合成气产品质量不合格原因分析

(整期优先)网络出版时间:2023-06-15
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合成气产品质量不合格原因分析

冯成江

大庆石化化工运行二部丁辛醇造气装置区  黑龙江大庆 163714

化工运行二部丁辛醇装置、合成气装置是2012年大庆石化公司大乙烯项目配套工程。合成气装置为丁辛醇羰基合成反应系统提供原料。该装置采用美国GE裂解焦油制合成气技术并在国内实现首次应用。装置生产过程中,出现了羰基合成反应系统波动,经过排查发现合成气装置生产的合成气产品中有微量杂质,导致铑催化剂中毒,本文探讨了合成气产品中毒剂的种类,并确定了来源,提出治理方法,确保装置高效运行。

关键词:合成气  焦油  催化剂  中毒  砷

1对关键毒剂砷含量进行跟踪分析

1.1在焦油、合成气及羰基合成反应液中均发现砷,具体数据见下表。

表1-1焦油分析数据

样品名称/编号

送样时间

分析项目(砷)

分析结果

执行方法

焦油

2019.03.08

As

124.9ug/kg

AFS

焦油

2019.04.16

As

1775ug/kg

ICP-MS

焦油

2019.05.15

As

414.2ug/kg

AFS

焦油

2019.06.19

As

1366ug/kg

AFS

焦油

2019.07.17

As

1432ug/kg

AFS

表1-2合成气分析数据

样品名称/编号

送样时间

分析项目(砷)

分析结果

执行方法

合成气吸收液

2019.05.22

As

0.2mg/kg

水处理剂 砷和汞含量的测定原子荧光光谱法

合成气吸收液

2019.06.19

As

0.14mg/kg

水处理剂 砷和汞含量的测定原子荧光光谱法

合成气吸收液

2019.07.17

As

<0.1mg/kg

水处理剂 砷和汞含量的测定原子荧光光谱法

  表1-3羰基合成反应液数据

样品名称/编号

送样时间

分析项目(砷)

分析结果

执行方法

1103C反应液

2019.4.16

As

384.2ng/g(0.3843ppm)

ICP-MS

1103C反应液

2019.05.15

As

126.7ng/g(0.1267ppm)

ICP-MS

1103C反应液

2019.06.19

As

218ng/g(0.218ppm)

ICP-MS

1103C反应液

2019.07.31

As

2684ng/g(2.684ppm)

ICP-MS

1103C反应液

2019.08.7

As

3.9 ppm

ICP-MS

1103C反应液

2019.08.28

As

5.3 ppm

ICP-MS

由以上数据可以分析得出,焦油中含有砷元素,通过合成气夹带至丁辛醇羰基合成反应液中,并在反应液中不断累积。

1.2 微量元素砷的来源

焦油中微量砷在气化炉中生成砷烷即砷化氢,再通过合成气带入羰基合成反应液中,砷在反应液中不断积累导致铑催化剂中毒。为避免因合成气夹带砷造成铑催化剂中毒,在合成气装置精脱硫单元增加脱砷剂。

2 装置流程优化后的脱硫能力分析

气化炉出来的合成气经过炭黑洗涤、热量回收后变成干净的合成气,然后进入脱硫脱碳单元,利用MDEA脱除合成气中的二氧化碳、硫化氢,之后进入精脱硫单元(T1601A/B、T1602A/B)脱除羰基硫、硫化氢。

下表为合成进入精脱硫单元前、后合成气中羰基硫及硫化氢的分析数据结果。

表2-1合成气精脱硫前取样点的化验分析数据

采样时间

样品名称

分析项目

规格指标

结果

单位

2019-09-02 09:00:00

合成气

硫化氢

≤1000

<1

ml/m3

羰基硫

≤1000

<1

ml/m3

2019-09-09 09:00:00

合成气

硫化氢

≤1000

<1

ml/m3

羰基硫

≤1000

<1

ml/m3

2019-09-16 09:00:00

合成气

硫化氢

≤1000

<1

ml/m3

羰基硫

≤1000

<1

ml/m3

2019-09-23 09:00:00

合成气

硫化氢

≤1000

<1

ml/m3

羰基硫

≤1000

<1

ml/m3

2019-09-30 09:00:00

合成气

硫化氢

≤1000

<1

ml/m3

羰基硫

≤1000

<1

ml/m3

表2-2合成气精脱硫后化验分析数据

采样时间

样品名称

分析项目

规格指标

结果

单位

2019-09-02 09:00:00

去丁辛醇工段净化气

硫化氢

≤10

<1

ml/m3

羰基硫

≤10

<1

ml/m3

2019-09-23 09:00:00

去丁辛醇工段净化气

硫化氢

≤10

<1

ml/m3

羰基硫

≤10

<1

ml/m3

根据表2-1、表2-2可以看出,进入T1601塔前合成气中的羰基硫及硫化氢含量均为<1ppm。证明精脱硫前的合成气中硫含量已经低于净化后要求的指标,现有脱硫能力有较大富余量。上一批次氧化锌脱硫剂使用6年,使用后期仍然能够满足脱羰基硫、硫化氢指标要求。

3 合成气产品脱砷策略

通过流程分析和分析数据对比,将合成气装置原精脱硫槽T1602B内脱硫剂改为脱砷剂,只剩下精脱硫槽T1602A一个脱硫剂床层后,三年内,在裂解焦油中硫含量维持相对稳定情况下,脱硫效果不会受到影响。

结语:通过工艺专业和设备专业技术人员研判,将T1602B脱硫槽改为脱砷槽,合成气经T1601 A/B水解羰基硫、经T1602A脱除硫化氢后再经过T1602B脱砷的流程,既能满足脱硫效果又能满足脱砷要求,从而提高合成气产品的质量,为下游装置生产合格的丁辛醇产品提供保障。