小套管固井技术在徐14-17侧1井的应用

(整期优先)网络出版时间:2024-01-06
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小套管固井技术在徐14-17侧1井的应用

李保生

中石化中原油田分公司采油气工程服务中心,河南  濮阳 457000

摘要:徐14-17侧1井原是马厂油田徐14块一口侧钻井,因完井固井质量差,上小修后实施二次固井后投产,但投产一段时间后,发生地层再次出砂现象,并造成卡钻事故。后经分析认为该井浅层套漏,而徐集油区属于高温、高压、高矿化度、低渗透率的砂岩油藏,对套漏段实施挤堵施工不能达到预期效果。为尽快恢复产能决定对该井上部套漏段实施下小套管固井施工。

关键词:套损;小套管;固井 

引言

由于受岩层和地应力等诸多因素的影响,油田生产后期套管损坏现象十分严重。马厂油田构造上位于东濮凹陷中央隆起带的南端,1987年投入开发,经连续20多年的注水开发,井下情况不断恶化,套损井不断增加,原油产量逐步减少,造成了较大的经济损失。为进一步治理套管损坏,恢复套损井的正常生产,在该区块推广小修下小套管固井技术,应用效果较好,取得了明显的经济效益。

1  徐14-17侧1井基本情况

徐14-17侧1井为一口侧钻后投产井,首次完钻日期为1994年7月12日,完钻井深:3150m;完钻层位:沙四段;2022年侧钻施工,完井人工井底:3213m;完钻层位:S3下3;井斜最大处在井深2771m,为26.72°;方位78.5°;侧钻前全井为Φ139.7mm×P80套管,侧钻后油层套管组合:Φ139.7mm×P80×7.72 mm×1981.81m+Φ101.6mm×P110×7.8mm×3196.83m;悬挂器及水泥返高:1981.48 m,联入:4.6m。油层压力系数1.0。2022年8月26日经二次固井后投产,发生地层再次出砂现象,抽油杆无法下行,经冲洗做工作后未恢复正常生产,后经证实,出砂造成卡钻事故;经分析认为该井浅层套漏,为尽快恢复该井产能现决定对该井实施找漏措施。

2  施工过程

1)、在经过二次固井投产,生产十天后出现杆卡现象,经洗井做工作仍无法恢复正常,上小修作业起出原井抽油杆后,起油管时发现卡钻,经活动解卡仍无法将管柱起出,后采取倒扣、套铣等打捞措施,将上部油管打捞,在打捞过程中,发现地层出砂严重,多次将鱼顶掩埋,判断为上部漏失、套管损坏出砂。

初步判定上部套管漏失,后经井温及氧活化找漏判定该井在1628-1770米处漏失(悬挂器深度1981.48m,水泥返高1981.48m)。下封隔器验套在1628m处验套合格,经测吸水发现套管漏失严重,对上部套管实施挤堵施工。后经钻塞处理井筒内灰浆,试压合格。经打捞、套铣等施工打捞原井油管至泵后,因在4寸套内处理较为困难,逐直接下泵投入生产。但生产3天后,再次出现出液不正常现象。采取洗井等施工后仍未恢复正常生产,上修后发现杆卡,经多次活动将抽油杆起出。起泵管依然卡钻,经慢慢活动将管柱起出。

下笔尖探砂面深度1843m(悬挂器深度1981.48m),落实上部地层再次出砂。经讨论定方案为,先找漏,定挤堵后在井口至悬挂器位置下小套管固井堵漏;①验套:下铅印落实鱼顶及套管内径后下封隔器至1549.88m,验证上部套管无问题;②挤堵:下油管1根+悬挂器,安装井口采油树。实施空井筒挤堵,设计灰面在1400m,实施挤堵过程中水泥车无泵压,关井候凝24小时。③钻灰塞:先后选用刮刀钻头、复合钻头、空心磨鞋、铣锥等工具进行处理井筒至悬挂器位置。④下套管通井管柱:Φ101.6mm套管×2根+油管通井至悬挂器位置后起出,发现在1633.10-1653.30m井段下放、上提有轻微卡阻现象,其余井段负荷均正常。⑤下4寸套:下:P110×101.6mm×7.8mm直连式套管×206根至悬挂器位置遇阻,按照设计要求,起出方入+φ101.6mm直连式套管×2根。按照要求完成完善套管头并重取联入。 ⑥固井:用清水洗井降温并替满井筒,正替隔离液2方,正替密度1.9的水泥浆12方,正替隔离液2方,正替清水8.7方,施工中泵压最高25MPa,停泵压力20MPa,16:00关井候凝。技术科现场定候凝40小时开始泄压进行下步施工。⑦处理井筒:先后下入磨鞋、复合钻头、尖钻头等工具处理井筒至鱼顶位置。⑧打捞:后经套铣、母锥等打捞工作将井内剩余落物捞出。最后下泵恢复正常生产。

经后期生产验证对上部漏失出砂层位封堵取得较好效果,满足了生产条件,取得了较好的经济效果。

3 结论及建议

    注水开发的油藏,由于不同的地质、工程和管理条件, 油、气、水井套管将不可避免地出现不同程度的损坏,使油水井不能正常生产, 甚至停产,以致影响油田稳产。采用小套管二次固井修复技术对套损井进行修复, 是针对不同油藏类型、不同套损类型, 近年来发展起来得新型工艺技术,该工艺技术已逐渐成为套损井治理的主要手段之一。

小套管固井技术与其他固井方法相比较有施工简单、易操作、占井时间短、有效期长等特点,是老油区增储上产、废井再利用、遏止井况恶化行之有效的治理方法。上部套损井实施下φ101.6mm无接箍套管技术,解决了上部套漏井给生产管理带来的一系列技术难题,对于在成本较低的情况下使油水井的恢复再利用找到了较好的出路,甚至可以使有些因套管损坏而关停的油水井复活,有效延长油水井的使用寿命,对于老油区挖潜增效,提高采收率具有重要现实意义和良好的经济效益。

(1)规避了封隔器卡漏点工作而卡管柱,甚至上大修或造成井报废的风险,也为油井提供了落实渗水、加药等管理措施的条件。

(2)修复后的油水井,形成双层组合套管,提高了井筒抗内压强度,为实施酸化、压裂等增产措施提供了物质条件。

(3)利用小修装备实现定点小套管施工,不仅效率高,而且位置准确,施工安全性好,同时施工简便,不受场地、条件的影响,易操作,是一项经济简便的施工方法;

(4)由于施工时间大为缩短(较大修施工周期减少10-15 天),减少了油水井停产、停注时间,减少了产能损失。

(5)对于实施小套管固井的油水井,要加强生产过程中的管理,防止管卡或管柱落井事故。因为一旦在小套管中有落鱼情况,将使打捞工作复杂化.甚至将该井报废。

套损井治理必须优选经济、有效、合理的修井方案,确保治理工艺的合理优化组合,以实现经济效益的最佳化。因此,该工艺具有较高的推广价值和社会效益。

参考文献:

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