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摘要:燃气轮机是燃气电站运行系统的重要组成部分之一,其运行稳定性将直接妨碍电站运行的稳定性,甚至对电站运行的可靠性造成直接影响。因此需要加强研究电厂中9E燃气轮机的燃烧模式。主要目的是探讨电厂9E燃气轮机的燃烧原理,分析其燃烧模式改变和切换的过程,提出一种可行的燃烧模式管理方法,避免燃烧模式切换的失效。本文简要分析了燃气轮机9E的技术特点和燃气轮机电站9E的燃烧方式,并对燃气轮机电站9E的燃烧方式切换和防控管理方法进行了深入探讨。
关键词:9E燃机;电厂;燃烧模式;分析;管理
引言
在电厂运行中,为了减少氮氧化物排放,燃气轮机制造商一般采取向燃烧区注水或注蒸汽等措施。但是,这种方法会对燃气轮机的性能和维护间隔造成严重影响,并且会提高空气污染物,例如CO和UHC。鉴于这些原因,燃气轮机制造商一直在研究其他类型减少氮氧化物排放的控制技术。例如,目前普遍作用的干式低氮氧化物(DLN)技术在预混燃烧时控制燃料与空气的混合比,使燃烧火焰的表面温度低于扩散燃烧的理论燃烧温度,从而对氮氧化物的浓度进行控制。为了充分发挥9E燃气轮机的作用,需要对电厂9E燃气轮机的燃烧方式进行分析,参照燃烧过程对燃烧方式进行自动切换,但发展到一定程度后,仍然存在燃烧方式失效的风险。因此,有必要增强9E燃机燃烧运行的管理,进一步提升9E燃机燃烧运行效果,发挥良好的防控作用。
1. 9E燃机的技术特征
9E燃气轮机是GE开发的E级汽轮机产品。在原有9E.03机组原理的基础上更进一步增加了F级燃气轮机技术,进一步提高了燃气轮机产品的综合性能。参照9E燃机产品结构分析,9E燃机保持了目前大多数9E.03产品的机型结构,采取使用17级叶片,设计压力为13.1,进一步降低了研发成本,提升了整机结构循环,有效避免机组调整影响整机热系统。参照对9E燃气轮机工作原理的分析,公司技术人员将原燃烧器进口合并为热流道进口,并对原燃烧器进行调整优化,采取使用DLN1.0+燃烧器。然后调整稀释孔和加厚火焰管,将固定部分的框架安装在过渡段的后端。改造后,9E燃机在燃烧负荷下运行时NOx排放降低至15mg/Nm,进一步满足电厂燃烧排放要求,达到国家标准。9E燃气轮机最明显的技术特点是将原来的三级涡轮调整为四级涡轮,并更换了排气扩压器。新型四级涡轮采取使用全三维设计,降低了单涡轮负荷,升级了每级叶片。该机的T1T温度在1150℃左右,但仍属于E级范畴。
2. 9E燃机电厂燃烧模式分析
2.1 初始燃烧模式
燃气轮机开始点火后,其燃烧方式为初燃方式。在这种燃烧模式下,只有燃料控制阀1(GCV1)打开,并且只能在一个区域检测到火焰。在此期间,净化控制阀保持打开状态。机组并网后,随着负荷和燃料的增加,当TTRF1大于1650℉时,将退出初燃模式。一般来说,当燃烧温度在1650℉以下且未选择稀燃模式时,会在三种情况下选择初燃模式:(1)第一区点火成功;(2)速度小于40%;(3)当主保护失灵时,机组跳闸。
2.2 贫-贫正燃烧模式
L83LLEXT是选择扩散贫-贫模型。L3FXSX锁定在DLN模式方向,1能够改变。当TTRF1大于L26FXL1(1650℉)时,进入贫-贫正燃烧模式,GCV2开启,第二区火焰构建,且第一区和第二区同时有火焰。GCV1和GCV2的阀位由FSR衰减值决定,GCV1下降,GCV2开启,快速开启到位。最终燃料以7:3的配比通过第一和第二喷嘴引入燃烧室的第一区域。负载大约50WM,TTRF1温度超过930℉。
3. 9E燃机的电厂燃烧模式切换与防控管理方法
参照以上对9E燃气轮机燃烧模式切换过程的分析,可以看出点火器指令始终处于恒定状态,能够判断该区域的再次点火并非指令给定合乎逻辑,而是由回火引起。因此,9E型燃气轮机在故障发生后,很容易在第一区重燃。技术人员对9E燃气轮机GC1、GCV2、GCV3三个阀门的行程进行了检查验证,发现三个阀门的指示与反馈一致,排除了燃烧模式切换异常造成的可能。借助对9E燃气轮机分散度、起动机负荷值、245热电偶温度值的数据分析发现,当9E燃气轮机燃烧模式切换失败时,负荷值为67MW,24个热电偶中有4个支电偶温度低,而其他热电偶均在1100°F以上。随即,对这四台热电偶的喷油嘴进行了检查,发现喷油嘴异常,表面脏污。
参照以上原因和9E燃气轮机燃烧方式切换过程的分析,发现9E燃气轮机燃烧方式切换故障依然存在,原因是1区中火焰再燃并且喷嘴变脏。由此可见,对于这些情况,建议增强对9E燃机燃烧方式切换的管理,有针对性地采取措施,防止9E燃机燃烧方式切换失败。具体方法涵盖:第一,定期检查9E型燃气轮机燃烧室1区和2区喷嘴,检查喷嘴表面孔是否脏污或堵塞,发现异常问题,及时解决隐患。第二,借助对同型号机组的数据分析可以看出,我国9E型燃气轮机机组的喷管故障多发生在7#、8#喷管位置。因此,应当增强与厂家的联系,进一步增强对9E燃机这两个位置喷嘴的质量检测和改进,防止9E燃机燃烧方式切换失败。第三,9E型燃气轮机在洗烘过程中,应适当延长洗烘时间。技术人员应参照9E燃气轮机实际情况修改冲洗操作,将烘干时间延长至1.5h,恢复时间延长至2小时。水洗后提高启动前燃料管路检查和管路吹扫,确保燃烧管路无水,不会的后续燃烧造成影响。第四,仔细检查9E燃气轮机冲洗系统,启动9E燃气轮机设备。开机前应检查放水阀和放水管,确保这两根管路结构顺畅。第五,对9E燃机前模块滤网和调压站进行全方位检查,及时清洗更换滤网。在此过程中,技术人员启动离线冲洗功能,手动打开底部排水阀,然后检查VA13-3和VA13-4以确保已关闭。否则,要激活强制逻辑以关闭阀门,修改L20PGT1X的逻辑,在离线冲洗状态下关闭吹扫阀。借助以上手段,能够对9E燃机的机械设备进行日常管理,及时发现设备异常情况,将故障扼杀在摇篮中,避免污物和水在机内积聚影响9E燃气轮机运行,并确保9E燃气轮机燃烧模式平稳切换。
4. 电厂燃机设备安全运行管理对策
燃机设备在运行过程中贯穿整个系统,具备重要的价值和作用,其工作性能和状态直接妨碍到电站的安全稳定运行。为保证燃机设备稳定、安全、可靠的工作状态,一定要重视电厂燃机设备的安全运行和管理。在实践中,要始终坚持安全运行第一的基本原则,进一步增强信息化管理,进一步提升生产稳定性,有序开展生产作业,在最本质的角度上看来减少生产过程中的消耗问题,合理控制成本,促进燃机设备运行的安全。
强化班组安全管理是规范团队运作、确保规章制度有效执行的关键。进一步增强班组安全知识的培训和教育,参照班组成员的实际情况进行应对演练,能够增强员工的安全意识,进一步增强安全教育,确保员工依据规范合理操作。在安全队伍的培训教育过程中,参照不同职业、岗位、层次的不同需求,借助多种方式开展安全教育,充分激发不同人员的内在潜能,增强责任感的员工。
构建完整的设备系统检修制度,结合电厂燃机设备的具体结构和运行特点,确定具体的巡检周期、巡检点、人数和任务要求,明确人员的责任和义务,并对重要设备进行监督检查。进一步增强对燃机设备运行状态的系统分析,了解设备常见故障,并采取有效措施及时处理,以确保设备稳定运行。
结论
本文详细介绍了9E燃气轮机独有的DLN1.0燃烧系统和切换方式。正是鉴于DLN1.0在预混稳定模式下具备燃烧稳定、排放低等一连串优势,在日益严峻的环保形势下具备广阔的应用前景。但同时也存在负荷调节余量小、低负荷工况下NOx排放浓度高等缺点,这也对9E装置的启动和运行提出了新的技术要求。
参考文献
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