福建三宝钢铁有限公司再资源厂 福建 漳州 363000
摘要:本文对复合矿渣粉生产试验进行了研究,主要包括钢渣掺加活性试验、使用激发剂、调整钢渣添加比例和选择掺加方式四个方面,研究表明,基于矿渣粉7d活性76%,掺加15%的钢渣,复合粉的性能已经降到国标的临界点,完全没有富裕量,稍不谨慎,产品可能变废品。同时开展了熔融钢渣有压热闷工艺的应用研究,包括生产一级钢渣粉和生产复合矿渣粉两个方面,研究表明,熔融钢渣有压热闷工艺处理后的钢渣,活性得到提高、易磨性和安定性得到改善,安全性和使用性提高,为工业化应用奠定基础。
关键词:复合矿渣粉;有压热闷;熔融钢渣;活性;激发剂;掺加方式
1 复合矿渣粉生产试验研究
在现有或新建立磨矿渣粉生产线上,采取有效的技术措施,可添加15%以内的钢渣,生产完全符合S95级矿渣粉标准的复合矿渣粉。当前,大部分矿渣粉公司为降低成本、提高效益,掺加各种固废,尤其是钢铁厂,掺加钢渣是首选[1~4]。
解决泼渣工艺生产的钢渣,生产复合矿渣粉,是个优选方案,特别是新国标GB/T18046-2017于2018年11月1日实施后,为钢渣处理提供了可行方案。7d活性由原来的75%调整为70%,烧失量由3%调整到1%,这些调整,为添加钢渣提供了有利条件,但对添加其他固废起到了制约作用:比如低密度、高烧失量的固废,很难添加,为降低成本随意添加,很可能造成产品检测超标,比如烧失量。为此利用现有生产线,进行钢渣掺加粉磨试验。
1.1 试验情况
按不同比例添加钢渣进行粉磨试验,按照GB/T18046-2017矿渣粉的标准,等量替代做活性检测,检验结果如表1所示。
表1 钢渣掺加活性试验记录
龄期 | 矿粉 | 5% | 10% | 15% | 20% | 30% | 50% |
7d1 | 77 | 74 | 72 | 70 | 65 | 58 | 55 |
7d2 | 76 | 73 | 71 | 69 | 68 | 59 | 55 |
7d3 | 76 | 74 | 71 | 67 | 64 | 59 | 52 |
7d平均 | 76 | 74 | 71 | 69 | 66 | 59 | 54 |
28d1 | 97 | 101 | 99 | 99 | 95 | 90 | 84 |
28d2 | 97 | 98 | 94 | 93 | 92 | 89 | 80 |
28d3 | 98 | 98 | 95 | 94 | 92 | 88 | 81 |
28d平均 | 97 | 99 | 96 | 95 | 94 | 89 | 82 |
通过试验结果可知,在矿渣粉中掺加钢渣,会导致矿渣粉活性降低,掺加比例越大,降低越大。
基于矿渣粉7d活性76%,掺加15%的钢渣,复合粉的性能已经降到国标的临界点,完全没有富裕量,稍不谨慎,产品可能变废品。
有研究认为,适量添加石灰石、石灰、钢渣等碱性辅料,会提高7d活性。而我做过石灰石、轻烧石灰、干法脱硫灰、钢渣的添加试验,结果是没有作用,至少是没有明显效果,当掺加量超过3%,一律呈下降趋势。
1.2 使用激发剂
添加钢渣后的复合矿渣粉,按照不同的比列,活性有所降低,为达到GB/T18046-2017的标准,稳定质量,需要在生产中使用激发剂,提高7d活性,这是国家标准允许使用的。
不同的矿渣粉,对不同的激发剂有不同的适应性。同样的,一个矿渣粉对不同的激发剂也有不同的效果,这需要合作的激发剂厂家针对性的改变配方。
分别从山东、辽宁等激发剂公司,寻找7份激发剂样品,做添加激发试验,用一个矿渣粉作为样本,活性检验结果如表2所示。
表2 激发剂对比试验记录
编号 | 矿粉 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 |
7d | 69 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 73 | 73 |
28d | 97 | 99 | 98 | 98 | 97 | 97 | 95 | 97 |
通过试验得知:多数添加剂对7d活性有一定的提高,对28d活性作用不大。其中804、805两款激发剂,对样品的7d活性有较大幅度的提高。
因条件所限,样本数量和试验次数较少,试验结果的可靠性、稳定性有待进一步验证。
1.3 钢渣添加比例的确定
基于矿渣粉活性75%以上的基础之上,通过使用激发剂,按照15%的添加量,在保证产品质量的前提下,基本保证稳定生产,长流程钢企在生产矿渣粉的同时,可以消化部分转炉钢渣。
当矿渣粉的7d活性在70%左右徘徊,停止添加包括钢渣在内的任何辅料。
河北某钢厂,正在建设120万吨/a复合粉生产线,设计钢渣掺加量30%,期望全部消化公司所产钢渣。本人对如此高比例掺加持有疑问,期待投产后的实际生产结果。
所产复合粉能否达到GB/T10846-2017的指标,主要看纯矿渣粉的基础活性,钢渣的不稳定性根本无法控制不再多言,就矿渣粉而言,铁矿粉来源不同、高炉炉况不同、烧结矿碱度不同、造渣工艺工况不同,对矿渣粉7d活性影响很大,通常情况下,矿渣粉的7d活性在75%左右,有时也会在70%左右,国家标准的制定和调整,也是本着矿渣粉的实际情况确定的,在矿渣粉中大量掺加钢渣,理想很好,现实太难。
泼渣工艺的钢渣粉,掺加比例在15%以内较为客观现实。
1.4 掺加方式
掺加方式有两种:磨前掺加和磨后掺加。
磨前掺加:设置一套计量皮带,按比例配料,经上料皮带一起入磨粉磨。优点是计量准确、掺加均匀。缺点是因物料密度不同、Bond功指数相差较大,出磨成品颗粒级配不匀、产生过粉磨、增加磨机负荷,钢渣在磨盘沉积、加速磨盘磨辊磨蚀,造成磨机工况不稳、增加操控困难、加大磨机振动、减少主要设备如磨机减速机、磨辊轴承的使用寿命等诸多不利因素。
磨后掺加:钢渣粉单独用立磨粉磨、储存,在矿渣粉生产的同时,用计量给料设备,如螺旋计量给料机,按比例在入库设备上掺加。优点是生产管理简单、磨机运行平稳,钢渣粉独立储存,可实现产品多用途,掺加比例可调。缺点是掺加均匀性较难控制。
方式选择:磨后掺加是首选,钢渣产量大于年产20万吨,建议建设钢渣立磨生产线,选择单独粉磨、磨后掺加方式。
2 熔融钢渣有压热闷工艺应用研究
熔融钢渣有压热闷工艺有别于以往的固态热闷渣工艺。采用熔融钢渣有压热闷技术,以熔融钢渣在密闭的体系内倾翻、辊压破碎、有压热闷为主要特征,实现了钢渣的资源化处理和热能回收。钢渣处理过程中,f-CaO快速消解,尾渣f-CaO含量低于3%,浸水膨胀率小于2%,满足建材资源化利用的基本要求。
采用熔融钢渣有压热闷工艺,钢渣性能得到改善:①裂解粒化,降低Bond功指数,改善易磨性;②晶相不完全转化,玻璃体含量增加,活性提高;③消解大部分f-CaO和f-MgO,解决了安定性问题[5~8]。
熔融钢渣有压热闷工艺处理后的钢渣,活性得到提高、易磨性和安定性得到改善,安全性和使用性提高,为工业化应用奠定基础。热闷渣经破碎、选铁后,通过以下两种方式,可以全部安全的作为建材资源利用:① 生产一级钢渣粉;②生产复合矿渣粉。
2.1 生产一级钢渣粉
全部生产符合《GBT 20491-2006用于水泥和混凝土中的钢渣粉》标准的一级钢渣粉。一级钢渣粉可做如下用途:
①作为混凝土的掺和料,替代部分水泥直接在搅拌站使用。
热闷渣立磨钢渣粉通常能达到一级钢渣粉的标准,虽然属于有国家标准的产品,但是,商混站对安定性的顾虑始终存在,在一定时期内,钢渣粉在商混站直接替代水泥有较大的阻力。
②作为水泥混合材,在水泥厂大量掺加,泼渣立磨钢渣粉已经有成功应用,热闷渣立磨钢渣粉更加安全、更加容易推广使用。特别是M32.5砌筑水泥,可以掺加大量热闷渣工艺、立磨生产的钢渣粉。
2.2 生产复合矿渣粉
基于矿渣粉7d活性较高的基础,可以较大比例,最大可添加到30%,在生产矿渣粉中掺加,通过生产复合矿渣粉的方式,消化全部钢渣。
虽然添加比列较大,由于热闷渣性能得到改善,基本可以达到S95级矿渣粉国家标准的各项指标。
通过改造钢渣工艺,无论是生产一级钢渣粉还是复合矿渣粉,长流程钢铁公司的转炉钢渣都能得到全部解决,创造较大经济效益。
改造钢渣工艺需要投入资金、增加占地,现有钢厂能否有足够改造空间,投入产出比是否经济可行,也是需要考虑的因素。
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作者简介:王书民(1964-),男,山东泰安古河人,汉族,工程师,从事矿渣粉工艺技术和生产管理,