中国石化西南石油工程公司井下作业分公司 四川 德阳 618000
摘要:近几年来,采油工艺技术增产措施的越来越多,油水井的稳产、增产措施工作量逐步增加, 套管填砂堵层井施工越来越多,填砂工艺施工已经成为了作业常见工序。由于填砂工艺的不完善,井下情况的日趋复杂, 与之配套的工艺施工标准和规定较少,一直无一套科学的方法,有时夹层很小,砂面的精确度要求也高,因此施工中经常出现填砂一次不合格的现象,导致二次填砂或三次填砂.导致填砂成功率不高,造成无用工序,甚至造成了环境污染等恶性事故,对油田造成了重大损失。因此,针对填砂井作业,找出影响其成功率的主要因素,并采取针对性的因对策略很关键。基于此,本文结合修井填砂作业实践,就提高填砂作业一次成功率的有效措施进行了详细阐述。
关键词:填砂作业;一次成功率;影响因素;有效措施
0引言
修井作业填砂作为油田开发中暂时封隔油水层,保护目的层的一项施工技术,已在施工中广泛应用,它的最大优点是不污染油水层。大大降低了职工的劳动强度,缩短施工周期,为原油上产提供了保障。广泛使用于负压井无法建立循环的情况下进行打塞、封堵施工,具有简单易操作,施工投入小的特点。随着油田开发的中后期,填砂施工井的增多,不断发生填砂施工事故,统计分析某年度填砂井顺利作业完的仅占80%,有五分之一的井或多或少存在一定问题,在实践中某井填砂管柱砂埋,施工32天才处理完毕,施工费用百万元之多。填砂施工已经成为制约施工有效率的一个瓶颈。
近几年来,通过施工填砂井的增多,不断进行了一些有益的探索,本文中对漏失严重、井口溢流等复杂井况下填砂作业不做讨论,通过近20口井的施工验证,填砂成功率不断提高,取得了比较好的效果,填砂施工的成功率总结为对软硬两个方面的控制,软指的是井筒及管柱、施工排量、填砂比、一次填砂长度、沉砂时间五方面,硬指的是改进更新填砂设备。
1井筒及管柱的影响
1.1井筒的影响
井筒的质量影响填砂效果,井底的准确深度、井筒内径的变化程度、井筒的清洁程度直接影响填砂效果。未探清井底深度,填砂时造成计算错误:探清了井底深度,未发现套管内径的变化,造成填砂计算不准和下部处理的不确定性;井筒不清洁,造成砂粒在套管壁上的粘附,易造成砂桥和砂埋管柱。在某一年度有5口填砂井不成功与井筒有关,通过以上分析,逐步确定了填砂前对井筒采取通井、刮管、彻底洗井措施,取得了比较好的效果。
1.2填砂管柱的影响
填砂管柱主要是管柱内径的通畅度和管柱的密封性,管柱内壁脏,填砂时砂粒粘附在管壁上上造成砂堵管柱;管柱内径有突起,砂粒易堆积,造成砂堵;管柱有洞缝,砂粒易短路,造成砂埋管柱。因管柱问题,去年共造成3口填砂失败,通过数次失败的教训,现在我们填砂前都采取洗井、通管、管柱提前试压等措施有效地避免了管柱问题。
2排量的影响
排量是影响填砂成功率的关键,多大排量填砂合适呢?通过不断摸索,逐步确定了以砂粒沉降速度为依据排量确定方式。由于目前应用漏斗填砂,排量控制在水不溢出漏斗为宜,无法大排量填砂,因此近似将填砂到底时油套砂粒不上返速度确定为最高排量。
以填砂时石英砂粒径为0.5mm,在内径为D124mm,填砂管为D73mm油管为例,它的沉降速度为0.53m/s,要返出地面液体的上升速度采取的是v液=2v降,即v液=20×0.053=0.106m/s,
那么砂粒不上返最大排量为
Q不=36×10-3×3.14/4×(1242-732)×0.053=15m3/h,
可以看出排量小于15m3/h,沉到底的砂粒不上返,一般采取15m3/h的排量,这是大套管井理论依据,在此排量下,基本未发生事故。这也符合作业现场常用的填砂排量<200L/min的论述。
以某水平井为例:小套管内径为D82.3mm,油管采用D60mm油管,填砂采用0.5mm的石英砂,在Q不=36×10-3×3.14/4×(82.32-602)×0.053=4.8m3/h,沙粒不上返;在Q返=36×10-3×3.14/4×(1242-732)×0.106=9.6m3/h,沉到底的砂粒能上返到地面。填砂时我们不希望砂粒上返卡管柱,又希望提高填砂排量来提高填砂速度,于是在本井采取50m一段,几种排量下的填砂速度和安全情况试验,如下表1所示:
表1
排量、时间 | 4.8m3/h、 | 5.8m3/h | 6.8m3/h, | 7.8m3/h, |
1h20min | 1h10min | 1h5min | 1h |
在采取几种排量填砂过程中,不断活动管柱,在6.8m3/h排量下,上提下放无异常,在7.8m3/h,有轻微遇阻显示,认为在6.8m3/h,填砂速度快,安全。超过6.8m3/h排量,存在卡管柱的危险。以后采用此排量施工近20口井,未发生一起卡钻事故,效果明显。
3填砂比的确定
采取多大的填砂比呢?砂比大,填砂时稍有不注意就堵泵,造成事故,砂比小,填砂速度慢,时间长,效果差。根据《振动砾石充填防砂工艺》标准8.3.6c项规定排量350-450L/min砂比控制在50-100Kg/m3为参考标准,填砂排量为15m
3/h时,考虑到石英砂直径小,砂比应选择不超过上限采取40 Kg/m3左右(换算成质量比等于4%),在现场施工中采取30 Kg/m3左右(换算成质量比等于3%)砂比是比较合适的,也符合作业现场常用的填砂比<10%的论述。考虑到井下情况的复杂性,在某井我们根据排量采取30 Kg/m3左右砂比填砂施工,速度快,施工方便,以后在许多井采用,均取得成功,实践证明是比较优选的参数。
4填砂井段长度的确定
井场施工填砂时井段从0m-300m不等,多长井段填砂为合适呢?在现场施工中,以前经常采取不分井段长短,均一次填砂,效果较差,尤其是井段长时,填砂在井筒中易形成砂桥或形成段塞砂,填砂不匀,达不到填砂的要求并常常形成事故。在我厂现场使用漏斗填砂的前提下,泵车排量近似为6-12m3/h,达不到将砂子冲起上返的排量要求,砂子在井内处于加速沉降状态,填砂前计算好套管容积换算成砂子体积,通过近20口井的实验,在大套管采取50m为一段的填砂方案,填完一段后在上提50m,逐段填砂,直至填完。但是在侧钻小套管井,50m一段可以,填砂时尾管与砂面的高度提高到100m,否则存在卡管柱的危险。
在该井,采用50m一段,预提高度100m的方式填砂126m,均顺利填完,以后在十几口井均采用此方式,效果较好,未发生一起事故。
5沉砂时间
填砂完后,沉砂多长时间合适呢?沉砂时间短,砂粒未完全沉降,造成探砂面错误,甚至造成卡管柱事故;沉砂时间长,延长了作业时间,降低了作业速度。
在大套管井,在15m3/h的排量下砂粒在油管内下行速度=15÷0.00301÷3600=1.38m/s,(砂子自由沉降速度为0.053m/s较小忽略不计),依2000m井深为例砂粒至底时间=2000÷1.38÷60=25min,就是说填砂完后继续打液体理论上25min砂粒沉降完毕,在小套管6.8m3/h的排量下砂粒在油管内下行速度=6.8÷0.00196÷3600=0.96m/s,依2000m井深为例砂粒至底时间=2000÷0.96÷60=34min,就是说填砂完后继续打液体理论上不到34min砂粒沉降完毕,实践中井内情况是非常复杂。根据《井下冲砂工艺技术规程》冲砂完后沉砂3h探砂面的标准,我们一直采取大于标准1h,也就是4h探砂面的规定。
在小套管井我们做了多次试验:
在该井现场施工中,填砂井段1160-1286m,填砂完后沉砂探砂面情况如下:
表2 填砂井段1160-1286m填砂完后沉砂探砂面情况
时间 高度 | 2h | 3h | 4h, | 5h, | 6h |
1259.1 | 1240 | 1231 | 1230 | 1230 |
在另外一口井现场施工中,填砂井段2140-2241m,填砂完后沉砂探砂面情况如下:
表3 填砂井段2140-2241m填砂完后沉砂探砂面情况
时间 高度 | 2h、 | 3h | 4h, | 5h, | 6h |
2240 | 2213 | 2202 | 2200 | 2200 |
从以上可以看出,沉砂4小时后到5小时之间,砂面稍有增加,超过5小时砂面不再增加,探出砂面准确无误。在以后十几口小套管井的试验中基本验证5小时后砂面基本不再增加。大套管井沉砂4小时,小套管侧钻井可采用5小时,现场应用效果较好。