捞渣机常见故障原因分析及处理方法

(整期优先)网络出版时间:2022-11-25
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捞渣机常见故障原因分析及处理方法

常宏 ,郑建峰

陕西长青能源化工有限公司  宝鸡  721400

:捞渣机作为德士古煤气化工艺的重要设备,针对本单位该设备运行情况,链条磨损、链条脱落、水仓积渣等问题,进行原因分析,总结处理办法,降低检修率,为捞渣机的长周期稳定运行总结经验。

关键词 :  捞渣机故障 处理办法

1本单位捞渣机简介

1.1工作原理

主电机经减速机减速后带动链轮转动,链轮带动环形链条牵引刮板捞走前仓底部沉积的粗渣,捞出的粗渣经捞渣机坡段提升脱水后,落入渣仓储存,并通过渣仓下部拉渣车运送到指定地点,捞渣能力可通过主电机转速来调节。

气化炉粗渣经过锁斗系统每隔30分钟向渣池前仓(渣仓)排渣一次,排渣时溢流阀关闭,渣水沉降5分钟后溢流阀打开,渣池内已澄清的灰水溢流至渣池后仓(清水仓),由渣池泵输送至闪蒸系统处理。

1.2主要技术参数

序号

项目

参数

1

出力

10~35t/h(干基)

2

刮板速度

0.5~2.8m/min

3

刮板有效尺寸

1300mm*200mm

4

主电机功率

11kw

5

链条材质

23MnNiCrMo54

6

渣仓有效容积

7m#

2本单位捞渣机常见问题原因分析及处理办法

2.1链条的磨损的原因分析及处理办法

捞渣机链条的磨损主要来自链条与灰渣之间摩擦、链条与刮板耳部连接件的摩擦、回程平面托辊故障导致链条与其摩擦由动摩擦转变成静摩擦、内导轮的故障使得链条与之摩擦也由动摩擦转变为静摩擦,这些都是链条磨损的主要原因。

针对链条磨损的问题,主要的解决思路有三个方向,(1)保证链条表面的干净;(2)保证各转动部件的正常运转;(3)加强日常维护保养。

具体的解决办法如下:(1)在链条的提升段和回程段设置链条冲洗水。我单位采用的是0.4Mpa的生产原水作为链条冲洗水,其优点是冲洗介质干净,降低冲洗管道和冲洗口的堵塞概率,能够稳定有效的将链条上的灰渣冲洗带走,从而降低磨损。(2)及时清理回程平台的积渣,防止灰渣堆积,平面托辊密封件磨损,灰渣进入托辊轴承腔体使托辊转动卡涩,甚至抱死不转。在日常的巡检中发现平面托辊故障要及时联系维保人员处理。(3)我单位现采用的的内导轮为轴承内置式,由于内导轮工作环境恶劣,一直浸入在灰水和粗渣中,一旦其密封件损坏,灰水和粗渣就会进去腔体,轴承短时间内就会故障,内导轮卡死不转,链条和内导轮间的摩擦加剧,所以巡检时可通过内导轮的转动通轴判断其运转情况,一旦故障,尽快择机处理。(4)新链条的维护,换上新链条后得第一个月每隔10天左右需张紧一次;一个月后,链条磨损稳定,每隔20天左右张紧一次。当链条的松紧有差异时,应当调整张紧装置。

2.2链条脱落的原因分析及处理办法

在链条使用寿命的中后期,由于连续长期运行,大多会出现两侧长度不一致,刮板倾斜,运行较快一侧刮板已离开内导轮凹槽,运行较慢一侧刮板刚好进入内导轮凹槽,受到两侧斜向拉力作用,使得运行较慢一侧链条被高高顶起无法,将链条及刮板耳部拉出内导轮凹槽,造成脱链。(2)内导轮凹槽磨损严重。正常生产运行过程中,链条带动刮板经过内导轮时能够保持良好的啮合。但经过长时间运转,内导轮凹槽磨平,如遇大块硬渣卡阻,链条极易从内导轮上脱落。

链条液压张紧装置故障。液压系统,防落插销失效均可导致链条与内导轮不能有效啮合而脱链。

处理办法:(1)当链条出现两侧长度不一时,及时通过张紧装置调整,保证链条处于张紧状态,刮板不倾斜。(2)张紧到极限时,应当安装维保人员裁链条,保持链条张紧合适(3)如遇链条脱落,在检修过程中一定要检查内导轮运转及磨损情况,出现问题,及时更换。(4)经常性检查张紧装置,一经发现液压油泄露等问题,及时联系检修,确保张紧装置可靠。

2.3清水仓积渣问题原因分析及处理办法

现我单位单台气化炉的运行基本可以达到120天,在投料初始运行阶段我们就发现捞渣机清水仓容易积渣,堵塞渣水泵入口管线,出现渣水泵打不上量,进口阀卡渣无法关闭,备用泵无法正常备用等问题。若清水仓液位较高,不能满足生产需求,短期内可采用通过其下部排放导淋就地排放至生产地沟,但这只能解一时之急,并不能从根本上解决问题,且不利于安全文明生产。

分析其积渣原因,主要有以下几点:

(1)清水仓搅拌器不能满足生产需求。无备机,如果该搅拌器发生故障,停用,检修过程中就会出现清水仓灰渣沉降,无法满足连续生产的需求;搅拌效果不理想,清水仓为方形容器,搅拌存在死角,在单炉的运行后期清工水仓四角积渣越来越多,搅拌器运转负荷加大且渣水混合作用效果下降。(2)溢流阀内漏,在锁斗排渣时灰渣直接溢流至清水仓,使清水仓保持渣水混合不沉降的负荷增大。(3)锁斗程序控制中,沉渣仓灰渣沉降分离时间短。

处理办法:(1)直接放弃搅拌器的使用,设置压缩空气吹除环管,彻底解决搅拌器作用效果差,检维修过程中灰渣沉积的问题,且该解决方案成本低廉,后期基本免维护。(2)为满足长周期的稳定运行,发现溢流阀内漏,则要尽快择机处理。(3)调整锁斗排渣后渣水沉降时间,由原来的300s延长至360s。

结语

捞渣机是德士古气化工艺的重要动设备,通过以上的分析和处理办法能够解决日常生产中常见的一些问题,为设备的长周期稳定运行提供了宝贵经验。