600MW机组自动配氨技术的研究与应用

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600MW机组自动配氨技术的研究与应用

王洪一 刘艳虹

广东粤电韶关发电厂有限公司 广东韶关  512132

在电厂锅炉给水系统中,一般采用化学炉内加药系统实现给水和凝结水的加氨、加氧处理,通过加氨的方式提高给水或凝结水的pH值,中和给水中游离的二氧化碳,以减少由pH值引起对锅炉给水系统管道和锅炉受热面管道的腐蚀,但过高的pH值又会对有铜系统造成腐蚀因此给水系统中必须维持加氨控制稳定,严格准确地控制给水pH值,有效防止给水管路的腐蚀和金属表面保护膜的破坏。因此提高给水品质,使机组在最佳水汽品质下运行,采用更先进可靠的加氨自动控制装置是十分必要的。

运行现状

韶关发电厂2×600MW机组的凝结水、给水及闭式水加氨系统,采用采购成品浓氨水人工稀释的配药方式,然后通过加氨计量泵加入热力系统。

采购浓氨水人工配药方式通常存在以下问题:

1市售氨水质量得不到保证(部分氨水配制用的除盐水不合格、甚至用工业水配制或运输槽罐车交叉污染等),且容易被忽视,氯离子等腐蚀性杂质或有机物含量超标,可能对热力设备产生腐蚀、积盐等产生不良影响,或增加锅炉排污等;

2、浓氨水属于氨水溶液的一类,具有无色透明的特点,浓度多数处于22至25%这一范围内,且伴随挥发将产生明显的刺激性气味,随温度升高和放置时间延长而挥发率增加,且随浓度的增大挥发量增加。氨气有毒,无论是对人体皮肤还是器官(眼睛、鼻子等)均有着强烈腐蚀性,若吸入过量将导致人有窒息表现人工配药时,氨气弥漫在加药间,严重刺激呼吸道、危害人身健康;

3、氨水价格较贵,全年药品成本较高。

、自动配氨装置的原理

离子在电场中进行定向迁移的过程中,将有溶液导电的表现。为此,可以将此时的溶液视作为具有导体属性,可通过施加连接电极两端的一定电压,实现对所产生电信号的放大,进而获取到溶液电导率的准确数据。电导率的意义在于溶液阻抗的测试,其不会受到来自纯水静电荷的影响,这也是数据准确率大大提升的主要原因。在对水进行加氨处理后,将形成具有弱碱性特质的溶液,促使溶液导电能力相较以往有明显提高,且溶液浓度与水电导率之间存在着紧密联系。若设置25摄氏度以下的环境温度,则电导率与氨水的pH值之间的关系将确定。基于这一关系,可经由电导率得出实际的溶液pH值如下图所示

由于氨浓度与电导率基本成线性关系因此通过调节水的电导率来控制加氨量。加氨自动调节系统通过采集给水电导率表测量值,传输至智能调节仪调节变频器的输出频率,自动调加氨泵的转速,以控制加药量,使给水电导率值(pH值)稳定在一定范围内,从而提高锅炉系统安全经济运行水平,延长热力设备的使用寿命。

、设备改造情况

具有自动化特点的配制氨的控制柜的加装,能够起到对氨水浓度与液位予以随时调整的作用。此时电极为溶液的探头,可测量出实际的电导率。通过控制单元可基于浓度与电导率的关系用以调整具体的溶液浓度,范围为0至5%。无论是安睡的电导率,还是溶液的具体浓度,均可在仪表盘中显现数据,实现基于预先设置菜单的浓度配比。若达到了溶液的限定值,则此时配药将全程自动化执行发出的命令,的自动打开进水阀门,并缓慢填充氨,直至达到预设标准后自动关闭进水门。该过程充分利用了溶液电导率与浓度之间的关系,可实现全程的自动化药物填充与浓度配比

具体改造如下:

(1)在加药间安装一自动配氨装置控制柜(1500×800×400);

(2)从2×600MW机组脱氨气管路的排污#4门前接DN15不锈钢管路至加药间的自动配氨装置控制柜,再连接至配药箱;

(3)在加药间内接一路除盐水管路至自动配氨控制柜,再连接至配药箱;

(4)电导电极安装;配药箱液位的安装;电缆铺设及电气接线等;电导率表是由瑞士SWAN公司生产,型号为AMU,其中电导率电极的电极常数为0.0415,补水电导率表的输出量程0~2000μS/cm

(5)自动配氨装置的调试、运行。

(6)自动加氨系统在公用系统上使用除氧器入口电导率对其进行调试,运行,逻辑说明交付给热控人员。


逻辑说明:使用前馈PID方式,引入给水流量信号作为前馈信号,除氧器入口电导率为被控信号,通过PID运算后,调节加氨泵的频率,从而控制系统的加氨量。

图1自动配氨改造系统图

、改造后投用系统效果

改造后的自动配氨系统有以下功能及优点:

(1)可任意设定配药浓度(0~5%),满足机组不同给水处理工况的要求;

(2)防止氨逃逸功能:配药箱安装有呼吸装置,消除加药间氨的刺激性气味;

(3)环境氨气检测功能:当环境中氨浓度大于设定值时,会自动连锁切断氨气来源,同时发出声光报警信号,确保人身和设备安全;

(4)报警及保护功能:液位超限、浓度超限、配药超时等多重联锁保护,安全可靠;

(5)自动化程度高,无需人工值守,运行成本低;

(6)历史数据查询功能:可查询药箱浓度、药箱液位的历史数据。

在改造完成后,从实际的运行情况来看各项指标表现均较为正常,可基于实际需求配置需求浓度的氨水,未产生运行缺陷。此类通过利用电导率与氨水浓度关系设定需求浓度参数的配制方法,使得加药间内的氨气浓度相较以往有明显降低,在一定程度上消除了对操作人员生命健康的不良影响。由于全程均为自动化控制,因此可保证氨水配制浓度的精确性。连接各类设备的管道均为不锈钢材质,与危化品的使用规定相匹配,进而避免了泄露等不良情况的产生。同时,改造方案中添加了在氨气逃逸后的检测报警装置,可基于对氨气浓度的检测进行超出限值后的自动报警,确保了不良情况处理的及时性,保证了系统全程使用的安全性

5、改造后系统的注意事项

(1)控制柜电源尽量不断电,避免PLC内程序丢失。

(2)设置参数后,必须将“手动”按钮切换为“自动”状态,程序才自动运行。

3)氨气压力表压力应大于0.1MPa。

4)凝水配药箱与给水配药箱通过计量泵入口管联通,在未做好隔离措施时,严禁打开凝水配药箱、给水配药箱排污门。

6结论

给水加氨系统采用外购浓度为24%的氨水配药,氨水市场售价为2400元/吨,而浓度100%的液氨价格为2700元/吨,每吨液氨可配4吨氨水。采用外购氨水时,每年要合计消耗氨水60吨,药品费用为14.4万元。采用液氨配制氨水时,药品费用只需2.7万元,相当于每年可省药品费11.7万元左右,氨水加药费用可降低81%。同时,可以避免因外购氨水质量不合格,降低机组汽水品质,将Cl-等腐蚀性杂质离子或者有机物等带入热力系统,防止发生热力设备的腐蚀和积盐现象。在有效落实自动化氨水浓度配制系统的改造方案后,由于全程均为自动化的药物填充,因此可基于发出的浓度调整指令,在低于设定浓度值后及时进行浓度提升的处理工作。该种方案有效降低人工成本的同时,也为企业产品在市场中的整体竞争力提升奠定了坚实基础