[1]熔融钢渣有压热闷工艺和复合矿渣粉生产试验研究

(整期优先)网络出版时间:2022-07-18
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[1]熔融钢渣有压热闷工艺和复合矿渣粉生产试验研究

王书民

福建三宝钢铁有限公司再资源厂 福建 漳州 363000

摘要:本文对复合矿渣粉生产试验进行了研究,主要包括钢渣掺加活性试验、使用激发剂、调整钢渣添加比例和选择掺加方式四个方面,研究表明,基于矿渣粉7d活性76%,掺加15%的钢渣,复合粉的性能已经降到国标的临界点,完全没有富裕量,稍不谨慎,产品可能变废品。同时开展了熔融钢渣有压热闷工艺的应用研究,包括生产一级钢渣粉和生产复合矿渣粉两个方面,研究表明,熔融钢渣有压热闷工艺处理后的钢渣,活性得到提高、易磨性和安定性得到改善,安全性和使用性提高,为工业化应用奠定基础。

关键词:复合矿渣粉;有压热闷;熔融钢渣;活性;激发剂;掺加方式

1 复合矿渣粉生产试验研究

在现有或新建立磨矿渣粉生产线上,采取有效的技术措施,可添加15%以内的钢渣,生产完全符合S95级矿渣粉标准的复合矿渣粉。当前,大部分矿渣粉公司为降低成本、提高效益,掺加各种固废,尤其是钢铁厂,掺加钢渣是首选[1~4]

解决泼渣工艺生产的钢渣,生产复合矿渣粉,是个优选方案,特别是新国标GB/T18046-2017于2018年11月1日实施后,为钢渣处理提供了可行方案。7d活性由原来的75%调整为70%,烧失量由3%调整到1%,这些调整,为添加钢渣提供了有利条件,但对添加其他固废起到了制约作用:比如低密度、高烧失量的固废,很难添加,为降低成本随意添加,很可能造成产品检测超标,比如烧失量。为此利用现有生产线,进行钢渣掺加粉磨试验。

1.1 试验情况

按不同比例添加钢渣进行粉磨试验,按照GB/T18046-2017矿渣粉的标准,等量替代做活性检测,检验结果如表1所示。

表1 钢渣掺加活性试验记录

龄期

矿粉

5%

10%

15%

20%

30%

50%

7d1

77

74

72

70

65

58

55

7d2

76

73

71

69

68

59

55

7d3

76

74

71

67

64

59

52

7d平均

76

74

71

69

66

59

54

28d1

97

101

99

99

95

90

84

28d2

97

98

94

93

92

89

80

28d3

98

98

95

94

92

88

81

28d平均

97

99

96

95

94

89

82

通过试验结果可知,在矿渣粉中掺加钢渣,会导致矿渣粉活性降低,掺加比例越大,降低越大。

基于矿渣粉7d活性76%,掺加15%的钢渣,复合粉的性能已经降到国标的临界点,完全没有富裕量,稍不谨慎,产品可能变废品。

有研究认为,适量添加石灰石、石灰、钢渣等碱性辅料,会提高7d活性。而我做过石灰石、轻烧石灰、干法脱硫灰、钢渣的添加试验,结果是没有作用,至少是没有明显效果,当掺加量超过3%,一律呈下降趋势。

1.2 使用激发剂

添加钢渣后的复合矿渣粉,按照不同的比列,活性有所降低,为达到GB/T18046-2017的标准,稳定质量,需要在生产中使用激发剂,提高7d活性,这是国家标准允许使用的。

不同的矿渣粉,对不同的激发剂有不同的适应性。同样的,一个矿渣粉对不同的激发剂也有不同的效果,这需要合作的激发剂厂家针对性的改变配方。

分别从山东、辽宁等激发剂公司,寻找7份激发剂样品,做添加激发试验,用一个矿渣粉作为样本,活性检验结果如表2所示。

2 激发剂对比试验记录

编号

矿粉

801

802

803

804

805

806

807

7d

69

68

70

72

74

74

73

73

28d

97

99

98

98

97

97

95

97

通过试验得知:多数添加剂对7d活性有一定的提高,对28d活性作用不大。其中804、805两款激发剂,对样品的7d活性有较大幅度的提高。

因条件所限,样本数量和试验次数较少,试验结果的可靠性、稳定性有待进一步验证。

1.3 钢渣添加比例的确定

基于矿渣粉活性75%以上的基础之上,通过使用激发剂,按照15%的添加量,在保证产品质量的前提下,基本保证稳定生产,长流程钢企在生产矿渣粉的同时,可以消化部分转炉钢渣。

当矿渣粉的7d活性在70%左右徘徊,停止添加包括钢渣在内的任何辅料。

河北某钢厂,正在建设120万吨/a复合粉生产线,设计钢渣掺加量30%,期望全部消化公司所产钢渣。本人对如此高比例掺加持有疑问,期待投产后的实际生产结果。

所产复合粉能否达到GB/T10846-2017的指标,主要看纯矿渣粉的基础活性,钢渣的不稳定性根本无法控制不再多言,就矿渣粉而言,铁矿粉来源不同、高炉炉况不同、烧结矿碱度不同、造渣工艺工况不同,对矿渣粉7d活性影响很大,通常情况下,矿渣粉的7d活性在75%左右,有时也会在70%左右,国家标准的制定和调整,也是本着矿渣粉的实际情况确定的,在矿渣粉中大量掺加钢渣,理想很好,现实太难。

泼渣工艺的钢渣粉,掺加比例在15%以内较为客观现实。

1.4 掺加方式

掺加方式有两种:磨前掺加和磨后掺加。

磨前掺加:设置一套计量皮带,按比例配料,经上料皮带一起入磨粉磨。优点是计量准确、掺加均匀。缺点是因物料密度不同、Bond功指数相差较大,出磨成品颗粒级配不匀、产生过粉磨、增加磨机负荷,钢渣在磨盘沉积、加速磨盘磨辊磨蚀,造成磨机工况不稳、增加操控困难、加大磨机振动、减少主要设备如磨机减速机、磨辊轴承的使用寿命等诸多不利因素。

磨后掺加:钢渣粉单独用立磨粉磨、储存,在矿渣粉生产的同时,用计量给料设备,如螺旋计量给料机,按比例在入库设备上掺加。优点是生产管理简单、磨机运行平稳,钢渣粉独立储存,可实现产品多用途,掺加比例可调。缺点是掺加均匀性较难控制。

方式选择:磨后掺加是首选,钢渣产量大于年产20万吨,建议建设钢渣立磨生产线,选择单独粉磨、磨后掺加方式。

2 熔融钢渣有压热闷工艺应用研究

熔融钢渣有压热闷工艺有别于以往的固态热闷渣工艺。采用熔融钢渣有压热闷技术,以熔融钢渣在密闭的体系内倾翻、辊压破碎、有压热闷为主要特征,实现了钢渣的资源化处理和热能回收。钢渣处理过程中,f-CaO快速消解,尾渣f-CaO含量低于3%,浸水膨胀率小于2%,满足建材资源化利用的基本要求。

采用熔融钢渣有压热闷工艺,钢渣性能得到改善:①裂解粒化,降低Bond功指数,改善易磨性;②晶相不完全转化,玻璃体含量增加,活性提高;③消解大部分f-CaO和f-MgO,解决了安定性问题[5~8]

熔融钢渣有压热闷工艺处理后的钢渣,活性得到提高、易磨性和安定性得到改善,安全性和使用性提高,为工业化应用奠定基础。热闷渣经破碎、选铁后,通过以下两种方式,可以全部安全的作为建材资源利用:① 生产一级钢渣粉;②生产复合矿渣粉。

2.1 生产一级钢渣粉

全部生产符合《GBT 20491-2006用于水泥和混凝土中的钢渣粉》标准的一级钢渣粉。一级钢渣粉可做如下用途:

①作为混凝土的掺和料,替代部分水泥直接在搅拌站使用。

热闷渣立磨钢渣粉通常能达到一级钢渣粉的标准,虽然属于有国家标准的产品,但是,商混站对安定性的顾虑始终存在,在一定时期内,钢渣粉在商混站直接替代水泥有较大的阻力。

②作为水泥混合材,在水泥厂大量掺加,泼渣立磨钢渣粉已经有成功应用,热闷渣立磨钢渣粉更加安全、更加容易推广使用。特别是M32.5砌筑水泥,可以掺加大量热闷渣工艺、立磨生产的钢渣粉。

2.2 生产复合矿渣粉

基于矿渣粉7d活性较高的基础,可以较大比例,最大可添加到30%,在生产矿渣粉中掺加,通过生产复合矿渣粉的方式,消化全部钢渣。

虽然添加比列较大,由于热闷渣性能得到改善,基本可以达到S95级矿渣粉国家标准的各项指标。

通过改造钢渣工艺,无论是生产一级钢渣粉还是复合矿渣粉,长流程钢铁公司的转炉钢渣都能得到全部解决,创造较大经济效益。

改造钢渣工艺需要投入资金、增加占地,现有钢厂能否有足够改造空间,投入产出比是否经济可行,也是需要考虑的因素。

参考文献:

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[3]彭犇,邱桂博,王晟,吴朝昀,李建军,吴龙.钢渣有压热闷爆炸原因分析及防控措施[J].环境工程,2018,36(11):158-161+146.

[4]]吴龙,郝以党,岳昌盛,胡天麒.钢渣热闷处理及资源化利用技术[J].工业加热,2016,45(02):46-50.

[5]王延兵,宋善龙,范永平.一种钢渣有压热闷处理新技术[J].环境工程,2014,32(S1):664-666.

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[8]杨贺,陈伟,梁贺之.脱硫石膏—钛矿渣粉复合胶凝材料力学性能研究[J].钢铁钒钛,2019,40(06):67-72.


作者简介:王书民(1964-),男,山东泰安古河人,汉族,工程师,从事矿渣粉工艺技术和生产管理,