赵固二矿岩巷多维立体精确超前治理研究与应用

(整期优先)网络出版时间:2022-06-20
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赵固二矿岩巷多维立体精确超前治理研究与应用

魏东

焦作煤业(集团)新乡能源有限公司赵固二矿 河南 辉县 453600

摘要:煤炭作为国家最重要的一次能源,对我国国民经济发展有着极为重要的意义。然而在开采煤矿时,经常会遇到各种各样的问题,其中煤层地板突水是最为常见的一种问题,也是影响很严重的一类灾害。焦作煤业(集团)有限责任公司赵固二矿严格按照《煤矿防治水细则》“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的防治水原则,高度关注底板水害治理问题。文章具体地分析了底板水害超前治理的内容。

关键词:超期注浆加固 煤层底板水害治理 “两探” 注浆工艺技术



前言:焦作煤业(集团)有限责任公司赵固二矿具有顶底板含水层水压高、采高大、薄基岩、薄底板隔水层的“双高双薄”的地质采矿特征,受顶、底板水害威胁严重的特点。

一 赵固二矿地质特征

1.14040工作面底抽巷是14040工作面下顺槽下部掩护巷道,位于矿井四盘区中部,设计巷道顶板标高-688~-775m,长2445.9m。南邻F18断层保护煤柱,西南侧为未开采的14050工作面,西北接西轨道大巷。

2.14040工作面底抽巷南侧为F18断层,该断层造成14040工作面底抽巷太原组灰岩与上盘新生界地层对接,可视为横向隔水边界;东侧为14030工作面,该已进行底板灰岩注浆加固,可视为隔水边界;北侧距F17-1断层较近,为北部补给边界

3.二1煤层顶板砂岩含水层,富水性弱,对采掘活动中影响较小,实际掘进中主要以顶板淋水的形式进入矿井。据钻孔实际揭露,二1煤层底板含水层自下而上叙述如下:

O2灰岩含水层,厚度大于400m,顶距巷道底板约101.4m,水位标高+34.2m,正常情况不影响煤层开采。

L2灰岩含水层,厚度8.2~18.1m,岩溶裂隙发育,上距巷道底板80.2~98.9m,水位标高-178.2m。

L8灰岩含水层,厚度2.1~13.5m,岩溶裂隙较发育,上距巷道底板12.5~15.8m。水位标高-384.9m。

4.L8灰岩含水层隔水层厚度为12.5~15.8m,安全隔水层厚度为13m。

5.14040工作面底抽巷巷道底板至L8灰岩含水层间的隔水层平均厚度约14.16m,水压3.2~4.0MPa,突水系数0.22~0.29MPa/m,突水系数超过0.1MPa/m,巷道掘进时L8灰岩含水层存在突水危险。

超前注浆加固方案

1.加固深度及超前距的确定

根据《煤矿防治水细则》(附6-3)公式计算:

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式中:

L——超前距及帮距,m;

K——安全系数取3.5;

M——巷道高度取3.8m;

P——实际水头值,4.0MPa(L8);

Kp——煤的抗拉强度取0.34MPa;

根据《河南能源化工集团进一步规范矿井地质超前探工作实施办法》第十三条规定:终孔深度L垂深=5P水压+20m确定。

通过计算可以得出本次加固帮距及超前距为39.9m,取40m,加固深度取巷道底板下垂深40m。

2.超前探注钻孔终孔、复孔后均要求注浆,设计注浆压力为15MPa,注浆压力达到设计终压,浆液流量不大于35L/min,并持续30min以上,可结束注浆。

3.超前探注钻孔为Φ153mm钻头开孔,下设一级套管,一级套管孔径为Φ127mm,套管下至L8灰岩顶板上垂距3m(长度不能超过25m);固管合格后,用Φ113mm钻头钻进,下设二级套管,二级套管孔径为Φ108mm,套管下至L8灰岩顶板下垂距3m(长度不能超过60m);固管合格后,使用直径为不大于Φ94mm钻头施工至终孔。

4.一、二级套管要进行注浆固管和做耐压试验,一级管固管使用双液浆,凝固8h,试压不低于10MPa;二级套管固管使用单液水泥浆,凝固24h,试压不低于15MPa,各级套管试压,稳压时间均不低于30min。孔口周围不漏水、套管不活动为合格。若固管不合格必须使用单液浆重新进行注浆固管,凝固24h后做耐压试验,合格后方可继续施工。两个级别的套管法兰盘要固定在一起使用,防止高压注浆时将套管拉断。

5.以粘土水泥混合浆为主,同时根据钻孔实际揭露水文地质情况可适当增加少量辅料,提高注浆效果。

粘土:是粘土水泥浆的主剂,通常占干料的80%左右,粘土的塑性指数为7~15。

水泥:对凝胶体起结构成形作用,通常地面采用P·O 42.5和井下采用P·C·S32.5水泥,占浆液干料的10~30%,一般20%左右。

辅料:是裂隙充填物质,阻止粘土水泥从注浆孔附近的突水点泄露,一般用锯沫、海带丝或大豆等,使用量根据浆液泄露情况而定,一般泄露量大于注入量的20%时可以用辅料。

6.超前探注钻孔终孔注浆结束后至少透孔一次,以便检验注浆效果,钻孔透孔后水量不大于0.5m3/h,方可进行封孔。钻孔满足封孔条件后,应在24小时内完成封孔。

若透孔后钻孔水量≤0.1m3/h时,可采用下钻杆返浆封孔工艺,将钻杆下到距孔底不超过1m处,向钻杆内压入水灰质量比为1:1.48的纯水泥浆,孔口返浆后,上提钻杆30~40m,继续向钻杆内压入同比例纯水泥浆;如此反复,直至将钻杆全部取出,浆液充满钻孔,盖上注浆闷盖,继续向孔内压浆至设计压力,并保持10min以上,方可停止压浆。

若透孔后钻孔水量>0.1m3/h且≤0.5m3/h时,可采用下设Φ50mm抽采管返浆封孔工艺,管下到距孔底不超过1m处(如遇塌孔等异常情况时视现场情况而定),向钻孔内压入水灰质量比为1:1.48的纯水泥浆,抽采管口返浓浆后,关闭抽采管口,再继续向孔内压浆至设计封孔压力,并保持10min以上,方可停止压浆。

封孔结束24小时后,拆下孔口闷盖,对封孔质量进行检查。孔口充满水泥、无滴漏现象,视为封孔合格;否则须重新透孔、封孔。

7.该工程在西轨道底抽巷3号千米钻场施工,共施工4个钻孔。累计进尺669m,钻孔总涌水量6.8m3/h,总注浆量52.91t,所有钻孔均达到设计要求,封孔合格。

效果评价

1.地层情况:本次施工主要揭露地层为L8灰岩含水层,预计该含水层厚度约6.3m;L8灰岩顶板至二1煤层底板24.26m。根据本次实际探测,该含水层厚度为5.2~7.7m,平均6.76m;L8灰岩顶板至二1煤层底板25.36~26.91m,平均25.42m。

2.构造情况:根据本次地层探测情况分析,实探L8灰岩厚度与预计厚度相差0.46m,说明该区域L8灰岩较为稳定无厚度异常变化;实探L8灰岩顶板至二1煤层底板厚度与预计厚度相差1.16m,该区域层位变化较小,且在钻进中未发现明显的地质构造和破碎带,综合分析该区域层位稳定,无地质构造。

3.物探情况:根据前期在14040工作面下顺槽7m处实施的瞬变电磁超前探测报告,该巷道100m范围内不存在低阻异常区,岩层赋水性整体较弱。

4.水文地质情况:根据本工程施工的4个探注钻孔出水情况分析,总出水量最大为4#钻孔,该钻孔出水6m3/h,总出水量最小为0.1m3/h,分析认为在14040工作面下顺槽已进行超前探注,将底板L8灰岩含水层改造为隔水层或弱含水层。

5.测斜情况:根据设计要求3#和4#钻孔终孔后进行测斜,经测斜分析,3#钻孔上下偏斜0.8m,4#钻孔上下偏斜-3.73m,钻孔施工至目的层位符合要求。

6.瓦斯地质情况:根据施工期间,瓦斯检测仪检测情况,钻探施工过程中无瓦斯异常情况。

结论

采取多维立体超前加固后,使用原有钻场,减少做钻场时间和费用,超前治理保证巷道安全掘进。通过物探、钻探等措施,对巷道底板含水层进行注浆加固,保证14040工作面底抽巷回风眼和14040工作面下顺槽底抽巷按期掘进,目前已安全掘进180m。



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