广东南粤勘察设计有限公司 广东省 广州市 5 11453
【摘要】伴随经济的增长,建筑行业也获得了长足的发展。在这样的背景下,灌注桩特别是大直径灌注桩以其明显的优势获得了十分广泛的应用。但是,大直径灌注桩施工难度大,工艺技术复杂多变,所以在施工环节需要监测质量。为了严格监控桩基础质量,灵活地调整施工工艺,就应及时监测基桩参数,尤其是孔底沉渣的具体厚度,以控制成孔质量。基于此,本文从大直径灌注桩出发,分析了检测孔底部位沉渣厚度有关方法的应用情况。
【关键词】孔底沉渣;大直径灌注桩;厚度检测
近些年来,伴随城市化水平的稳步提升,国内兴建了越来越多的超高层建筑。其中的基础一般采用的都是超长大直径灌注桩,但是,基坑深度却大多在20m以上,以至于检测工作通常在基坑底部实施。所以如果遇到质量事故,就需要大量消耗物力、人力、时间等,来处理,且操作难度也很大。考虑到孔底沉渣的不当厚度,会影响桩基性能,所以通过合理的检测方法,来检测孔底沉渣的有关厚度,来判断基桩质量便显得很有必要。
一、大直径灌注桩的概述
大直径灌注桩指的就是通过钻孔的方法来成孔,并向下安放钢筋笼,再统一灌注混凝土,而制作而成的大直径桩。一般的灌注桩直径为在800-1500mm,而大直径灌注桩则高达2500mm,最深可以约钻孔50m。这种大直径灌注桩具有很多的优点,如较少影响现场环境、落后变化桩长及其直径、单桩强度高、可深入各式各样的土层等。但是,同时这种灌注桩也具有一定的缺点,如成孔复杂、操作难度高、易引起质量事故、不可立刻承受荷载、冬季难以施工、桩身施工难度大、设备要求高、浇筑量大、钢筋笼刚度及稳定性不好、清渣难度高等。同时,在建筑行业,还对这种桩基的孔底沉渣规定了标准的控制要求,需要通过相应的检测方法,来予以有效控制。
二、工程概况
某高层建筑位于A市,其中的试验桩用的是冲孔灌注桩,一共测试了两根试验桩的沉渣厚度。桩径1000mm,桩长66m左右,桩端以中风化花岗岩为持力层。针对以上两根试验,在一次、二次清孔后分别检测桩孔底部的沉渣厚。在首次清孔后,通过探针法来检测沉渣厚。在完成二次清孔后,通过电阻率法,检测沉渣厚。在成桩且达到混凝土龄期时,通过竖向单桩静载抗压试验,来判断沉渣厚影响单桩抗压力的具体情况。
三、试验分析
1、探针法
在探针法检测沉渣厚度时,所用检测仪为TS-100CZ(A)型,且原理如下:在孔内放置的传感器底,装设了一个机械探针。基于电脑控制,能垂直前进或后退该机械探针,其中基于沉渣层不同于原土层硬度的特性来分析。在钻孔底部存在的沉渣往往很松散,能自由进入机械探针。但机械探针一旦到达底部,因为井下传感器具有有限的自重,以至于机械探针难以进入较硬的原土层,并迫使井下传感器倾斜。通过倾斜角的急剧变化,可以显示出沉渣层过渡原土层的具体位置。在探针前进中,通过地面检测仪器,可以实时记录井下传感器具体的倾斜角,其中前进距离至多235mm。所以,检测中探针突然提升压力、探头倾角时,对应的伸长度就是沉渣厚。
为了准确测得沉渣厚,则在测试中不可以使用方过大的初始倾角。初始倾角一旦过大,就表示测试中的传感器已经倾倒。而在测试中很可能不会倾倒传感器,而迫使最终测得的沉渣厚偏大。这种检测仪具有众多优点:测得曲线方便判断、直观,如果曲线特征显著,则分析得到的沉渣厚误差不大,为±5mm左右。据测试曲线结果可知:两根试验桩孔,均具有显著的判定特征,都存在倾角、压力突增点,可通过探针伸出对应的长度,得出沉渣厚。所以,一次清孔后,两根试验桩孔各具97mm、99mm的沉渣厚。
这种检测仪器具有的缺点有:传感器在井下偏大,浇灌混凝土的一般导管内径250mm左右。井下传感器具有的外径、托盘尺寸170mm、250mm。在二次清孔中,要以导管为通道,来检测沉渣。其中的传感器太大,难以下放或提拉。所以,应改造井下传感器,可设计有助于二清检测所需的辅助装置,如辅助提升的斗笠状帽等。在本项目中进度急,所以在二次清孔时,没有引入改造后的辅助器,所以选用电阻率法来检测孔底沉渣厚。
2、电阻率法
在电阻率法检测沉渣厚时,所用仪器为JL-DST(B) 型号,具体步骤如下:向孔底放置测定仪探头,并观察电阻率值的范围,适当选择放大倍数或测量量程。再上提1~2m测定仪探头,并自由下探头落,以透过沉渣层并进入原土层。匀速缓慢提高探头地,自动记录下来孔底深度各异的泥浆视电阻率,并得出曲线“电阻率-深度”。一直至将提高探头到与孔底约相距2m时停下来。通过曲线判定得出沉渣厚:曲线拐点以下的数字,可得出沉渣,并经由深度坐标来量取厚度。
该方法的优点:探头的长、直径、重量分别是1m、45mm、8.0kg。在工况设计中,有一起考虑一清、二清完成后的测试。探头截面积不大,与探接触式针测定仪相比,更容易沿导管向孔底下放。缺点:金属介质容易引起干扰。如果试桩直径小,也会影响测试效果。在测试中宜提升导管底部到孔底至少1m,以防导管干扰测试结果。据测试曲线可知:两条电阻率-深度曲线,具有的拐点位置下面的深度依次是50mm、40mm。而在拐点上面的电阻率也不是恒定的,且渐渐向恒定靠近。在泥浆泵关上后,从桩底至上,泥浆比重越来越轻。根据沉渣厚的不对标准,可知两根试验桩,二次清孔的沉渣厚50mm、40mm,都没有超出规范要求。相较于一次清孔结果,得到的二次清孔沉渣厚明显小些。主要就是完成成孔至一清后,间隔较长的检测时间(提钻历时),在具体成孔中没有及时清理孔口存在的石渣、土砂、在泥浆或孔中水内飘浮的微细颗粒此时均沉淀到了孔底并形成沉渣。但所做的二清后检测,则在泥浆泵关上后便可展开。
3、抗压静载测试
按规范要求在成桩28d后,通过竖向单桩抗压静载试验,测试了两根试验桩。在试验中荷载最大都是10000kN,据两根试桩的测试曲线结果图可知:两根试验桩最终的静载试验值都有上升至委托试验荷载的最大值。在整个试验过程,都没有发生异常现象,在桩顶部位的总沉降量都在40mm以下。所以,可以确定两根试验桩都具有10000kN的竖向单桩极限抗拔承载力。所以,检测得到的沉渣厚都准确正常,这种水平的沉渣厚,并不会影响到基桩的实际抗压承载力大小。
四、结语
综上所述,在应用大直径灌注桩时,检测孔底沉渣厚度的工作,在控制成孔质量、灌注桩施工质量中,发挥着很关键的作用。除了可以准确地体现成孔情况外,还能提供有效的设计参考依据。但是,还应视具体情况,来选用合适的检测方法,以控制工程质量。
参考文献
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