泄漏原因分析:管子外表面浇注料脱落后,导致管子直接与烟气、灰粉接触,管子表面腐蚀与灰粉冲刷,形成减薄,当减薄到一定程度后,导致爆管泄漏。管子减薄的主要原因为:CL腐蚀、S腐蚀、灰粉冲刷。

一通道爆管泄漏 一通道爆管泄漏

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爆口处

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浇注料已脱落

浇注料已脱落

爆口处

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2、过热器管

#1、#2炉发生过多起前部二级过热器、三级过热器泄漏,尤其是三级过热器泄漏(含锅炉试压查漏以及过热器爆管临停泄漏)。经对管子进行宏观检查,发现爆管处及周围积灰都较为严重,爆口处局部减薄,大部分管段壁厚均未减薄。

管样及爆口的宏观检查结果如下:

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  1. 爆口位于侧面,呈纵向开口,爆口张开向外,纵向长15.0mm,宽5.0mm。

  2. 爆口部位未存在明显鼓包,稍远离爆口外壁未见鼓包,但管子有明显结焦积灰,管子表面积灰较为严重,爆口管子周围区域管子表面积灰也较为严重,爆口处存在腐蚀坑。

  3. 爆口对应的内壁局部未存在明显的结垢层,爆口管子壁厚测得为1.2 mm,减薄较为严重,减薄量远低于标准允许的最低值(2.8mm),稍远离爆口管子周围壁厚未见减薄,厚度为3.8mm。

四、锅炉受热面管取样分析

1、机械性能试验

对爆管进行取样,加工后进行机械性能检测,根据GB/T228.1-2010《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》进行试验,管样的规定下屈服强度、抗拉强度和断后伸长率均符合或接近GB5310-2008《高压锅炉用无缝钢管》对于15CrMoG新管的规定。具体数据如下表:

位置

检测项目

单位

检测结果

判定

向火面

拉伸试验

下屈服强度ReL

MPa

325

合格

抗拉强度

Rm

MPa

473

合格

断后伸长率

%

35.5

合格

背火面

拉伸试验

下屈服强度ReL

MPa

333

合格

抗拉强度

Rm

MPa

488

合格

断后伸长率

%

29.0

合格

2、金相分析

在管样爆口部位处、爆口附近、爆口远处各制取1个金相环,在Axiovert200MAT光学显微镜下进行金相分析,放大位数为500倍,按照DL/T 787-2001 《火力发电厂用15CrMo钢珠光体球化评级标准》进行金相球化评级,管样爆口部位处、爆口附近、爆口远处三个试样的金相组织均为F+P+B,即铁素体+珠光体+贝氏体,球化级别为1.5级,蠕变损伤级别为1级,评定结果为合格,具体金相分析图谱如下:

位置:过热器管爆口处

放大倍数:500×

金相组织:F+P+B

评定结果:正常

球化级别1.5级

蠕变损伤级别1级

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位置:过热器管爆口附近

放大倍数:500×

金相组织:F+P+B

评定结果:正常

球化级别1.5级

蠕变损伤级别1级

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位置:过热器管爆口远处

放大倍数:500×

金相组织:F+P+B

评定结果:正常

球化级别1.5级

蠕变损伤级别1级

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3、垢样分析

对爆口部位附近制取垢量测量试样,按照DL/T 794-2012 《火力发电厂锅炉化学清洗导则》对管样内壁垢量进行测定,管内壁仅有少量垢化物,垢样成分主要为碳酸盐水垢,管内壁未发现有其它的腐蚀物质,垢样值尚远未达到DL/T 794规定的需要化学清洗上限值,管外壁有氯、硫等腐蚀元素。

4、爆管原因分析

根据以上试验分析结果,可得出以下结论:该处爆管类型为高温腐蚀,腐蚀类别为管子表面结灰后,形成管表面堆积灰,久而久之随着灰尘不断加厚,温度就会慢慢升高,温度升高,引起长期高温腐蚀,管壁就会不断的加速被氧化、被腐蚀,加快管子减薄,形成局部腐蚀坑,管子减薄到一定程度后,引起爆管。

五、垃圾电厂锅炉受热面高温腐蚀机理

1、垃圾焚烧炉的主要腐蚀性成分或因素

1.1、CL的腐蚀

垃圾中的合成树脂类如聚氯乙烯(PVC)、人造橡胶、人造革、泡沫塑料等含有较多的有机氯化物,而厨房垃圾则含有氯化钠、氯化钾和氯化镁等无机氯化物,造成了烟气中的各种有机氯和无机氯浓度提高。CL在高温下,往往以气态HCL、CL2和金属氯化物KCL、NaCL、ZnCL2、PbCL2等沉积物出现在焚烧环境中,导致了几种腐蚀形式出现:气相腐蚀、氧化还原反应腐蚀、电化学腐蚀。

1.2、S的腐蚀

硫的腐蚀主要是碱金属的热腐蚀,即Na3Fe(SO4)3及K3Fe(SO4)3的腐蚀。

1.3、高温腐蚀

高温的产生,一是锅炉实际运行温度越来越高,二是锅炉受热面的清灰不及时或清灰效果不佳,使得受热面的传热受阻,导致受热面的表面温度过高。高温腐蚀,与前述CL腐蚀、S腐蚀是相伴存在的。高温环境引发了CL2和HCL的产生,加速了腐蚀量和腐蚀速度。

1.4、腐蚀环境下的磨损

垃圾燃烧时产生的大量灰粉冲刷受热面管,使受热面管外表面受到不同程度的磨损。

2、垃圾焚烧炉的受热面高温腐蚀机理

2.1、HCl-Cl2-SO2腐蚀气氛

垃圾中的氯化物燃烧后生成HCl、Cl2、SO2直接对受热面管壁及其表面氧化膜发生以下反应,导致管壁产生强烈的腐蚀。

2.2、碱金属硫酸盐和氯盐的低熔点混合腐蚀

碱金属硫酸盐和氯盐的低熔点混合腐蚀:低熔点的氯化物或其混合物形成熔池,加速管壁金属腐蚀。

纯物的熔点及两相混合物的共熔温度

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2.3、积灰加速高温腐蚀

当管壁的温度达到300℃-500℃的时候碱金属、碱土金属和其它重金属的氯化物和硫酸盐会融化,同时和氧化膜以及含硫气氛反应产生碱焦硫酸盐熔盐池,这种物质具有吸收灰粒的特点,从而形成灰层。久而久之随着灰尘不断加厚,温度就会慢慢升高,温度升高,管壁就会不断的加速被氧化、被腐蚀。事例解释;一级蒸发屏管布置在过热器前端,蒸发屏管积灰(图2)比过热器管积灰(图3)更严重,但过热器爆管比蒸发屏管爆管(近1年来仅爆管泄漏1次)次数更多,原因为蒸发管屏壁温(284℃)较过热器壁温(450℃)要低得多,积灰高温腐蚀的速率要低。根据研究,高温腐蚀速度与温度呈现图1的关系:

图1:管壁温度和腐蚀速度的关系

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图2:锅炉蒸发屏管积灰情况 图3: 锅炉过热器管积灰情况

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六、锅炉稳定运行的支持措施

1、一通道水冷壁

进行一通道浇注料整治,即对浇注料整体拆开后,对管段进行全面检查测厚,对减薄的管段进行更换,更换后对浇注料进行整体重新恢复。预计项目实施后,只要不存在一通道水冷壁浇注料脱落的情况,一通道水冷壁管可长期安全稳定运行。

2、过热器管

对三级过热器、前端二级过热器进行整组更换。同时,每次机组检修对二通道、三通道水冷壁管、蒸发屏管进行清灰,以降低过热器管入口烟温,降低过热器管表面大面积积灰的形成,降低管子的高温腐蚀速率,以提高管子的整体寿命。

目前过热器清灰方式为机组停机后,用木棍或竹子进行手工清灰,效率低,且无法清干净管子表面较硬的灰物。通过采用高压水枪吹射在管子外壁,从而将管子的积灰清理干净,清灰效果明显。清灰前后的效果图:

清灰前 清灰后

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七、结语

综上所述,目前锅炉受热面管主要爆管泄漏源为一通道水冷壁和过热器爆管,同时也是困扰锅炉安全稳定运行的最大因素。过热器管爆管主要影响因素为积灰高温腐蚀,核心问题为管子表面积灰,随着灰尘不断加厚,管壁温度就会慢慢升高,温度升高,管壁就会不断的加速被氧化、被腐蚀。每半年进行一次高压水枪清灰,则可延缓积灰高温腐蚀,减少局部腐蚀坑的形成,提高管子的使用寿命,降低过热器管的换管频率以及泄漏次数;同时,对二通道、三通道水冷壁管、蒸发屏管进行彻底清灰,以降低过热器管入口烟温,降低过热器管表面大面积积灰的形成,降低管子的高温腐蚀速率,以提高管子的整体寿命,并可提高锅炉的经济指标。


参考文献

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