汽动给水泵汽轮机可靠性提升研究与实践

(整期优先)网络出版时间:2024-01-31
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汽动给水泵汽轮机可靠性提升研究与实践

曹文龙

华电库车发电有限公司,新疆阿克苏库车市,842000

摘要:针对本厂34号超临界机组给水泵汽轮机存在的问题进行了分析,提出了相应的措施和对策。从热工保护系统的硬件和软件等方面,总结应用经验,从实践出发,阐述了如何提高小汽轮机的可靠性措施,通过对给水泵汽轮机EH油系统压力开关逻辑、增加系统逻辑保护、跳闸电磁阀优化组合布置改造、METS系统电源改造及逻辑优化等改造优化,提高了设备的可靠性和稳定性,为机组稳定运行奠定了基础。

关键词:汽动给水泵;EH油系统;电磁阀;改造优化

云南华电镇雄发电有限责任公司 3、4 号机组 为 600MW 超临界燃煤机组,汽轮机采用哈尔滨汽 轮机有限公司生产的 CLN600 - 24.5/566/566 型超 临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、双背 压、八级抽泣回热、反动式汽轮机[1]。给水泵汽 轮机采用哈汽 NGZ83.6/83.5/06 型,单轴、单缸、 单流、冲动式、纯凝汽、双汽源外切换、下排汽; 每台机组配 2 台各 50% B-MCR 流量的汽动给水泵 和 1 台 30%B-MCR 流量的定速启动电动给水泵[2] 。 针对投产后 1、2 号机组 4 台给水泵汽轮机频繁跳闸的隐患,通过对给水泵汽轮机 EH 油系统压力开 关逻辑、增加系统逻辑保护、跳闸电磁阀优化组 合布置改造、METS 系统电源改造及逻辑优化等改 造优化,切实提高了机组安全稳定经济运行。

针对投产后3、4号机组4台给水泵汽轮机存在跳闸的隐患,通过对给水泵汽轮机EH油系统压力开关逻辑、增加系统逻辑保护、跳闸电磁阀优化组合布置改造、METS系统电源改造及逻辑优化等改造优化,切实提高了机组安全稳定经济运行

1 改造前给水泵汽轮机控制回路原理介绍

汽轮机和汽动给水泵EH油系统共用1套EH油箱,设计容量为1.43m3,工作压力14±0.5MPa。汽动给水泵危急遮断系统分低压危急遮断和高压危急遮断两部分,给水泵汽轮机挂闸后,关闭给水泵汽轮机危急遮断器泄油口,同时给水泵汽轮机保安油跳闸电磁阀(20/TT阀)失电关闭,给水泵汽轮机隔膜阀动作关闭,切断高压危急遮断电磁阀(20/OOT阀)和EH油箱无压回油管路,同时给水泵汽轮机高压遮断电磁阀(20/OOT阀)带电关闭,从而建立润滑油保安油压,给水泵汽轮机挂闸压力开关63/OOT-1、63/OOT-2、63/OOT-3动作,给水泵汽轮机挂闸成功,此时润滑油保安油压就地压力表显示为0.7MPa左右,给水泵汽轮机高压危急遮断模块油压就地压力表显示为14MPa左右。反之高压危急遮断电磁阀(20/OOT阀)失电开启,泄掉EH安全油压;或低压危急遮断电磁阀(20/TT阀)得电开启,低压安全油压卸去,同时通过隔膜阀使高压安全油压力失去,给水泵汽轮机低压主汽门和调门关闭;所以给水泵汽轮机隔膜阀与给水泵汽轮机高压遮断电磁阀(20/OOT阀)油路采用并联方式,任一油路动作,均可造成给水泵汽轮机跳闸。

2 故障现象与防范措施

2.1 故障现象

2020年5月6日17时02分32秒,1号机组负荷383MW,主给水流量1036t/h,B汽动给水泵(以下简称B汽泵)转速3881r/min,出口流量512t/h,跳闸后出口流量迅速下降。17时07分,B汽泵流量降至10.6t/h,转速12r/min。18时10分,B汽泵重新挂闸。18时27分,B汽泵转速3636r/min,流量恢复至517t/h,主给水流量1014t/h,系统恢复正常运行。查阅DCS跳闸首出、历史曲线记录及SOE记录。B汽泵跳闸首出为DCS跳闸,DCS跳闸条件是B汽泵前置泵跳闸。汽泵前置泵跳闸条件至B汽泵跳闸信号三取二动作。调取历史曲线,17时02分30秒,B汽泵跳闸信号1、2、3发出,当时压力新增AST压力变送器显示15.2MPa;17时02分31秒,B汽泵前置泵跳闸,AST压力变送器显示6MPa;17时02分32秒,B汽泵DCS跳闸首出B汽泵跳闸,AST压力变送器显示0.3MPa,B汽泵出口流量快速下降。

2.2 故障分析

1)异常事件发生后,化验班、热控专业和汽机专业对给水泵汽轮机油质、METS控制柜电源、电磁阀、油系统进行了检查。通过调阅给水泵汽轮机润滑油压力、EH油压力、压开关、温度等参数,在跳闸前未发生异常出现,排除给水泵汽轮机跳闸因隔膜阀导致。

2)查阅近期油质化验报告。2020年5月4日及7日1号机组EH油化验分析结果显示EH油洁净度达6级,均在合格范围,达到技术监督标准。

3)对小机跳闸电磁阀、电磁阀电气回路电缆及电源切换装置进行检查;就地检查压力开关及取样管均无泄漏点;检查A、B汽泵METS电磁阀冗余电源,发现冗余电源均为A路UPS电源供电,冗余装置供电方式,查阅DCS电源失去报警历史曲线,保安段及UPS均无失电报警,电源切换装置未发生切换。

2.3 故障发生后预防措施

1)给水泵汽轮机保安油跳闸电磁阀故障引起MFT后,热控人员分析发现电磁阀故障难以预测,即使安装风扇强制冷却,每天巡检时测量线圈温度,也难以预测是否有故障,所以每年检修时对高、低压安全油跳闸电磁阀进行定期更换。

2)更换给水泵汽轮机METS系统电源切换装置;原设计小机METS系统电源切换装置为交流接触器,切换时间为1.7s,在切换过程中造成小机AST高压油跳闸电磁阀失电打开,从而造成小机跳。无法实现不间断供电,从而满足实际生产需求。将接电源切换回路进行改造,更换为电源自动切换装置,切换时间不大于50ms。

3)在给水自动控制逻辑中,设计1个超驰回路,当发生1台给水泵跳闸时,根据机组当前负荷值,通过超驰控制回路将另一台给水泵转速提升到一个目标值上,而不是单纯依靠PID的调节来提升给水流量。防止发生单台给水泵跳闸情况下出现给水流量低,导致MFT动作的情况。

3 EH油路系统改造与逻辑优化

3.1 EH油路系统改造

EH油路系统参照大机组OPC/AST电磁阀组件进行改造,按照大机组AST电磁阀组件设计的“两或一与”的跳机保护原则。由4个串、并联布置的自动停机危急遮断保护电磁阀(20-1/AST、20-2/AST、20-3/AST、20-4/AST)和1个控制块、压力开关及仪表等构成,其当接到跳机信号时,AST跳闸信号输出,4个AST电磁阀就失电打开,使AST母管油液经无压回油管路排至EH油箱。这样主汽门执行机构和调节阀门执行机构上的卸荷阀就快速打开,使各个汽门快速关闭。所以给水泵汽轮机EH油路系统用4个遮断阀来取代原来的高压安全油跳闸电磁阀。在正常运行时,任意一个电磁阀线圈烧坏不会引起跳机,如果有1个遮断阀拒动也不会引起整个拒动,只有当遮断电磁阀20-1/AST、20-3/AST中一个和20-2/AST、20-4/AST中1个都误动或者拒动时,才会发生小机跳闸误动或拒动,能有效避免拒动或误动的情况发生。

3.2 控制逻辑优化

EH油油路改造后对METS相应逻辑进行修改,以完善跳闸功能。原高压安全油跳闸电磁阀只有1个,现在增加到4个,增加相应的DO通道来满足遮断阀。增加遮断阀在线试验功能逻辑,遮断阀在线试验时,必须满足4个遮断阀都处于正常工作状态,即试验油压力正常,试验油压力高、低信号未触发,才允许试验。在线试验成功与否也是通过试验油压力来判断的,试验遮断阀1或3时,当试验油压力高信号触发,则说明遮断阀1、3动作正常;试验遮断阀2或4时,当试验油压力低信号触发,则说明遮断阀2、4动作正常。在一定时间内如果试验油压力高低信号未触发,也要恢复正在试验的电磁阀。在控制逻辑中删除低压安全油跳闸电磁阀相应的逻辑。

4 结语

通过对给水泵汽轮机EH油安全油回路改造,增加冗余保护逻辑,优化电磁阀组合布置,增加遮断阀在线试验功能,定期检测遮断阀工作状况,能有效减少给水泵汽轮机误跳事件的发生,提高了机组安全性、稳定性和可靠性,保证了机组长周期稳定经济环保运行。

参考文献:

[1]秦宁.浅析给水泵汽轮机跳闸回路改造[J].广西电力,2016,39(4):65-67.

[2]朱涛.调节保安系统的故障分析及处理[J].电站辅机,2018,39(4):11-14.

[3]马铁佳,张千里,陈佳安.AST电磁阀线圈烧损的原因分析[J].电力安全技术,2012,14(1):60-61.

[4]俞康,李卓霖.低负荷工况下超临界机组给水泵并列运行的控制策略[J].发电设备,2017,31(3):209-212.

[5]汪波,蔺瀑,王达.330MW机组汽动给水泵组技术改造[J].智慧电力,2011,(6):66-68.