无轨导爬行焊接机器人在中小型碳钢储罐的焊接应用及效益评价

(整期优先)网络出版时间:2023-01-07
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无轨导爬行焊接机器人在中小型碳钢储罐的焊接应用及效益评价

何刚

中石化南京工程有限公司  江苏省南京市   210000

摘要:本文介绍了在中小型碳钢储罐上采用的无轨导爬行焊接机器人,并对其进行了效益评估。中小型碳钢储罐的人工焊接,其焊接效率低,作业周期长,焊接质量不稳定,人工成本高。介绍了研制的无轨导爬行焊接机器人的施工工艺,并在中小型碳钢储罐的焊接中取得了较好的效果。随着操作水平的提高,焊接时间逐步减少,效率越来越高,最后的投入时间也越来越稳定。在焊接质量、效率和人力成本等方面,机器人焊接具有明显的优越性,其焊接效率比人工焊接提高2-3倍,一次焊接合格率达到98%,并可节约人工成本30%以上,降本增效效果显著。

关键词:无轨导爬行焊接机器人;中小型碳钢储罐;焊接工艺;焊接效率;效益评价

1焊接机器人的应用场景

在石油化工工程中,中小型碳钢储罐,采用6-20 mm的钢板进行焊接。

2焊接工艺

2.1焊接工艺评定

(1)对Q235B材料中小型碳钢储罐进行了6、8、10、12 mm对接横焊、对接立焊、角焊等工艺试验。

(2)按照NB/T47014-2011《承压设备焊接工艺评定标准》及GB 50128-2014《立式圆筒型钢制焊接储罐施工规范》中有关规定,对其进行了工艺评定,并对其进行了拉伸、弯曲、冲击等工艺评定。

(3)根据工艺实验,整理出可供坦克机器人进行焊接的工艺参数,并根据规范的要求,整理出相应的数据,编写出相应的焊接技术评价报告和操作指南,并完成机器人的焊接技术评估。

2.2技术要求

2.2.1材料检验

(1)钢:钢要有出厂品质证书,如发现品质证书中的性能数据有问题,应重新检验,其技术参数必须与产品规范及设计文件相一致;钢材表面的出厂标识必须清楚,并与品质证书文件相符;对罐体钢板进行一次全面的检查,不能有明显的裂纹、折叠、夹杂、结疤等;钢板表面腐蚀减薄,其破坏深度不得超过钢板允许的负值。

(2)焊接物料:应提供出厂品质证明,如发现品质资料有问题,应重新检验,并按产品规范及设计要求,经检验合格方可使用。

2.2.2壁板预制

在预制墙板之前,应该画出排版,并且要遵守以下的规定。

(1)每一圈壁的纵缝应沿相同的方向,每圈之间的间距应不少于300 mm。

(2)底圈的纵缝和底部边沿板的对接焊缝间距不能少于300 mm。

(3)外补强板的外缘到罐体纵向焊缝的间距不能少于150 mm。

(4)卷制壁板后,用模板在工作台上检验,纵向用直模板检验,间距不能超过2毫米,横向用圆弧模板检验,间距不能超过4毫米。成型后的盘片必须置于与罐体相同曲度的预先制作好的胎具上,并用两侧垫牢固定,以防发生变形和破损。

2.2.3坡口加工

焊接之前,必须将坡口和坡口两边20 mm范围内的泥沙、铁锈、水分、油污等有害的杂质清理干净,并且要完全烘干;表面处理后的边沿应抛光直至露出金属光泽。

2.2.4焊接工艺

(1)储罐施工程序

油罐底板的铺设和焊接:7号带壁板的组合和焊接、组合焊包角、制造罐顶用的临时支架、组合焊罐的顶板、安装和吊装用的抱杆、第×层板组对和焊接、罐壁和底部的角焊缝、中间和边框之间的焊缝、最后一道工序。以上“第×带”按照从顶部到底部依次排列。

(2)壁板的焊接次序为:纵向焊,后焊环焊。在对相邻两个圆盘上的纵向焊缝进行焊接后,将它们之间的环形焊缝进行焊接。

(3)纵缝焊接时,要有多个机械臂对称地从下到上,并在同一时间内均匀地进行焊接,一条纵向焊缝完成后,再沿逆时针方向移动,直到整个纵向焊缝完全成形。

(4)壁板环缝焊接时,应将整个环缝分成若干个部分,每个部分分别用一个机器人施焊,几个机器人均匀地分布在周围,并以相同的方向进行分段退焊,并对焊接速度和工艺参数进行严格的控制。

(5)在完成了纵向焊缝和环焊缝的焊接后,用气割掉圆板,清除表面的焊痕。若出现大的弧坑,则需先补焊,再打磨;在焊接时,对同一部位的修复不得多于2次;在焊接后,必须确保相邻两片钢板的上端的允许偏差为2毫米,而在整个圆周上任意两个点的允许偏差为3毫米。

(6)为避免焊缝的角形变形,除了严格的焊接技术,还必须采取防变形的措施。当出现局部凹凸、缩腰等情况时,应立即停止焊接,用碳弧气刨刨出变形部分,并使用千斤顶、斜支撑、龙门夹具等对其进行修正,并在纠正后进行焊接。

3应用及效益分析

3.1焊接机器人应用情况

某工程焊接机器人已完成10台不同规格、不同壁厚的碳钢中型储罐的焊接,其容积范围为118-5000立方米,罐体壁厚为6-18毫米,全部采用倒装工艺。

(1)在脱盐水站、凝结水站机器人参与焊接的总共6个储罐,容积2,000立方米,罐体材料为Q235B,罐体直径14.5 m,罐体高度14.283 m,罐壁厚6-10 mm,主要用于贮存脱盐水和凝结水。6个油罐的168个纵缝、2个环缝和所有顶板、包边角和一些罐底的焊缝进行了焊接。焊缝成形良好,RT检验和一次焊接的合格率在98%以上。

(2)EO/EG设备焊接机器人共4个储罐,其容积为1个118立方米、2个1750立方米、1个5000立方米、1个000立方米、一个用Q235B制造的罐体材料Q235B,罐内直径13.0 m、18.5 m、管高13.2 m、18.6 m、壁厚8-12 mm,罐体主要用于贮存粗酒精。

焊接机器人焊接的4个油罐的纵向缝144个,环形缝13个,焊缝725米。焊缝成形良好,经RT检验,一次焊接合格率100%。

3.2焊接效率测评

根据EO/EG设备502 A油罐的焊接资料,分析了单纵缝、环缝的焊接效率,发现单纵缝长1.98 m,环缝长40.82 m,7-2区的厚度分别为8 mm。

(1)纵缝和环缝焊接效率

从统计结果来看,7号钢板的焊接前准备和焊接时间都比较长,纵向缝焊用67分钟,预准备43分钟;环缝焊时间为380分钟,缝焊前准备时间为110分钟;随着技术水平的提高,焊接时间逐步减少,生产效率也随之提高。最后的投入时间基本稳定:在纵向焊缝的预热30分钟,焊缝57分钟,环缝预热80分钟,焊接270分钟。

(2)综合效率测评

综合考虑了焊接前准备、焊接工艺和焊接后处理等因素,提出了一条1.98米长、8毫米厚的纵缝,人工焊接耗时229分钟,焊接机器人焊接耗时107分钟。机器人的综合焊接效率比传统人工焊接提高了2.14倍,提高了53.2%。一条40.8米的环形焊缝,采用人工焊接(6人对称),全程640分钟;3个机器人均匀分布,并在同一时间内完成焊接,整个焊接时间为400分钟。通过对单环缝的分析,表明采用机器人进行焊接,其综合效率比传统手工焊接提高1.6倍,提高了37.5%。与单个人工焊接相比,单台机器人的焊接效率提高了3.2倍。

(3)焊接效率小结

通过人员培训,工艺调整,增加防风罩,制作运输小车,与人工焊接相比,该机器人操作简单,智能,效率可提高2-3倍,极大地缩短了焊接时间,提高了焊接效率。

3.3人工投入测评

根据TK502A油罐的焊接资料,对6条1.98米的纵向焊缝和40.8米的环形焊缝进行了人工投入测试,并与人工焊比较,投入人工占64.67%。

3.4经济效益分析

在某工程中,焊接机器人累计完成了两百万元的工程建设,创造了10万元的施工效益,一次焊接合格率达到98%,焊接效率和人员成本都比传统焊接技术有很大的优势。同时,可以节省20%的设备费用,节省30%的人力(按总人工),降低成本和提高效率。

4结论

该机器人在中小型碳钢储罐的焊接中的成功运用,可以有效地减少对人员的技术依赖性,使其脱离了工作环境,减少了工作时间、减少了施工费用、改善了工作环境、减少了劳动强度和安全隐患,并极大地提高了自动化焊接的效率和质量。

(1)无轨道导爬行焊接机器人,在中小型碳钢储罐的焊接中取得了较好的效果。

(2)机器人的一次焊缝合格率超过98%,可以节省30%的人力资源。

(3)无轨道导爬行焊接机器人的出现,使传统的建筑方式发生了变化,为中小型碳钢储罐的焊接“以机代人”开辟了一条新的道路,为以后的同类产品的推广打下了良好的基础,提高了公司的经济效益和市场竞争力,对整个行业的发展都具有重大而深远的影响。

参考文献

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