莱荣铁路CRTSⅢ型板无砟轨道自密实砼配合比优化及施工中常见问题研究

(整期优先)网络出版时间:2023-04-17
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莱荣铁路CRTSⅢ型板无砟轨道自密实砼配合比优化及施工中常见问题研究

王欣

中铁十局集团有限公司青岛分公司 山东省 青岛市 266000

[摘要]本研究结合莱荣铁路CRTSⅢ型板式无砟轨道充填层揭板试验和线上施工实践,阐述了自密实混凝土原材料的选择、配合比的优化过程,并总结出了自密实混凝土施工时常见问题及调整措施,提高了施工效率和灌注质量,大大减少了混凝土的消耗,创造了经济效益。

[关键词]无砟轨道;自密实混凝土;配合比设计;常见问题;

作者简介:王欣(1990年2月),男,汉族,山东菏泽人,工程师,一级建造师

引言:自密实混凝土又称免振捣混凝土或自流平混凝土,由东京大学冈村甫教授于1988年发明[1],具有较高的流动性且不易泌水、不易离析,在施工中无需振捣就可以实现充模密实。随着我国自主创新的CRTSⅢ型板式无砟轨道的普及,自密实混凝土在高速铁路上的应用也拓展开来。

一、工程概况

中铁十局新建莱西至荣成铁路工程ZQSG-4标,正线双线段DK164+601.79-DK196+443.00;动车走行线单线段DZDK0+000-DZDK1+925。其中正线DK164+601.79-DK191+600段设计采用CRTSⅢ型先张板式无砟轨道,无砟道床27km,双线一次建成,CRTSⅢ型板无砟轨道结构自密实混凝土生产量大,工期紧、任务重。

二、自密实混凝土原材料、配合比

(一)原材料的选择

采用P·O42.5级水泥、S95级矿渣粉、EA-Ⅱ型膨胀剂、TZ-Ⅳ型粘度改性材料、KDSP聚羧酸缓凝型高性能减水剂、KDSF型引气剂、细骨料细度模数为2.5河砂、粗骨料为5~10mm和10~16mm两种连续级配碎石、饮用水。

(二)自密实混凝土配合比的特点

1.原材料种类多共8种。

2.胶凝材料用量大,包括水泥、矿粉、膨胀剂、黏度改性材料总用量为530kg/m3。

3.水胶比低为0.33。

4.粗骨料用量比较少,颗粒粒径不大于16mm。

5.配合比中外加剂种类有高性能减水剂、黏度改性材料、膨胀剂、引气剂等。

(三)自密实混凝土配合比的选定:

自密实混凝土根据图纸要求设计强度等级为C40,由铁科院出具初始配合比,我项目根据进场原材料情况进行配合比的验证与优化,确定最终配合比,使自密实混凝土具有良好的工作性和稳定性,并符合规范、设计要求和施工实际需要。此过程共进行了5个阶段的配合比优化,并进行了7次灌筑和揭板试验。

1.第一阶段:自密实混凝土最初配合比见表1:

表1  理论配合比

施工配料比例

水泥

矿粉

细骨料

粗骨料1

粗骨料2

膨胀剂

减水剂

引气剂

粘改剂

水胶比

1.00

0.38

2.58

1.29

1.29

0.14

0.028

0.008

0.11

0.54

0.33

每方用量

325

123

840

420

420

46

9.0

2.7

36

175

/

本项目按照初始配合比灌注第一块直线段P5600型轨道板,混凝土拌和物的性能见表2:

表2  混凝土拌和物性能[2]

  试验项目

砼性能

坍落扩展度

扩展时间T500

含气量

出机温度

泌水率

灌注时间

混凝土出机性能

670mm

3.6s

5.9

18.5℃

0

/

1.5h混凝土性能

660mm

3.7s

6.1

17.4℃

0

5min

混凝土拌和物性能均满足自密实混凝土的指标要求,但揭板后发现自密实混凝土有明显水痕且板面存在工艺性气泡、检查口附近存在松软现象,切断面后上下骨料分布均匀。第一次灌注性能检测及揭板照片见图1。

图1  第一次灌注性能检测及揭板照片:

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2.第二阶段:配合比第一次优化,对以上情况分析后,本项目对混凝土做以下优化,适当降低骨料用量并提高砂率,同时适当提高黏度改性材料用量。优化后的配合比见表3:

表3  第一次优化后理论配合比

施工配料比例

水泥

矿粉

细骨料

粗骨料1

粗骨料2

膨胀剂

减水剂

引气剂

粘改剂

水胶比

1.00

0.38

2.74

1.22

1.22

0.14

0.031

0.008

0.11

0.54

0.33

每方用量

325

123

890

395

395

46

10.0

2.7

38

175

/

配合比优化后,本项目灌注第二块直线段P5600型轨道板,混凝土拌和物性能见表4:

表4  混凝土拌和物性能

  试验项目

砼性能

坍落扩展度

扩展时间T500

含气量

出机温度

泌水率

灌注时间

混凝土出机性能

660mm

4.3s

6.3

18.2℃

0

/

1.5h混凝土性能

650mm

4.4s

6.4

18.7℃

0

7min

混凝土拌和物性能均满足自密实混凝土的指标要求;但混凝土较粘稠,灌筑速度变慢,揭板后发现表面局部有面积大于50cm²的气泡,水痕问题依然存在,限位凹槽处有轻微发泡层,切断面后骨料分布均匀。第二次揭板照片见图2。

图2  第二次揭板照片:

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3.第三阶段:配合比第二次优化,对以上情况分析后,我项目部对配合比砂率进行微调,并降低外加剂掺量,优化后的配合比见表5:

表5  第二次优化后理论配合比

施工配料比例

水泥

矿粉

细骨料

粗骨料1

粗骨料2

膨胀剂

减水剂

引气剂

粘改剂

水胶比

1.00

0.38

2.72

1.26

1.26

0.14

0.030

0.008

0.11

0.54

0.33

每方用量

325

123

883

408

408

46

9.7

2.7

37

175

/

配合比优化后,本项目灌注第三块直线段P5600型轨道板,混凝土拌和物性能见表6:

表6  混凝土拌和物性能

  试验项目

砼性能

坍落扩展度

扩展时间T500

含气量

出机温度

泌水率

灌注时间

混凝土出机性能

650mm

4.7s

6.6

19.3℃

0

/

1.5h混凝土性能

650mm

4.7s

6.8

19.0℃

0

6.5min

混凝土拌和物性能均满足自密实混凝土的指标要求;但混凝土拌和物性能变化不明显,且远离灌筑口的混凝土与轨道板有粘接紧密现象。第三次混凝土拌和物及揭板照片见图3。

图3  第三次混凝土拌和物及揭板照片:

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4.第四阶段:配合比第三次优化,对以上情况分析后,本项目对配合比砂率进行微调与并减小外加剂掺量,优化后的配合比见表7:

表7  第三次优化后理论配合比

施工配料比例

水泥

矿粉

细骨料

粗骨料1

粗骨料2

膨胀剂

减水剂

引气剂

粘改剂

水胶比

1.00

0.38

2.72

1.16

1.16

0.14

0.029

0.008

0.11

0.54

0.33

每方用量

325

123

883

376

376

46

9.5

2.7

36

175

/

配合比优化后,本项目灌注第四块直线段P5600型轨道板,混凝土拌和物性能见表8:

表8  混凝土拌和物性能

  试验项目

砼性能

坍落扩展度

扩展时间T500

含气量

出机温度

泌水率

灌注时间

混凝土出机性能

660mm

3.8s

7.1

19.2℃

0

/

1.5h混凝土性能

650mm

3.5s

7.0

19.0℃

0

5.5min

混凝土拌和物性能均满足自密实混凝土的指标要求;混凝土拌和物性能良好,揭板及切断面后表面平整无发泡层,无较大气泡,骨料分布均匀,灌注状态良好。第四次揭板照片见图4:

图4  第四次揭板照片:

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5.通过混凝土配合比初步设计及优化,并结合实际灌板、揭板情况,通过优选的自密实混凝土理论配合比见表9,该配合比定确为最终配合比。

表9  通过优先的自密实混凝土理论配合比

施工配料比例

水泥

矿粉

细骨料

粗骨料1

粗骨料2

膨胀剂

减水剂

引气剂

粘改剂

水胶比

1.00

0.38

2.72

1.16

1.16

0.14

0.029

0.008

0.11

0.54

0.33

每方用量

325

123

883

376

376

46

9.5

2.7

36

175

/

6.第五阶段:最终选定的配合比进行重复性灌板试验,混凝土性能指标均满足要求,且拌和物状态良好,第五阶段揭板情况见图5:

图5  第五阶段揭板情况如下:

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第五次揭板  第六次揭板     第七次揭板

三、自密实混凝土施工时常见问题及调整措施

配合比经过验证、优化后,确定了最终的配合比。在线上施工作业时,自密实混凝土经常出现以下问题:

(一)坍落扩展度损失较快。经分析后主要由原材料、施工工艺、环境温湿度、施工工人配合等因素引起。调整措施可以通过适当添加减水剂的方法,添加减水剂后必须通过试验验证,当各种检测性能符合要求后方可继续灌注。

(二)环境温湿度影响自密实混凝土拌和物性能。避免环境温湿度对自密实混凝土影响,可根据室外测温,统计好施工日期的环境温度,并根据环境温湿度不同来调整自密实混凝土的出机扩展度,如5~15℃,出机630~670mm;15~30℃出机650~680mm;30℃以上不施工或者采取降温措施。

(三)自密实混凝土含气量过小。自密实混凝土含气量过小,会使拌合物性能比较粘,影响自密实混凝土流动性,使T500 过大,在施工过程中灌板变慢,此时需要外加剂厂家对减水剂进行调整,增加引气成分。

(四)自密实混凝土损耗多。混凝土拌和物和易性差会导致排浆孔排浆过多浪费混凝土,严重的会导致混凝土硬化后出现泡沫层造成返工,从而造成成本的浪费。正式灌注前应严格经过试验比选改善混凝土配合比,并严控混凝土的性能,各项指标经检测合格并观察拌和物状态合适方可灌注。

四、施工质量保证和经济效益

(一)本项目自密实混凝土结合施工现场的灌板试验参数、揭板效果分析以及混凝土各项性能指标等方面进行配合比优化,保证了轨道板的实体质量,并在本标段内实现全线零揭板,大大节省了成本。

(二)混凝土性能控制较好,有完整的拌和物性能调整措施,经少量排浆即可达到排气效果。本标段P5600型轨道板填充层平均使用自密实混凝土1.51m3/块,相比于莱荣施工全线平均1.72m3/块,共节省自密实混凝土0.21*7373=1548m3

(三)本项目平均每块轨道板充填层的灌注速度为5~6min,大大提高了施工效率,保证了施工进度,相应的节省了较多人工和机械设备。

(四)本项目自密实混凝土核算成本为:1017元/m3,综合上述创效结果,共为项目节约成本约300余万元,带来了良好的经济效益。

五、结语

通过CRTSⅢ板式无砟轨道自密实混凝土配合比的验证及优化过程,确定了最终配合比,还提出了自密实混凝土配合比确定后施工中经常出现的问题,并进行了原因分析及调整方向,能更好的控制自密实混凝土拌和物性能,提高自密实混凝土灌注效率,同时保证质量并节约成本。

参考文献

[1]虞晓婧.C40自密实混凝土在无砟轨道板工程中的应用研究[D].石家庄铁道大学,2019.    

[2]中国铁路总公司.Q/CR 596-2017 高速铁路 CRTS Ⅲ型板式无砟轨道自密实混凝土[S].北京:中国铁道出版社,2017.