中原油田分公司文留采油厂 河南濮阳 457001
【摘要】 采取节能降耗技术,有利于提高发供电设备的利用率,优化电力资源配置,达到节能减排的目的,通过节能降耗提高电力供应整体的效率与效益,节约能源,减少设备损耗,节约生产成本,提高单位经济效益.
【关键词】 间开 绿色低碳 节能降耗
自从2017年1月5日国家发展改革委牵头制定的《“十三五”节能减排综合性工作方案》发布以来,国家全面部署了“十三五”期间节能减排,工业和信息化部发布的《工业绿色发展规划(2016-2020)》中明确提出,“十三五”我国工业规模以上工业单位工业增加值能耗要下降18%的目标。特别是习近平总书记关于“绿水青山就是金山银山”的重要论述,对企业节能减排工作提出来更高的要求。
一、现状调查
(一)地面管理现状
文东采油管理一区共管辖计量站20座,单井拉油点1处,油井184口,开井129口,日均耗电量3.42×104kW·h。
注水站8座,注水泵41台,开泵14台,日均耗电量2.64×104kW·h。
供电系统为35KV配电线路五条(金堤311、313、316、317、318),配电变压器30台,日平均负荷2900KVA.日均耗电量6.5×104kW·h。
1.方案实施前抽油井实施间开现状
项目实施前抽油井间开12井次,间开制度定为22:00至次日10:00开井,实施前日产液43.8t,日产油8.8t,日耗电量0.3322×104kW·h;实施后日产液41.2t,日产油8.2t,日耗电量0.1633×104kW·h,实施间开后日节约电量0.1689×104kW·h,降幅50.8%。
2. 方案实施前注水泵间注用电现状
按照节能降耗的要求,根据注水站注水泵排量、水井注水量、注水压力等状况,对管辖的八座注水站管理的注水泵开泵时间进行了优化,首先,对不需要全天增压注水的注水泵,将注水泵运行时间由原白天8:00开始运行,优化调整为22:00开始投运。其次,通过加强泵的维护管理以及解决闸门内漏等手段提高泵效,达到缩短开泵时间目的。
通过抽油机井的间开及注水站注水泵的间注,电量2.8033×104kW·h,与2016年同期电量3.3422×104kW·h相比,下降0.5389×104kW·h
(二)存在问题
过去,粗放的“节能降耗”间开制度,仅仅是简单的调整了开井时间,利用“闲时”低电价来降低部分低能井电费,并未实现最大程度的降本,已经不适合目前低油价时期大力降本增效的趋势,因此,必须转变观念、创新思维,从细节入手,提出更合理,更有力的降本措施。
二、开展节能降耗的主要做法
绿色低碳、节能减排已成为全社会的共识,也是油田发展的必由之路。节能降耗,不仅是国家和社会对企业的要求,也是企业走内涵发展道路,2020年以来文东采油管理一区积极贯彻集团公司、油田、厂“绿色、低碳、环保”会议精神,集“三位于一体”节能降耗,创建节能型油区。
(一)抽油机间开方案的优化
利用PCS在线监测系统,在对抽油机井实施间开进行液量核实、电量核查、效益核算的情况下,以达到“保障安全运行、开发影响小、降低综合电价,实现效益最大化”的原则,编制方案。从工况评价入手,分析杆、管、泵组合,通过优化管杆组合、优化工作制度,实现低能耗设计。
利用“三线四区”经济评价系统对全区采油井进行分析,对由于电费高而导致低效油井作为首选避峰间开油井。对抽油机井泵效低、功图显示供液不足的油井进行优选,每口油井通过PCS功图计量,将产油量影响小,统计节约电费大于油量损失的油井确定为间开井。对油井结盐、出砂严重,实施间开会造成盐卡、砂卡油井,不实施间开。对进入冬季,油井由于间开出现回压上升需要扫线保障正常生产时,对距离较近油井进行串连,保障油井冬季生产,若无保障措施,暂停实施间开方案。间开时段的确定,依据分时电价,优先利用0:00-8:00时段,对需要延长时段,再选择在22:00-0:00、8:00-16:00时段。
(二)注水井间注方案的优化
在编制间注方案时要充分考虑到井筒易出砂的增注井、无备用泵或补水能力不足的增注站点所辖的增注井、注水压力大于30MPa吸水能力差的欠注井原则上不易间注,不适合安排避峰注水,并且注水井间注必须保证不损伤套管。
在注够水、平稳注水、不影响井况的前提下,实施间注可实现注水泵用电效益最大化。立足现有注采井网,通过实施水井动关、变强度、间注、换向, 实现对无效注水、低效产出的控制,增加高效、有效油井产液量。
(三)采油工艺井筒降耗的原则
从油井生产现状来看,整体表现为注采完善区腐蚀、结垢、出砂,而注采不完善区气大、结盐、结蜡。针对目前现状,以能耗最低设计为主导思想,实施井筒工艺降耗,主要从两个方面开展工作,首先,优化管杆组合方面。注采完善区,通过泵升级、大泵慢冲次降低能耗;注采不完善区,通过玻璃钢抽油杆深抽、
HY级抽油杆深抽、深抽减载装置等实现深抽降载。其次,优化工作制度方面。通过抽油机井工况分析,对液量与冲次不匹配油井进行合理冲次优化,重点是高冲次井进行下调冲次。
三、开展节能降耗的效果及应用
综合以上分析,按照方案的部署要求,开始执行,以保障安全运行、降低综合能耗,实现效益最大化的原则,利用PCS信息化计量系统、“三线四区”经济评价系统对全区采油井进行分析优选,在注够水、平稳注水、不影响井况的前提下,优选注水泵实施间注,实现注水泵用电避峰效益最大化。
(1)抽油机间开实施情况
方案优化实施25口抽油井间开。计算日节约电量3267 kW·h,按照电价0.58元/ kW·h,计算日节约电费为0.1895万元;共计影响日产液量8.0t,日产油下降0.2t,日收入减少0.044万元。年创效:(0.1895-0.044)*365=53.11万元。
(2)注水泵 间开实施情况
通过下表可以看出文东采油管理一区48#、50#水站实施泵优化组合和降低无效注水后月均电量由19.8375×104Kw•h下降至17.4948×104Kw•h,月均下降2.3427×104Kw•h。
表1 48#、50#水站电量下降明细表
站号 | 项目 | 项目实施前月平均电量 | 项目实施后月平均电量 | 差值 |
48# | 电量/Kw•h | 97605 | 81120 | -16485 |
50# | 100770 | 93828 | -6942 | |
小计 | 198375 | 174948 | -23427 |
(3)井筒工艺降耗实施情况
对于注采完善区油井,通过工况分析,优化管泵组合,从工况评价入手,利用能效最低机采系统设计进行评价,优选泵升级6口,年增油174t,创效45.07万元;年节电4.5273×104Kw.h,节约电费3.56万元,合计年创效48.63万元。
贯彻“大泵径、慢冲次”理念,根据油井动态变化,不断优化工作参数,共计下调参数12井次,平均冲次由3.6次递减至3.25次,平均泵效由48.9%上升到51.6%。
四、存在问题及后续研究的事项
采取节能降耗措施,能够有效降低油气生产单位的用电成本。但油田开发是个系统工程,不仅仅是用电成本这一项。采油井的间开或多或少都必然影响到油气产量。间开前后的精准对比计量是评价间开效果的唯一手段,这个目前还不具备条件。采油井、注水泵的频繁停开,必然对电机寿命产生影响,尤其是注水井的频繁开关,对井况防治带来新的难题。所以,建议上级组织科研单位对节能降耗进行全系统评价,以便采取科学的对策,实施油田开发效益最大化。