国电投新乡豫新发电有限责任公司 河南 新乡 453011
摘要本文主要介绍某电厂锅炉型号系WGZ1070/17.5-6型300MW亚临界自然循环汽包炉,在机组运行过程中主蒸汽温度波动大的情况。分别从汽压的波动、煤质的变化、风量的变化、制粉系统的启、停、锅炉炉膛漏风这几个方面来进行分析。
关键词燃煤机组 主蒸汽温度 煤质 汽压
引言某公司锅炉型号系WGZ1070/17.5-6型300MW亚临界自然循环汽包炉,由武汉锅炉厂制造。锅炉呈“П”型布置,型式为亚临界自然循环汽包炉,钢球磨中储式制粉系统,热风送粉,直流式百叶窗水平浓淡燃烧器,四角布置,切向燃烧方式,尾部双烟道布置,烟气挡板调节再热汽温,喷水减温控制过热汽温,容克式三分仓回转式空气预热器,刮板捞渣机连续固态出渣,锅炉一次再热,平衡通风,全钢构架,露天岛式布置。
炉膛上方布置了分隔屏、后屏,在折焰角及水平烟道上依次布置了高温过热器、高温再热器,尾部竖井采用并联双烟道,竖井的前烟道(主烟道)布置了低温再热器,竖井的后烟道布置了低温过热器和省煤器,二台回转式三分仓预热器布置在省煤器下方板梁上,在省煤器出口至空预器进口加装脱硝装置,脱硝装置成“几”型。
此机组燃用的设计煤种(Vdaf=14.38%)和校核煤种(Vdaf=14.77%)可燃质挥发份均较低,其着火、稳燃和燃烬均有困难。在确定炉膛尺寸时,重点解决煤粉在炉内燃烧着火、稳燃、燃烬问题,为此采用较高截面热负荷,为提高燃烬效率选用较低容积热负荷,同时,在燃烧器区域四周水冷壁上铺设了适量的卫燃带。卫燃带采用“品”字形布置,卫燃带间留有一定的间隙,防止爬渣。炉膛截面尺寸为13260×12652mm,炉膛高度52500mm,炉膛截面热负荷为:4.9MW/m2,容积热负荷117.04kW/m3,上排一次风喷口中心至分隔屏底部(19.08m)有足够距离保证煤粉燃烬,下排一次风喷口中心线至冷灰斗拐角距离为4.325m。
采用带有“百叶窗”浓缩器的水平浓淡直流燃烧器,主要特点:燃烧器喷口四角布置,每角共有18个喷口,其中4只一次风喷口和11只二次风喷口,3只三次风喷口;“百叶窗”浓缩器的水平浓淡直流燃烧器,在保证高浓缩比的条件下,使浓淡两侧的风量分配基本均匀,能真正实现接近设计希望的浓淡燃烧。浓、淡煤粉间设有垂直钝体,使浓淡一次风之间6°的夹角,既可起到卷吸高温烟气的作用,也可推迟浓淡一次风的混合,同时适当降低一次风速,既有利于着火稳燃,又可确保水平浓淡燃烧,减少NOx的生成;其中#6炉A层、#7炉B层喷燃器更改为中心浓淡燃烧器并在其内部安装小油枪,在标高31.76米处加装了4层SOFA燃烧器喷嘴。采用小直径双切圆,切圆直径分别为Φ802,Φ974mm,为消除上升气流残余旋转,顶部两层三次风和燃烬风反切10°,假想切圆直径分别为Φ1982,Φ2153mm。
公司机组正常运行期间,主汽温度波动较大(波动区间在510℃—550℃之间),无法维持稳定运行,长期以往极易使锅炉受热面各级管路产生交变温差应力,以致使金属疲劳,出现本身或焊口裂纹,最后造成锅炉四管泄露,机组被迫停运。针对汽温波动采取以下几步进行分析。
1.主蒸汽温度波动的原因及分析
1.1制粉系统的启、停情况
此燃煤机组制粉系统为钢球磨中储式制粉系统。磨煤机型号为:DTM350—600。煤粉细度R90=10%。燃烧器采用四角布置切向燃烧方式。此机组共配置四台低速磨煤机,燃烧器共配置四层,从下往上依次为A、B、C、D,直流式百叶窗水平浓淡燃烧器,采用典型的贫煤燃烧器结构,一次风喷口之间布置了二次风,有利于一次风之间火焰相互支持,稳定着火。一次风喷口布置了侧边风,背火侧的侧边风能增加气流刚性,在水冷壁附近形成氧化气氛,减少结渣倾向。采用左、右水平浓淡式燃烧器,向火侧为浓煤粉气流,有利于燃料着火和稳燃,为降低NOx生成量。研究发现,A、C制粉系统的启、停会使主蒸汽温度异常波动,炉膛左右侧烟气温度偏差增大。
1.2煤质的变化
煤质的变化主要指燃料的挥发份、含碳量、发热量等的变化,同煤粉细度下,燃料在炉内燃烬时间长,火焰中心上移,汽温将升高。当燃料的水份增加时,水份在炉内蒸发需吸收部分热量,使炉膛温度降低,同时水份增加,也使烟气体积增大,增加了烟气流速,使辐射过热器的吸热量降低,对流过热器的吸热量增加,汽温升高,反之气温下降.该机组燃煤掺烧中煤的种类繁杂,掺烧不均,煤种经常会更换,与该机组的设计煤种偏差过大,煤的来源及其不稳定,发热量和挥发分含量变化频繁。此机组的主蒸汽温度波动与煤种的关系也非常明显。
1.3风量的变化
由于设备原因(比如炉膛漏风、制粉系统的漏风)造成造成一次风、二次风风量波动,而一、二次风风量波动造成炉膛负压波动,当炉膛负压减小时,一次风与炉膛差压降低,送粉能力下降、二次风刚性降低;当负压瞬间产生急剧增大后,相应一、二次风与炉膛差压升高,送粉能力瞬间增强,造成炉膛内燃烧加强,引起汽温升高,反之汽温降低。
1.4汽压变化
因为汽压升高,汽化潜热减少,水冷壁产生同样数量的蒸汽所需的吸热量少,导致炉膛出口烟温升高.同时,因负荷未变,汽轮机汽耗量减少,锅炉蒸发量减少,过热器流量减少,在燃料量未改变前,导致过热汽温升高反之,汽温降低。
2.解决方案及分析
2.1制粉系统的启、停
此电厂某些制粉系统的启、停对于主蒸汽温度的影响也相对较大,对于此种情况建议在启动或者停止制粉系统之前尽早做好准备,防止主蒸汽温度波动。另外启停制粉系统尽量需要缓慢进行,避免对炉膛燃烧造成干扰。
2.2煤质变化
此电厂煤源较广,煤质热值、灰分、挥发份、水份各不相同,且受掺烧设备限制,入炉煤质不均匀,在同煤粉细度情况下,煤粉燃烬时间不一,火焰中心忽高忽低,造成汽温波动。
2.3风量的变化
此电厂空预器存在堵塞、漏风等现象,空预器堵塞造成一次风、二次风风量波动,而一、二次风风量波动造成炉膛负压波动,当炉膛负压减小时,一次风与炉膛差压降低,送粉能力下降、二次风刚性降低;当负压瞬间产生急剧增大后,相应一、二次风与炉膛差压升高,送粉能力瞬间增强,造成炉膛内燃烧加强,引起汽温升高,反之汽温降低;空预器漏风造成二次风箱压力不足,二次风刚性不足,不能及时补充煤粉燃烧所需氧量。
2.4汽压变化
此电厂汽压波动较大范围比较大,汽压波动原因主要原因为:
风量不稳定,造成机组燃烧不稳,另外此电厂给粉机下粉线性不均,也容易造成汽压波动异常。煤质结构不均、掺烧不合理、煤质来源不固定、与设计煤种偏差比较大这也是造成主蒸汽温度波动的原因。
3结论
希望此电厂尽量稳定煤种,避免煤种变化过大,在燃煤掺烧方面尽量保证掺烧的均匀性从而保证入炉煤质的稳定。此外,在机组大修过程中尽量查找炉膛漏风的原因并进行治理。积极联系相关单位做好大修后的炉膛空气动力场实验,防止制粉系统再次启停过程中对主蒸汽温度造成影响。
参考文献
国电投新乡豫新发电有限责任公司企业标准 Q/YX-101-11-2019
作者简介
姓名:李鹏宇,民族:汉族,籍贯:河南省新乡市,出生年月:1995年11月,从事专业:火电集控运行,研究方向:热能与动力,学历:本科,职称:助理工程师,工作单位:国电投新乡豫新发电有限责任公司,单位地址:新乡市凤泉区宝山路184号,邮编:453011。