中铁十局集团有限公司青岛分公司 山东省 青岛市 266000
[摘要]本研究结合莱荣铁路CRTSⅢ型板式无砟轨道充填层揭板试验和线上施工实践,阐述了自密实混凝土原材料的选择、配合比的优化过程,并总结出了自密实混凝土施工时常见问题及调整措施,提高了施工效率和灌注质量,大大减少了混凝土的消耗,创造了经济效益。
[关键词]无砟轨道;自密实混凝土;配合比设计;常见问题;
作者简介:王欣(1990年2月),男,汉族,山东菏泽人,工程师,一级建造师
引言:自密实混凝土又称免振捣混凝土或自流平混凝土,由东京大学冈村甫教授于1988年发明[1],具有较高的流动性且不易泌水、不易离析,在施工中无需振捣就可以实现充模密实。随着我国自主创新的CRTSⅢ型板式无砟轨道的普及,自密实混凝土在高速铁路上的应用也拓展开来。
一、工程概况
中铁十局新建莱西至荣成铁路工程ZQSG-4标,正线双线段DK164+601.79-DK196+443.00;动车走行线单线段DZDK0+000-DZDK1+925。其中正线DK164+601.79-DK191+600段设计采用CRTSⅢ型先张板式无砟轨道,无砟道床27km,双线一次建成,CRTSⅢ型板无砟轨道结构自密实混凝土生产量大,工期紧、任务重。
二、自密实混凝土原材料、配合比
(一)原材料的选择
采用P·O42.5级水泥、S95级矿渣粉、EA-Ⅱ型膨胀剂、TZ-Ⅳ型粘度改性材料、KDSP聚羧酸缓凝型高性能减水剂、KDSF型引气剂、细骨料细度模数为2.5河砂、粗骨料为5~10mm和10~16mm两种连续级配碎石、饮用水。
(二)自密实混凝土配合比的特点
1.原材料种类多共8种。
2.胶凝材料用量大,包括水泥、矿粉、膨胀剂、黏度改性材料总用量为530kg/m3。
3.水胶比低为0.33。
4.粗骨料用量比较少,颗粒粒径不大于16mm。
5.配合比中外加剂种类有高性能减水剂、黏度改性材料、膨胀剂、引气剂等。
(三)自密实混凝土配合比的选定:
自密实混凝土根据图纸要求设计强度等级为C40,由铁科院出具初始配合比,我项目根据进场原材料情况进行配合比的验证与优化,确定最终配合比,使自密实混凝土具有良好的工作性和稳定性,并符合规范、设计要求和施工实际需要。此过程共进行了5个阶段的配合比优化,并进行了7次灌筑和揭板试验。
1.第一阶段:自密实混凝土最初配合比见表1:
表1 理论配合比
施工配料比例 | 水泥 | 矿粉 | 细骨料 | 粗骨料1 | 粗骨料2 | 膨胀剂 | 减水剂 | 引气剂 | 粘改剂 | 水 | 水胶比 |
1.00 | 0.38 | 2.58 | 1.29 | 1.29 | 0.14 | 0.028 | 0.008 | 0.11 | 0.54 | 0.33 | |
每方用量 | 325 | 123 | 840 | 420 | 420 | 46 | 9.0 | 2.7 | 36 | 175 | / |
本项目按照初始配合比灌注第一块直线段P5600型轨道板,混凝土拌和物的性能见表2:
表2 混凝土拌和物性能[2]
试验项目 砼性能 | 坍落扩展度 | 扩展时间T500 | 含气量 | 出机温度 | 泌水率 | 灌注时间 |
混凝土出机性能 | 670mm | 3.6s | 5.9 | 18.5℃ | 0 | / |
1.5h混凝土性能 | 660mm | 3.7s | 6.1 | 17.4℃ | 0 | 5min |
混凝土拌和物性能均满足自密实混凝土的指标要求,但揭板后发现自密实混凝土有明显水痕且板面存在工艺性气泡、检查口附近存在松软现象,切断面后上下骨料分布均匀。第一次灌注性能检测及揭板照片见图1。
图1 第一次灌注性能检测及揭板照片:
2.第二阶段:配合比第一次优化,对以上情况分析后,本项目对混凝土做以下优化,适当降低骨料用量并提高砂率,同时适当提高黏度改性材料用量。优化后的配合比见表3:
表3 第一次优化后理论配合比
施工配料比例 | 水泥 | 矿粉 | 细骨料 | 粗骨料1 | 粗骨料2 | 膨胀剂 | 减水剂 | 引气剂 | 粘改剂 | 水 | 水胶比 |
1.00 | 0.38 | 2.74 | 1.22 | 1.22 | 0.14 | 0.031 | 0.008 | 0.11 | 0.54 | 0.33 | |
每方用量 | 325 | 123 | 890 | 395 | 395 | 46 | 10.0 | 2.7 | 38 | 175 | / |
配合比优化后,本项目灌注第二块直线段P5600型轨道板,混凝土拌和物性能见表4:
表4 混凝土拌和物性能
试验项目 砼性能 | 坍落扩展度 | 扩展时间T500 | 含气量 | 出机温度 | 泌水率 | 灌注时间 |
混凝土出机性能 | 660mm | 4.3s | 6.3 | 18.2℃ | 0 | / |
1.5h混凝土性能 | 650mm | 4.4s | 6.4 | 18.7℃ | 0 | 7min |
混凝土拌和物性能均满足自密实混凝土的指标要求;但混凝土较粘稠,灌筑速度变慢,揭板后发现表面局部有面积大于50cm²的气泡,水痕问题依然存在,限位凹槽处有轻微发泡层,切断面后骨料分布均匀。第二次揭板照片见图2。
图2 第二次揭板照片:
3.第三阶段:配合比第二次优化,对以上情况分析后,我项目部对配合比砂率进行微调,并降低外加剂掺量,优化后的配合比见表5:
表5 第二次优化后理论配合比
施工配料比例 | 水泥 | 矿粉 | 细骨料 | 粗骨料1 | 粗骨料2 | 膨胀剂 | 减水剂 | 引气剂 | 粘改剂 | 水 | 水胶比 |
1.00 | 0.38 | 2.72 | 1.26 | 1.26 | 0.14 | 0.030 | 0.008 | 0.11 | 0.54 | 0.33 | |
每方用量 | 325 | 123 | 883 | 408 | 408 | 46 | 9.7 | 2.7 | 37 | 175 | / |
配合比优化后,本项目灌注第三块直线段P5600型轨道板,混凝土拌和物性能见表6:
表6 混凝土拌和物性能
试验项目 砼性能 | 坍落扩展度 | 扩展时间T500 | 含气量 | 出机温度 | 泌水率 | 灌注时间 |
混凝土出机性能 | 650mm | 4.7s | 6.6 | 19.3℃ | 0 | / |
1.5h混凝土性能 | 650mm | 4.7s | 6.8 | 19.0℃ | 0 | 6.5min |
混凝土拌和物性能均满足自密实混凝土的指标要求;但混凝土拌和物性能变化不明显,且远离灌筑口的混凝土与轨道板有粘接紧密现象。第三次混凝土拌和物及揭板照片见图3。
图3 第三次混凝土拌和物及揭板照片:
4.第四阶段:配合比第三次优化,对以上情况分析后,本项目对配合比砂率进行微调与并减小外加剂掺量,优化后的配合比见表7:
表7 第三次优化后理论配合比
施工配料比例 | 水泥 | 矿粉 | 细骨料 | 粗骨料1 | 粗骨料2 | 膨胀剂 | 减水剂 | 引气剂 | 粘改剂 | 水 | 水胶比 |
1.00 | 0.38 | 2.72 | 1.16 | 1.16 | 0.14 | 0.029 | 0.008 | 0.11 | 0.54 | 0.33 | |
每方用量 | 325 | 123 | 883 | 376 | 376 | 46 | 9.5 | 2.7 | 36 | 175 | / |
配合比优化后,本项目灌注第四块直线段P5600型轨道板,混凝土拌和物性能见表8:
表8 混凝土拌和物性能
试验项目 砼性能 | 坍落扩展度 | 扩展时间T500 | 含气量 | 出机温度 | 泌水率 | 灌注时间 |
混凝土出机性能 | 660mm | 3.8s | 7.1 | 19.2℃ | 0 | / |
1.5h混凝土性能 | 650mm | 3.5s | 7.0 | 19.0℃ | 0 | 5.5min |
混凝土拌和物性能均满足自密实混凝土的指标要求;混凝土拌和物性能良好,揭板及切断面后表面平整无发泡层,无较大气泡,骨料分布均匀,灌注状态良好。第四次揭板照片见图4:
图4 第四次揭板照片:
5.通过混凝土配合比初步设计及优化,并结合实际灌板、揭板情况,通过优选的自密实混凝土理论配合比见表9,该配合比定确为最终配合比。
表9 通过优先的自密实混凝土理论配合比
施工配料比例 | 水泥 | 矿粉 | 细骨料 | 粗骨料1 | 粗骨料2 | 膨胀剂 | 减水剂 | 引气剂 | 粘改剂 | 水 | 水胶比 |
1.00 | 0.38 | 2.72 | 1.16 | 1.16 | 0.14 | 0.029 | 0.008 | 0.11 | 0.54 | 0.33 | |
每方用量 | 325 | 123 | 883 | 376 | 376 | 46 | 9.5 | 2.7 | 36 | 175 | / |
6.第五阶段:最终选定的配合比进行重复性灌板试验,混凝土性能指标均满足要求,且拌和物状态良好,第五阶段揭板情况见图5:
图5 第五阶段揭板情况如下:
第五次揭板 第六次揭板 第七次揭板
三、自密实混凝土施工时常见问题及调整措施
配合比经过验证、优化后,确定了最终的配合比。在线上施工作业时,自密实混凝土经常出现以下问题:
(一)坍落扩展度损失较快。经分析后主要由原材料、施工工艺、环境温湿度、施工工人配合等因素引起。调整措施可以通过适当添加减水剂的方法,添加减水剂后必须通过试验验证,当各种检测性能符合要求后方可继续灌注。
(二)环境温湿度影响自密实混凝土拌和物性能。避免环境温湿度对自密实混凝土影响,可根据室外测温,统计好施工日期的环境温度,并根据环境温湿度不同来调整自密实混凝土的出机扩展度,如5~15℃,出机630~670mm;15~30℃出机650~680mm;30℃以上不施工或者采取降温措施。
(三)自密实混凝土含气量过小。自密实混凝土含气量过小,会使拌合物性能比较粘,影响自密实混凝土流动性,使T500 过大,在施工过程中灌板变慢,此时需要外加剂厂家对减水剂进行调整,增加引气成分。
(四)自密实混凝土损耗多。混凝土拌和物和易性差会导致排浆孔排浆过多浪费混凝土,严重的会导致混凝土硬化后出现泡沫层造成返工,从而造成成本的浪费。正式灌注前应严格经过试验比选改善混凝土配合比,并严控混凝土的性能,各项指标经检测合格并观察拌和物状态合适方可灌注。
四、施工质量保证和经济效益
(一)本项目自密实混凝土结合施工现场的灌板试验参数、揭板效果分析以及混凝土各项性能指标等方面进行配合比优化,保证了轨道板的实体质量,并在本标段内实现全线零揭板,大大节省了成本。
(二)混凝土性能控制较好,有完整的拌和物性能调整措施,经少量排浆即可达到排气效果。本标段P5600型轨道板填充层平均使用自密实混凝土1.51m3/块,相比于莱荣施工全线平均1.72m3/块,共节省自密实混凝土0.21*7373=1548m3。
(三)本项目平均每块轨道板充填层的灌注速度为5~6min,大大提高了施工效率,保证了施工进度,相应的节省了较多人工和机械设备。
(四)本项目自密实混凝土核算成本为:1017元/m3,综合上述创效结果,共为项目节约成本约300余万元,带来了良好的经济效益。
五、结语
通过CRTSⅢ板式无砟轨道自密实混凝土配合比的验证及优化过程,确定了最终配合比,还提出了自密实混凝土配合比确定后施工中经常出现的问题,并进行了原因分析及调整方向,能更好的控制自密实混凝土拌和物性能,提高自密实混凝土灌注效率,同时保证质量并节约成本。
参考文献
[1]虞晓婧.C40自密实混凝土在无砟轨道板工程中的应用研究[D].石家庄铁道大学,2019.
[2]中国铁路总公司.Q/CR 596-2017 高速铁路 CRTS Ⅲ型板式无砟轨道自密实混凝土[S].北京:中国铁道出版社,2017.