接箍加工中旋转刀架的改造及复合刀具的应用

(整期优先)网络出版时间:2022-05-10
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接箍加工中旋转刀架的改造及复合刀具的应用

郑明强

西南石油工程公司油田工程服务分公司 四川省绵阳市   621000

摘要:在油套管的接箍加工中,数控车床加工占据了相当重要的地位。但由于我厂部分数控车床已服役十多年,其设计和性能已不适宜于当前专业化接箍加工。主要体现为生产效率低,产品不合格率上升。通过对数控车床刀架的改造,并安装使用专用复合刀具,成功的解决了以上难题。

关键词:油套管接箍加工;复合刀具;直排式平移刀架

一、接箍加工的现状分析

我厂目前的数控车床大都为旋转式十二工位刀架,每个刀位只能安装一把刀具,这些刀具也只能安装一个种类的刀片,针对于API接箍的加工中,会存在生产效率低、产品不合格率上升、设备使用率低等现状。

1.生产时间较长

以51/2套管接箍为例,在加工前准备阶段,需在旋转刀架上安装端面车刀、镗孔车刀和内螺纹梳刀三把刀具,增加了刀具安装时间。为了保证整个刀架均衡受力,此三把刀具应均匀分布在旋转刀架的三个方位,保证每两把刀具间夹角为120°适宜。在加工过程中,完成一只接箍的加工需进行多个工序,每进行一步工序,就要更换一把刀具,而在更换刀具时,刀架需先从加工工位退到安全位置后,然后完成拔出—转位—定位—锁紧四个步骤,再进入到加工工位,开始下一个工序的加工。因此,要完成一只接箍产品的加工,至少需要更换四次刀具,增加了单只接箍生产加工时间。

2.产品不合格率上升

在上面阐述刀具使用,刀架旋转的原理中,我们发现旋转刀架在不断旋转换刀过程中,会加快刀架内部轴承、定位装置、锁紧装置等零部件的磨损。另外,切削加工过程中切削液、切屑等杂物较多,在刀架旋转时,一旦发生杂物进入、刀架不正位等现象,便会造成定位不准等故障,轻者设备报警停止工作,重者使加工出来的接箍紧密距、锥度等单项参数超出公差范围,使产品的质量下降,不合格率上升。同时定位不准导致刀具的中心高不正确,加剧刀具刀片的磨耗,以及螺纹在加工过程中出现不同程度的振纹,最终致使加工工件报废。

3.设备使用率低

旋转式刀架采用机械传动加电气控制相结合,结构较复杂,电气线路繁多,定位精密度要求高,一旦出现故障,很难及时排查出原因。且配件不易购买,需向车床厂家定购。因此排查故障、采购配件、解决故障等诸多环节增加,导致车床设备平均无故障工作时间变短,平均有效度减小。

其次,以上述为例,三把刀具安装、调试,且后期任一把刀具出现问题后的更换刀具、重新对刀的工作,都降低了设备的使用效率。

通过上面的现状分析,数控设备潜能得不到充分发挥,不仅生产效率低,产品不合格率上升、而且设备使用率降低。现针对上述问题,对数控车床刀架进行改造,采用直排式平移刀架,并直排式平移刀架上安装专用复合刀具,来提高接箍加工的生产效率和合格率。

二、接箍加工的优化方案

1.刀架优化

对接箍数控车床刀架进行改造,移除旋转刀架及控制刀架旋转的电气装置,把刀座直接固定在可平移的滑板上,形成直上直下的直排式刀架,使加工过程中,不再旋转换刀具。如图1所示。

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内孔车刀

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端面车刀

内螺纹车刀

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图1 直排式刀架 图2:复合刀具

2.刀具优化

由于采用了直排式刀架,刀具的安装工位就只有1个,同样以51/2"套管接箍的加工为例,刀具由原来的3把变为1把复合刀具。在车削过程中,刀具换刀只进行X轴和Z轴的平移。同时,在刀具优化过程中,考虑到了加工工艺、进给、主轴的转向、刀片间的干涉等因素,将三种加工刀片集成到了一把刀具上,形成复合刀具。如图2所示。

3.工艺优化

接箍加工步骤如下:车端面和外倒角---车内孔和内倒角---车内

螺纹---车毛刺。

首先,由图2所示的端面车刀来完成接箍加工过程中的车端面及

车接箍外倒角的工序。根据端面刀在此复合刀具上的布局位置,在保持整个加工过程都是主轴反转的情况下,端面刀只能在X轴的正方向上进行车削加工。

其次,加工接箍内孔和内倒角的工序由图2所示的内孔车刀来完

成。根据内孔刀在此复合刀具上的布局位置,在保持整个加工过程都是主轴反转的情况下,内孔刀只能在X轴的负方向上进行车削加工。

再次,加工接箍内螺纹的工序由图2所示的内螺纹车刀来完成。根据内螺纹车刀在此复合刀具上的布局位置,在保持整个加工过程都是主轴反转的情况下,内螺纹刀只能在X轴的正方向上进行车削加工。

最后,去除内螺纹起始位置的毛刺工序由图2所示的内孔车刀来完成。与加工内孔一样,内孔刀只能在X轴的负方向上进行车削。

三、优化后的实施情况

1.节省加工时间,提高加工效率

1).加工前,只需要安装一把复合刀具,节约了安装时间。

2).加工换刀时,刀架不再进行拔出—转位—定位—锁紧四个步骤,就能进行下一道加工工序,使换刀的等待时间明显缩短。

3).复合刀具因要集成三个刀片,在设计上,刀柄相应较粗,这样可适当增加背吃刀量、进给速度、主轴转速等参数,从而提高了加工效率。

4).加工工艺的优化,复合刀具的一次走位就能完成平端面、倒角、镗孔等多项任务,程序运行时间缩短。

通过实操测试,51/2〞的套管接箍加工前后对比如表1所示,单班生产效率提高了66.7%。


51/2

刀架改造、复合刀具应用前

刀架改造、复合刀具应用后

单班产量(只)

单只时间(min)

单班产量(只)

单只时间(min)

60

8

100

5

表1 单班生产对比

2.产品合格率上升

1).直排式平移刀架结构简单,无电气线路,刀具安装到刀座上后,刀座与数控设备导轨直接固定,其整体性和刚性明显增加,刀架刀具出现故障几率较低,且故障出现也一目了然,维修简单,受损部件更换容易。设备故障率的大幅度降低,使得产品合格率得到相应提高。

2).复合刀具的使用,也使刀杆、刀片的更换频率减少,刀片磨损降低,刀具寿命增加,刀具间的位置相对固定,也对产品合格率有一定的影响。

通过实操测试,51/2〞的套管接箍加工前后对比如表2所示,一个月的产品合格率提高了2.73%。

51/2"接箍一个月工作量

刀架改造、复合刀具应用前

刀架改造、复合刀具应用后

加工量

(单位:只)

不合格数(单位:只)

合格率

加工量

(单位:只)

不合格数(单位:只)

合格率

3658

165

95.46%

5872

106

98.19%

表2 合格率对比

3.经济效益得到提高

通过实际操作后发现,刀架改造及复合刀具的应用,不仅提高了生产效率和产品质量,而且降低了电能、设备维护、刀片消耗等方面的成本,使整台数控设备得到了有效发挥,加工能力得到了大幅度提升,取得了较好的经济效益。

通过以上论述及实践可知,我厂的数控设备刀架改造及复合刀具的应用,不仅提高了设备的生产性能,而且生产效率也随之大幅度提高,生产成本相应下降,经济效益明显。

参考文献:

[1] 郭伟. 石油油套管外螺纹复合刀具的设计与应用.胜利油田井下作业分公司.成都工具研究所.2009.

[2] 郭伟.复合刀具在石油管螺纹加工中的应用.胜利油田井下作业分公司.2008.