国家管网集团天津液化天然气有限责任公司 天津市滨海新区 300452
摘要:随着工业产业化的发展和居民生活的改善,天然气需求量更大。LNG槽车运输是城市天然气供应的一种重要方式,要求规范工艺流程,优化装车步骤和操作方式,提高装车效率,保证装车的安全性。本文简要分析了LNG槽车装车操作方式,就操作优化提出一些建议和对策,以改进LNG槽车装车中存在的问题,降低各项风险和隐患。
关键词:LNG槽车;装车;操作方式;优化措施
LNG槽车运输是天然气供应的一种有效方式,在LNG槽车装车操作过程中要贯彻“节能、安全、高效”等理念,选择适合的装车操作方式,准确把握LNG槽车装车的主要设备、工艺流程和步骤等,明确常见的一些问题和风险,对LNG槽车装车持续优化和改进,以实现接收站稳定生产和精确装车,提高装车效率,延长设备的使用寿命,保障这一操作过程的安全性。
一、LNG槽车装车的工艺流程和操作方式
(一)工艺流程
LNG接收站的主要设备是装车橇,装车撬由液相管道、气相管道、排凝管道、放空管道氮气管道、仪表风管道等各种管道组成,并配备的有静态数字电子汽车衡、LNG收集罐。储罐中的LNG要先经过低压泵对其实施加压,之后依次进入低压输送总管、装车总管、装车支管、装车橇,经过流量调节、气动阀、放空球阀进入槽车;槽车内的LNG在经过吸热气化之后,形成的BOG进入气相管道,通过气动阀返回接收站BOG管网[1]。
(二)操作方式
LNG槽车装车通常包含以下6大步骤:
1)连接液相臂并吹扫。这一步主要是连接装车橇、槽车,以确保LNG能够顺利经过各阀门,然后进入槽车,在操作的时候要规范化打开槽车下部进液阀、液相放散阀,对装车臂进行吹扫,排除其中的空气,用氮气替换,形成一个更加安全的环境,防止爆炸等事故的出现。
2)连接气相臂并吹扫。这一步主要是连接槽车、装车橇,在操作的时候要确保放空球阀关闭,然后再对气相进行吹扫,通过这一步骤的操作,平衡储罐内部的压力,防止因超压而诱发其他的风险隐患。
3)泄漏测试。对液相臂、气相臂进行加压,细致地检查法兰连接处,查看是否存在泄漏的情况;仔细地观察压力变送器读数,对比相关标准,查看液相是否存在泄漏的情况;由人工细致的检查法兰连接处是否有气体喷出的声音,查看气相是否存在泄漏的情况。
4)槽车储罐降压和冷却。通过实施降压处理,防止其内部压力过高导致的一些风险;通过冷却处理,防止LNG槽车装车因压力急剧升高而影响控制效果及装车安全性。
5)全速装车。依照规范和要求,打开槽车下部进液阀、液相紧急切断阀,之后实施对槽车的快速充装,并对装车量进行科学有效的控制,防范出现LNG泄漏、超装溢车等情况,保证装车的工作效率和安全性。
6)吹扫液相臂和气相臂。在装车完成之后,对于装车臂内残余的LNG,要进行吹扫,使其进入槽车,对气相臂内的天然气进行吹扫,使其进入接收站内,以减少浪费情况,同时防范在拆卸装车臂的时候,造成人员伤害[2]。
图1 槽车操作箱示意图
二、LNG槽车装车常见的一些问题
LNG槽车装车过程中也存在一些风险和隐患,主要还是因为装车操作不规范和管理不到位导致的,要结合装车实际情况,不断优化和改进,降低和规避这类问题及造成的影响损失。
(1)对工艺流程把握不准确,可能会导致出现误差和偏差问题,影响接收站稳定生产和精确装车;
(2)采用的操作方式不适合,各种保护和防护措施没有落实到位。没有依照实际要求规范化安装车臂氮封管线,装车自动化控制和计量系统、紧急停车系统不健全等,都会影响装车工作的效率,导致出现LNG泄漏、超装溢车等情况,甚至诱发风险事故;
(3)我国很多小型LNG液化厂采用的是软管连接装车,容易受到损坏,从而诱发一些安全隐患;
(4)采用倒车方式进入装车位,存在一定事故风险。在LNG槽车装车完成之后,没有采用专门的措施进行氮气吹扫,残余LNG汽化后直接排放等,不符合我国低碳经济和节能环保的相关要求,还可能导致一些安全事故出现[3]。
三、优化措施
(1)带压充装。在槽车充装过程中需要检查气相管道,如果导通性不足,可以利用带压装车,气相返回臂与正常装车进行连接后,压力一旦超过0.4MPa可以及时导通气相。对某地LNG接收站进行上百次装车试验,大约有2%的槽车在充装时压力超过0.4MP a。因此,可以进行带压充装。带压充装可以完成流量计和汽车衡一致性校验,并且在装车中产生的BOG不会对接收站产生负面影响。完成优化改进后,某LNG接收站槽车进站压力保持在0.3MPa以下。
(2)打开上下进液阀。在常规槽车装车操作过程中必须利用上部进液阀冷却槽车,在正常的装车过程中,装车前必须关闭上部进液阀,打开下部进液阀与液相紧急切断,完成槽车充装。而对LNG接收站进行优化改进后,将上下进液阀同时打开,可以省略冷车步骤,缩短装车时间。
(3)修改提前预报量。在常规槽车装车时剩余装车量在1吨时,操作界面会提示操作员装车剩余状态,如果在2分钟内未发生反应,系统可以自动停止装车。但是因为操作员在实际操作中,可能因为工作疏忽或者较忙不能及时按下确定键,会导致系统自动停车装车,出现少装问题。为了对这种现象进行有效解决,可以将提前量从1吨改变成0.7吨,这样即使没有按照提示及时按下确定键,也不会出现少装问题。
结束语:
LNG槽车装车操作过程中存在一些风险问题,一些不规范的行为和操作也会影响装车的效率和安全性。因此,要对LNG槽车装车实施科学合理的优化和改进。这一过程中要求对自身实际情况和特点有所把握,结合自身实际需要,选择适合的装车方式,规范装车工艺流程,依照步骤规范化操作,并对相关环节和操作、相关系统持续优化,以提高LNG槽车装车的工作效率,节省装车时间,并确保其符合安全生产的各项要求。
参考文献:
[1]杨建坡. LNG槽车装车操作方式及其优化措施[J]. 油气储运,2012,31(z1):41-43.
[2]贺耿,王正,包光磊. LNG槽车装车系统的技术特点[J].天然气与石油,2012,30(4):11-14.
[3]卢鼎,任东. 浅谈LNG槽车装车安全隐患[J]. 化工设计通讯,2016,42(3):157,171.