铁路钢盖梁钢门式墩优化技术研究

(整期优先)网络出版时间:2023-03-09
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铁路钢盖梁钢门式墩优化技术研究

巴黎

中铁三局集团有限公司运输工程分公司  山西晋中  030600

摘要:近几年我国铁路建设不断修建完善,新建铁路跨越既有线路在所难免,因受施工现场环境等因素影响,门式墩跨越既有线设计方案愈加成熟铁路门式墩钢盖梁施工为桥梁建筑工程中重要项目,能够合理解决上跨既有构筑问题,以某上跨既有铁路桥梁工程为工程背景,结合该工程实际情况,通过受力分析、施工方案分析、成本分析对钢盖梁门式墩优化方案的技术可行性及经济性进行研究,确定钢盖梁门式墩最优优化方案本次施工具有良好的施工质量。

关键词:上跨既有铁路;钢盖梁门式墩;结构验算;方案优化;应用;

0引言

目前,在经济社会不断发展过程中,对交通路网的跨越式发展具有极大的推动作用,特别在高速铁路等发展方面,使得新建铁路和原有铁路线路的交叉情况比较常见,钢盖梁门式墩是新建铁路小角度跨越既有铁路、公路、油气管道的常用方案。采用钢盖梁门式墩可减少大跨度连续梁的使用,有效缩短桥跨结构施工周期,大大减少对既有结构的影响。

1工程概况

本次研究依托工程项目为某新建城际铁路项目,该项目邻近既有铁路施工,多次跨越既有铁路,共设置15个钢盖梁门式墩。盖梁均为“门”字型(钢横梁+钢立柱)钢盖梁,结构高度8.2m,其中横梁高2.5m,钢立柱高度5.7m。最大重量110.8t,最大吊装高度超过36m。为此,对钢盖梁结构形式进行优化,缩短钢立柱长度,降低钢盖梁重量,降低吊装高度,缩短施工作业时间,降低施工风险,节约投资。本文以某桥98#墩为例详细论述钢盖梁门式墩方案优化。

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1钢盖梁分布平面

2钢盖梁钢门式墩优化

2.1门式墩原设计概况

98#墩于某铁路DK198+412处跨越既有铁路,夹角为14°,门式墩横向计算跨度15.0m,钢盖梁横向宽17.6m,高2.5m,纵向宽3.3m,钢盖梁立柱高5.7m,插入柱5.0m。墩全高31.0m,左右柱等高,基础采用5根φ1.25m桩基;立柱采用普通钢筋混凝土结构,柱顶横桥向宽为3.4m,纵桥向宽为3.9m。钢盖梁所用钢板板厚20mm,横隔板间距≤2.5m。如图2。

2.2方案优化原因

98#墩墩高为31.0m,钢盖梁立柱高为5.7m。钢盖梁吊装时钢立柱需插入墩身预埋钢筋内,钢盖梁吊装高度需高于门式墩墩身预埋筋约6.0m,吊装总高度达36.0m。钢盖梁吊装时,钢盖梁立柱四周剪力钉与墩身预埋钢筋存在互相干扰现象,钢盖梁落位相对困难,导致重载状态下吊装作业时间长,施工风险高。钢盖梁吊装定位固定后,墩顶5.0m后浇筑段厚度约30cm,立完外模后,施工空间狭小,作业难度较大。

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2 门式墩断面布置(cm

2.3方案优化总体思路

为降低施工风险,确保施工安全,通过缩短钢盖梁立柱长度,将“门”字形钢盖梁优化为“一”字形钢盖梁,取消钢盖梁5.7m柱,采用柱顶后浇钢混结合段形成柱梁固结体系。降低起吊重量,减少起吊高度,缩短作业时间,同时节约工程投资。

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3优化后的门式墩断面布置cm

2.4设计方案优化

2.4.1优化方案

钢盖梁结构横向宽度由17.6m增加至18.6m,纵向宽度维持3.3m不变;立柱长度由(横梁以下)5.7m缩短至1.2m。

混凝土立柱增高0.5m,柱顶埋设1.2m高的外包钢板。墩顶设置钢混结合段,钢板深入混凝土柱中1.0m。深入柱钢板截面为箱形,外轮廓尺寸为3.1m×3.1m(横桥向×顺桥向)。横桥向外侧钢板与墩柱外缘齐平,横桥向内侧钢板外包混凝土横桥向厚度为30cm,顺桥向厚度均为40cm,并设置墩柱钢筋深入钢混结合段范围内。如图3、4。

4 墩顶连接细部构造示意图

2.4.2 结构验算分析

对比两种结构主要变化表现在墩柱固结方式有变化,混凝土有所增加,需要进一步对结构检算,确保安全。

结构优化后由于墩柱顶存在钢混结合段,刚接刚度相比较大,导致墩柱顶外侧弯矩变大,钢盖梁支点处弯矩变大,钢盖梁支点有效钢截面弯矩减小,跨中弯矩变小,跨中位移变小。左柱桩基反力增加,右柱减少,变化均少于1%,影响较小。

a)原施工图b)优化盖梁

5 主力弯矩图(kN-m

a)原施工图b)优化盖梁

6 主力+附加力弯矩图(kN-m

a)原施工图b)优化盖梁

7 恒载变形图(m

2 钢横梁应力检算对比表(MPa

项目

原设计

优化盖梁

主力

主+附

主力

主+附

最大拉应力

85.5

108.4

68.9

101.9

最大压应力

-89.22

-113.2

-72.9

-106.4

换算应力

121.9

135.1

103.6

128.4

最大剪应力

64.8

68.2

59.5

68.7

最大应力(稳定验算)

98.6

125.8

99.9

118.2

3 墩柱应力检算对比表

位置

项目

原设计

优化盖梁

主力

主+附

主力

主+附

左柱墩顶

混凝土应力

4.4

5.3

4.9

6.0

钢筋应力

93.1

118.4

105.4

134.0

右柱墩顶

混凝土应力

4.5

5.3

5.2

6.1

钢筋应力

79.6

99.2

91.8

114.3

2.5施工方案优化

2.5.1加工方案优化

原设计方案盖梁要求采用分节段制造,运输至现场组拼,整体吊装。盖梁钢立柱高达5.7m,整体制造完成后,运输困难,需分段运输至施工场地内与横梁进行组装焊接,因焊接标准高,对施工现场、设备有较高要求,且无法保证现场焊接质量;优化后钢盖梁可直接在厂内整体加工,运输至现场吊装,现场无需焊接作业,能较好的保证加工质量。

2.5.2吊装方案优化

原设计方案钢盖梁吊装时,钢立柱下沿要高于柱顶预留钢筋顶部约6米,导致钢盖梁整体起吊高度超过26.5米。钢盖梁立柱四面设置剪力钉,最小间距200mm,较为密集。剪力钉与混凝土柱顶预留钢筋相互干扰,安装过程对位较为困难。每次对位需要约2.5-3个小时。原设计方案构件的迎风面积大,吊装过程定位控制难度较大。

方案优化后,钢盖梁起吊高度为19米,较原方案降低了6.5米。起吊重量由108.8吨减少至90.4吨。起吊设备可由650t履带吊改为450t履带吊。

通过方案优化避免了剪力钉与预埋钢筋的碰撞,同时通过在墩顶设置楔形就位导向板,加快了钢盖梁对位的速度,钢盖梁可在1.5小时内完成对位。缩短了吊装设备在负重工况下的工作时间,降低了吊装作业难度,保障了施工安全。

3施工效果检验

在钢盖梁施工中,通过方案优化比选,优化钢盖梁自身结构形式,减少钢盖梁自重,降低钢盖梁高度及墩梁固结体系,有效的降低了吊装安全风险,提高了施工效率,并节了钢料的使用。钢盖梁吊装工艺改进节约费用345万,其中钢梁材料及加工费节约165万元,履带吊租赁费用节约70万,汽车吊租赁费用节约10万元,人工费用节约20万元,燃油费节约10万元,综合管理费用节约70万。

4结束语

通过本文上述论述,门式墩优化设计可以使新路网对原有路网的干扰性得到有效控制,并确保施工的高度安全性。在跨既有铁路大桥门式墩盖梁中,“一”字形钢盖梁设计施工方案得到应用,对钢盖梁门式墩施工技术深入研究,提拱了一套技术方案,并通过现场试验验证了该方案的可靠性与可行性,加快现场施工进度,具有良好的经济效益。为以后钢盖梁加工吊装施工提供了理论支撑。

参考文献

[1]李小乐. 铁路工程中的门式墩钢盖梁吊装施工技术[J]. 工程建设与设计, 2022(000-004).

[2]刘勇. 跨铁路不利施工条件下大跨度门式墩施工技术研究[J]. 价值工程, 2022, 41(11):3.

[3]王振浩. 基于钢门式墩的现浇梁侧位横移力学性能研究[J]. 铁道建筑技术, 2022(009):000.