秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司
摘要:压缩空气衰减时,通常会长期处理低硫酸。设备运行过程中,系统的管道和设备腐蚀严重,出现了空冷设备损坏、顶部夹具腐蚀段、塔顶腐蚀段、流量热腐蚀等问题。为解决支架低温腐蚀问题,分析了腐蚀原因,采取了相应的防护措施,并提出了设备长期稳定运行的改进建议。
关键词:常减压蒸馏装置;腐蚀检查;工艺防腐蚀;防腐蚀策略
引言
随着炼油企业加工原料重质化、劣质化趋势加剧以及设备服役时间日益延长,炼油装置长周期安全运行会面临较大挑战。因此,为提升设备管理水平,实现炼油装置“五年一修”长周期安全运行,针对常减压蒸馏装置运行期间加工原油和腐蚀监检测情况,结合大修期间腐蚀检查发现的问题,综合分析设备腐蚀现状和工艺防腐蚀控制效果,分别从原油质量与电脱盐、工艺防腐蚀与腐蚀监检测、增强预知性维修等方面提出了防腐蚀策略,全力确保炼油装置安全稳定长周期运行。
1装置简介
蒸馏预处理后,原油可通过一系列换热器输送,以较高的蒸馏值和温度作为交换进入一级蒸馏风暴,更新塔底的热反应,将锅炉加热到一定温度,再进入下一个塔,从而减少外部压力以减少分离。如果石油继续蒸馏,胶水、沥青和一些热不稳定的石油成分就会被撕裂。此外,不再蒸馏,而是必须在真空下蒸馏,进一步处理压力。
2常减压蒸馏装置的腐蚀问题
2.1 HCl-H2S-H2O腐蚀
蒸馏冷冻阶段的腐蚀主要由HCl-H2S-H2O引起。HCl主要由原油中水解分辨率为MgCl2和CaCl2等无机盐类物质制成,在ca .120° C时开始,340° C时开始分解并生产水。CaCl2的水溶液从ca开始。摄氏210度,在摄氏340度时溶解水。百分之十。340° C时NaCl只溶解大约2%的水。此外,HCl可能是有机氯化学品衰变的结果。H2S主要由原油中260℃以上二氧化硫的溶解引起。H2O主要来自原油中所含的水和塔顶部腐蚀时注入的水。HCl-H2S-H2O腐蚀一般在气相、流体相强、波动相腐蚀部位最强。
2.2高温部位腐蚀问题
(1)送风段是腐蚀性的。支架的进料段由20#钢组成,气体直接接触塔壁。门墙的最大腐蚀速率为2.5mm/a。(2)减去三重泵出口。由于管道在350 ~ 370℃下运行,耐腐蚀高温的速度最快,耐腐蚀的管道薄弱,加工油的二氧化硫和酸生成长期超过设备的保护值,因此套管具有很强的腐蚀性。(3)出口弯头腐蚀。原油酸值比目标值长,导致高温,导致腐蚀和泄漏。(4)炉内排气管腐蚀。加热水箱北面底部出口线路中的腐蚀油漆和裂缝可能导致材料泄漏。
3常减压蒸馏装置的防腐措施分析
3.1开展原油深度电脱盐技术攻关
从目前两套电脱盐运行情况看,脱后盐质量浓度平均控制在2.5mg/L左右,能够满足控制工艺指标。但如果进一步开展电脱盐工艺优化,在不提高注水量的前提下,采取二级注水反注一级,提高单级比例,同时适当提高电脱盐温度等措施,提高电脱盐脱盐率,而且保证脱后原油盐的质量浓度在1.5mg/L以下,将会大大缓解塔顶挥发系统腐蚀控制压力,同时也降低后续加工原料油中杂质含量。
3.2使用中和缓蚀剂延缓腐蚀
蒸馏装置腐蚀时应注意后蚀刻剂的正确选用。蒸馏设备自投产以来就适合各种原料的加工,因为需要采取各种措施来处理各种原料,所以设备在实际运行中更容易腐蚀,以解决这个问题,为设备供水,减缓侵蚀,将适当的中下游顺序放入水中,通过塔浇萝卜加速度来解决这个问题。所有增加pH值的效果都是通过将注射过程添加到中间和后期时间方法来控制的。通过合理地控制剩馀数量和含水量,您可以组合最小压价数量,并通过计算确定实际需求。一般来说,氯含量可以通过盐池压强控制,也可以调整冲洗水中的氯浓度,从而在氯浓度百分比低于160时降低蒸馏设备的腐蚀压力。当选择一种旨在选择具有清洁效果的自由基的乳酸菌时(例如b .氨基酸),其性质易降解、无害等。在单个阻尼器承受不了腐蚀作用的情况下,结合蒸馏装置的实际使用,可以使用多个气化器,同时必须相应地分配缓释剂的使用。
3.3定点测厚
根据管道腐蚀评价结果和现场试验结果,对实测强度进行了如下细化:(1)在段塔顶部、段上方的顶部5层、侧出口段、喷管段底部壁和塔底部添加更多点。(2)在危险地点使用无线源测量技术(墙),例如b .在冷通道密封上,塔的顶部。(3)除了日常超声波标识外,还定期采用超声波脉冲、电磁超声运动或脉冲控制技术及时检测腐蚀失效。检测频率每年更改为三个月一次,以后会根据零件检测进行调整。
3.4强化原油电脱盐技术的应用
在恒压蒸馏法的腐蚀中,除了使用蚀刻剂外,油气生产在腐蚀措施中的应用也应得到加强。在石油加工方面,例如如果原油含有过多水,油箱太小,原油就不能再充,如果原油中的含水量不能减少,就可能发生发动机事故。因此,有必要改进电解技术的应用。第一,可以通过增加电池组来增加静电放电;第二,可以利用交流保护装置,根据放电技术产生电休克,并进一步调整石油储量循环,从而有效地提高排污率。调整混合阀和搅拌器的位置,结合油、水、乳制品的混合物,加强盐的保重效果。
3.5腐蚀控制措施完善
在2020年装置大检修期间,对常顶油气-原油换热器出口管线进行部分更换,并在管线内壁镀镍铬合金防腐涂层,隔离腐蚀性介质与管线表面接触,同时在管线上减少了1个直管与1个弯头,减少了积液,减轻了管线腐蚀。根据常顶空冷器入口总管三通的腐蚀情况采取相应的措施进行处理,对腐蚀严重的2处三通进行更换,对明显减薄的2处三通进行贴焊。对空冷器入口总管进行保温,使其露点腐蚀位置移至支管注水点后。将各个空冷器入口支管全部更换,同时改变注水方式,将垂直单股注入改为水平雾化喷头注入,以保证注水均匀分布,并与介质充分接触,避免出现偏流及死角。在常压塔顶部增设一套脱氯系统,从源头上降低腐蚀性介质的含量,减缓常顶冷凝冷却系统的腐蚀。
结束语
低温升气动塔的设备和线路腐蚀严重,主要具有HCl-H2S-H2O腐蚀类型。为了从根本上解决低温系统中的腐蚀问题,应通过三级注法保证腐蚀效果,并采取材料更新、表面腐蚀、化学Ni-P润滑、化学涂层、焊接热成像等措施,加强点测量和腐蚀监测。
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